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九江分公司12.24爆管事故

【事故概況、經(jīng)過(guò)】
???????????? 2008年12月24日下午15:53,由于供氣化B爐的渣油泵跳車(chē)導致B系列停止運行,MOV141B電動(dòng)閥關(guān)閉不到位,操作人員到現場(chǎng)去人工手動(dòng)關(guān)閉該閥,就在該閥手動(dòng)即將關(guān)閉的過(guò)程中(16:18)距離操作人員約2米處的12PG106D2T管道發(fā)生爆裂,工藝氣體泄露著(zhù)火 。
楷體1.管道參數:

管道規格:φ324×20mm
材質(zhì):0Cr18Ni9奧氏體不銹鋼無(wú)縫鋼管
設計溫度:350℃,操作溫度: 142℃
設計壓力為:5.8MPa,操作壓力: 5.35MPa

【事故原因分析】
?????????? 閥后積碳或FeS自燃,造成管線(xiàn)局部超溫是主要原因。

????? 由于氣化渣油泵變頻器故障,進(jìn)爐渣油量下降,氣化爐油壓、流量和油泵運行信號沒(méi)有達到聯(lián)鎖值,氣化B爐繼續運行、氧油比失衡形成過(guò)氧;MOV141B閥無(wú)法及時(shí)關(guān)閉,B爐含有過(guò)剩氧的混合氣體在事故管段與A爐出口工藝氣混合,閥后積炭自燃或FeS自燃形成火源,燃燒造成管線(xiàn)局部超溫,管線(xiàn)在高溫下發(fā)生塑性失穩變形而爆裂。
管線(xiàn)設計、選材和材質(zhì)無(wú)問(wèn)題。
????? 此段管線(xiàn)是2002年從碳鋼管升級更換為304不銹鋼管,設計單位當時(shí)設計依據是參考《加工高硫原油重點(diǎn)裝置主要管道設計選材導則》SH/T-3129-2002進(jìn)行的,基本符合要求;
????? 采購的304不銹鋼管的供應商是江蘇武進(jìn)不銹鋼管有限公司;
????? 合肥通用所對爆裂的管段進(jìn)行了金相分析、電子顯微鏡殘留物分析和化學(xué)成分分析,其中化學(xué)成分分析結果為0Cr18Ni9,與設計的管線(xiàn)材質(zhì)相符 。
【對策措施】

???????? (1)進(jìn)一步查找引火源。在裝置停工檢修期間,對系統積炭和FeS存積情況進(jìn)行全面檢查。

???????? (2)加強氣化爐系統關(guān)鍵閥門(mén)的檢查維修,確保這些關(guān)鍵閥門(mén)在異常工況時(shí)能夠及時(shí)開(kāi)關(guān)到位。

???????? (3)完善聯(lián)鎖保護;
??????????? 把高壓渣油泵的轉速引入DCS畫(huà)面監控;設置渣油流量計的聯(lián)鎖;增加高壓渣油泵晃電保護設施,對氧油比采取自動(dòng)調節。

???????? (4)檢查MOV141B閥電動(dòng)頭絕緣系統,在MOV141A、B閥后各增加一個(gè)切斷閥。

???????? (5)加強對該系統氯離子含量的分析和監控。
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