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鍋爐嚴重結焦導致?tīng)t膛爆炸

【案例簡(jiǎn)述】
3月10日14時(shí)07分24秒,某發(fā)電廠(chǎng)1號鍋爐發(fā)生特大爐膛爆炸事故(按《電業(yè)生產(chǎn)事故調查規定》界定),人員傷亡嚴重,死23人,傷24人(重傷8人),直接經(jīng)濟損失778萬(wàn)元,機組停運132天,少發(fā)電近14億度。
該發(fā)電廠(chǎng)1號鍋爐是美國ABB-CE公司(美國燃燒公司)生產(chǎn)的亞臨界一次再熱強制循環(huán)汽包鍋爐,額定主蒸汽壓力17.3MPa,主蒸汽溫度540℃,再熱蒸汽溫度540℃,主蒸汽流量2008t/h。
1993年3月6日起該鍋爐運行情況出現異常,為降低再熱器管壁溫度,噴燃器角度由水平改為下擺至下限。3月9日后鍋爐運行工況逐漸惡化。3月10日事故前一小時(shí)內無(wú)較大操作,14時(shí),機組負荷400MW,主蒸汽壓力15.22MPa,主蒸汽溫度513℃,再熱蒸汽溫度512℃,主蒸汽流量1154.6t/h,爐膛壓力維持負10mm水柱,排煙溫度A側110℃,B側158℃,磨煤機A、C、D、E運行,各臺磨煤機出力分別為78.5%、73%、59%、38%,B磨處于檢修狀態(tài),F磨備用。主要CCS調節項目除風(fēng)量在“手動(dòng)”調節狀態(tài)外,其余均投“自動(dòng)”,吹灰器需進(jìn)行消缺,故13時(shí)后已將吹灰器汽源隔離。事故發(fā)生時(shí),集中控制值班人員聽(tīng)到一聲悶響,集中控制室備用控制盤(pán)上發(fā)出聲光報警:“爐膛壓力‘高高’”、“MFT”、“汽機跳閘”、“旁路快開(kāi)”等光字牌亮。FSSS盤(pán)顯示MFT的原因是“爐膛壓力‘高高’”引起,逆功率保護使發(fā)電機出口開(kāi)關(guān)跳開(kāi),廠(chǎng)用電備用電源自投成功,電動(dòng)給水泵自啟動(dòng)成功。由于汽包水位急劇下降,運行人員手動(dòng)緊急停運爐水循環(huán)B、C(此時(shí)A泵已自動(dòng)跳閘)。就地檢查,發(fā)現整個(gè)鍋爐房迷漫著(zhù)煙、灰、汽霧,人員根本無(wú)法進(jìn)入,同時(shí)發(fā)現主汽壓急驟下降,即手動(dòng)停運電動(dòng)給水泵,由于鍋爐部分PLC柜通信中斷,引起CRT畫(huà)面鍋爐側所有輔助設備的狀態(tài)失去,無(wú)法控制操作,運行人員立即就地緊急停運兩組送風(fēng)機。經(jīng)戴防毒面具人員進(jìn)入現場(chǎng)附近,發(fā)現爐底冷灰斗嚴重損壞,呈開(kāi)放性破口。
該起事故死亡23人,其中電廠(chǎng)職工6人(女1人),民工17人,受傷24人,其中電廠(chǎng)職工5人,民工19人。
事故后對現場(chǎng)設備損壞情況檢查后發(fā)現,21m層以下?lián)p壞情況自上而下趨于嚴重,冷灰斗向爐后側裂成開(kāi)放性破口,側墻與冷灰斗交界處撕裂水冷壁管31根,立柱不同程度扭曲,剛性梁拉裂,水冷壁管?chē)乐負p壞,66根開(kāi)斷,爐右側21m層以下剛性梁嚴重變形,零米層爐后側基本被熱焦堵至冷灰斗,3臺碎渣機及噴射水泵等全部埋沒(méi)在內。爐前側設備情況尚好,磨煤機,風(fēng)機,煙道基本無(wú)損壞。事故后,清除的灰渣934m3。
該起事故最終核算直接經(jīng)濟損失778萬(wàn)元人民幣,修復時(shí)間132天,少發(fā)電近14億度。因該爐事故造成的供電緊張,致使一段時(shí)間內該地區的企業(yè)實(shí)行停三開(kāi)四,附近地區停二開(kāi)五,工農業(yè)生產(chǎn)受到嚴重的影響,間接損失嚴重。
【案例評析】
該起鍋爐特大事故極為罕見(jiàn),事故最初的突發(fā)性過(guò)程是多種因素造成的。
