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細粉分離器積粉導致制粉系統放炮

【案例簡(jiǎn)述】
2001年6月13日,某廠(chǎng)2號機運行,3號、4號爐運行,2號機負荷160MW,3號爐負荷310t/h,B側制粉系統運行。
根據制粉系統防爆制度,前夜要執行倒磨規定,21時(shí)04分,啟動(dòng)3號爐A排,入口擋板開(kāi)40%,排粉機入口負壓-4000Pa,溫風(fēng)擋板開(kāi)40%,進(jìn)行暖磨,熱風(fēng)擋板未開(kāi)。21時(shí)15分,A磨入口溫度57℃,出口溫度45℃,值班人員聽(tīng)到門(mén)外一聲響動(dòng),發(fā)現3號爐A磨入口負壓正至300Pa,排粉機電流由42A升至65A,立即關(guān)閉溫風(fēng)門(mén),停止排粉機,同時(shí)通知值長(cháng),聯(lián)系絞龍值班員密閉A側制粉系統,通知消防隊。A磨放炮后,到就地位檢查發(fā)現,細粉分離器爆開(kāi)兩塊防爆皮,排粉機入口爆開(kāi)一塊防爆皮,磨煤機入口輕微爆開(kāi)一塊防爆皮。
【案例評析】
就地在細粉分離器處發(fā)現,在爆開(kāi)的防爆皮內部,有積粉陰燃,并從防爆皮處向外冒火星,在細粉分離器出口段,存在一段管茬,存有積粉,細粉分離器在出入口段,各有一平直管段,大約有1米多,也存在積粉,分析本次爆炸的起因為細粉分離器積粉所致。
【案例警示】
1.將發(fā)現的積粉予以消除,并檢查其他磨是否也存在同樣問(wèn)題,一并消除。
2.加裝粗細粉分離器及回粉管溫度測點(diǎn)。
3.將磨出口木塊分離器拆除,消除該積粉點(diǎn)。
4.適當延長(cháng)停磨時(shí)抽粉時(shí)間。
5.制定操作措施,給運行人員以指導。
6.《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點(diǎn)要求》的條目7.1.11明確要求,制粉系統煤粉爆炸事故后,要找到積粉著(zhù)火點(diǎn),采取針對性措施消除積粉。積粉是制粉系統爆破的根源,只有消除了積粉現象,才能保證制粉系統的安全運行。
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