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某市助劑廠(chǎng)蒸餾釜超壓爆炸事故

【事故概況、經(jīng)過(guò)】
??????????? 某年10月22日20:15,某市助劑廠(chǎng)防老劑DBH車(chē)間蒸餾釜因超壓發(fā)生爆炸,造成4人死亡,3人重傷,直接經(jīng)濟損失11.2萬(wàn)元,間接經(jīng)濟損失18.8萬(wàn)元。
??????????? 防老劑DBH生產(chǎn)由車(chē)間40名工人分4班兩倒連續進(jìn)行。10月22日夜班(19:00~次日7:00)當班的10名工人,于18:45分別在各自的崗位與前一班的工人交接班。酒精蒸餾工做完準備工作后(上一班工人已將釜內料渣出清,并已將釜冷卻)開(kāi)始抽料,當班班長(cháng)去各崗位巡回檢查。20:15酒精蒸餾釜突然發(fā)生爆炸并燃起大火。
宋體【事故原因分析】

??????????? 1? 直接原因
??????????? 酒精蒸餾釜出料閥沒(méi)有開(kāi)啟是造成這起事故的直接原因。由于出料閥未打開(kāi),當開(kāi)通蒸汽后酒精蒸發(fā),使蒸餾釜從常壓狀態(tài)變?yōu)槭軌籂顟B(tài),當釜內酒精蒸汽壓力超過(guò)釜蓋螺栓的應力強度時(shí),將釜蓋沖開(kāi),大量酒精蒸汽沖出后與空氣迅速混合,形成爆炸混合物,遇火源瞬間發(fā)生化學(xué)爆炸。

????????? 酒精爆炸極限為 3.3 % ~ 19.0 %
2? 間接原因
??????????? (1) 防老劑DBH擴建,未嚴格按“三同時(shí)”要求進(jìn)行設計審查。防老劑DBH生產(chǎn)屬甲類(lèi)生產(chǎn),但設計未報有關(guān)部門(mén)審查批準,設計不規范,沒(méi)有正規圖紙,部分電氣設備不符合防爆要求,如離心機、排氣扇等未采用防爆型電機。
??????????? 生產(chǎn)廠(chǎng)房利用的是原順酐庫房,房頂為大型屋面板(混凝土預制板),未考慮泄壓等問(wèn)題,不符合有關(guān)設計防火規范的規定。
??????????? (2) 制度不嚴,管理不善。雖經(jīng)企業(yè)整頓,但沒(méi)有健全必要的規章制度,無(wú)章可循、有章不循現象普遍存在,生產(chǎn)管理混亂。
防老劑DBH車(chē)間共有49名職工,正式工僅4人,合同工16人,臨時(shí)工27人,外借2人。其中進(jìn)廠(chǎng)時(shí)間最短的還不到1個(gè)月。這些工人中,大多數未經(jīng)就業(yè)前培訓,進(jìn)廠(chǎng)后也沒(méi)有認真進(jìn)行專(zhuān)業(yè)崗位和安全教育培訓,只是在試產(chǎn)前2天進(jìn)行了為期1天的安全、消防、法紀、技術(shù)、工藝紀律教育,即上崗獨立操作。人員素質(zhì)與生產(chǎn)的性質(zhì)、要求不相適應。大部分工人缺乏安全生產(chǎn)知識,操作不夠熟練,事故應變能力差。
????????????? (3) 擴建項目沒(méi)有很好地組織,缺乏嚴密的計劃。下達項目承包任務(wù)只有時(shí)間、進(jìn)度要求,沒(méi)有具體的安全要求。安裝結束后,沒(méi)有制定試車(chē)計劃,沒(méi)有制定與擴建裝置相適應的安全和工藝操作規程,也沒(méi)有認真地向維修人員和操作人員進(jìn)行設備、工藝交底,即倉促投入試生產(chǎn)。
【對策措施】
?????????? (1)按照甲類(lèi)生產(chǎn)、Q-1級防爆要求,應重新設計廠(chǎng)房和生產(chǎn)裝置,調整工藝布局。針對這起事故的直接原因,考慮到蒸餾出料閥的安全可靠性,在工藝上對進(jìn)料方式進(jìn)行改造,既滿(mǎn)足工藝要求又保證安全。
????????? (2)對全廠(chǎng)所有規章制度進(jìn)行清理,并重新修訂防老劑DBH工藝規程和安全操作規程。
????????? (3)整頓用工制度,加強職工的培訓教育:①對全廠(chǎng)所有化工生產(chǎn)車(chē)間操作人員進(jìn)行技術(shù)、安全的培訓教育;②對原DBH車(chē)間人員進(jìn)行改組,清退不符合招工政策和規定的進(jìn)廠(chǎng)人員,并從其他車(chē)間抽調骨干充實(shí)加強該車(chē)間,不足人員,按招工政策和要求從社會(huì )上擇優(yōu)錄用。同時(shí),要加強車(chē)間管理。
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