運行記錄中無(wú)鍋爐滅火和大負壓記錄,事故現場(chǎng)無(wú)殘焦,可以認定,并非煤粉爆炸。
清渣過(guò)程中未發(fā)現鐵異物,渣成分分析未發(fā)現析鐵,零米地坪完整無(wú)損,可以認定,非析鐵氫爆炸。
鍋爐冷灰斗結構薄弱,彈性計算確認,事故前冷灰斗中積存的渣量,在靜載荷下還不會(huì )造成冷灰斗破壞,但靜載荷上施加一定數量的集中載荷或者施加一定數量的壓力,有可能造成灰斗失穩破壞。
事故發(fā)生后的檢驗結果表明:鍋爐所用的水冷壁管材符合技術(shù)規范要求,對水冷壁管斷口樣品的失效分析證實(shí),包角管的破裂是由于冷灰斗破壞后塌落導致包角管受過(guò)大拉伸力而造成的。
對于事故的觸發(fā)原因,兩種意見(jiàn)如下:
一種意見(jiàn)認為,“3?10”事故的主要原因是鍋爐嚴重掉渣。事故的主要過(guò)程是:嚴重結積渣造成的靜載加上隨機落渣造成的動(dòng)載,致使冷灰斗局部失穩;落渣入水產(chǎn)生的水汽,進(jìn)入爐膛,在高溫堆渣的加熱下升溫、膨脹、使爐膛壓力上升,落渣振動(dòng)造成繼續落渣使冷灰斗失穩擴大,冷灰斗局部塌陷,側墻與冷灰斗連接處的水冷壁撕裂,裂口向爐內噴出的水、汽工質(zhì)與落渣入水產(chǎn)生的水汽,升溫膨脹使爐膛壓力大增,造成MFT動(dòng)作,并使冷灰斗塌陷擴展,三只角角隅包角管先后斷裂,噴出的工質(zhì)量大增,爐膛壓力陡升,在渣的靜載、動(dòng)載和工質(zhì)閃蒸擴容壓力的共同作用下,造成鍋爐21m以下嚴重破壞和現場(chǎng)人員重大傷亡。因此,這是一起鍋爐嚴重結渣而由落渣誘發(fā)的機械一熱力破壞事故。
另一種意見(jiàn)認為,3月6日~3月10日爐內結渣嚴重,由于燃燒器長(cháng)時(shí)間下擺運行,加劇了灰斗結渣,這為煤裂解氣和煤氣的動(dòng)態(tài)產(chǎn)生和積聚創(chuàng )造了條件,灰渣落入渣斗產(chǎn)生的水蒸汽進(jìn)入冷灰斗,形成的振動(dòng)加速了可燃氣體的生成,經(jīng)分析計算,在0.75s內局部動(dòng)態(tài)產(chǎn)生了2.7kg以上混合可燃氣體,逐步沿灰斗上升。在上升過(guò)程中,由于下二次風(fēng)與可燃氣混合,混合溫度在470℃左右(未達著(zhù)火溫度)。突遇熾熱碎渣的進(jìn)入或火炬(燃燒器噴焰)隨機飄入,引起可燃氣體爆炸,爐膛壓力急劇升高,爐膛出口壓力達2.72MPa以上,觸發(fā)MFT動(dòng)作。爆炸時(shí),兩側墻鼓出,在爆炸和爐底結渣的聯(lián)合作用下,灰斗與兩側墻連接處被撕裂,灰斗失穩下塌,包角管和聯(lián)箱水平相繼破裂,大量水汽泄出,爐內壓力猛然升高,使事故擴大。
鍋爐投入運行后,在燃用設計煤種及其允許的變動(dòng)范圍內煤質(zhì)時(shí)出現前述的嚴重結渣和再熱汽溫低,局部管段管壁超溫問(wèn)題,與制造廠(chǎng)鍋爐爐膛結構設計和布置等不完善有直接關(guān)系,它是造成這次事故的根本原因。
有關(guān)單位在管理上存在的一些問(wèn)題,也是導致這起事故發(fā)生的原因。
該事故機組自3月1日以來(lái),運行一直不正常,再熱器管壁溫連續超過(guò)報警溫度,雖經(jīng)采取調整火焰中心,加大吹灰和減輕負荷等措施,壁溫超限問(wèn)題仍未解決。按ABB—CE公司鍋爐運行規程規定,再熱器壁溫的報警溫度為607℃。3月6日至3月10日,再熱器壁溫多在640℃和670℃之間,鍋爐負荷已從600MW減至500MW,再減至450MW,到3月10日減至400MW,再熱器壁溫仍嚴重超限。按運行規程規定,再熱器壁溫嚴重超溫采取措施而無(wú)效時(shí),應采取停爐措施。運行值班長(cháng)曾多次向電管局總調度和省電管局調度請示,但上級部門(mén)非但不同意停爐,而且還要將鍋爐負荷再提高一些,要求鍋爐堅持運行到3月15日計劃檢修時(shí)再停爐,結果因結焦嚴重,大塊焦渣崩落,導致該起特大事故發(fā)生。
因此,該起事故原因的認定結論為:制造廠(chǎng)鍋爐爐膛設計、布置不完善及運行指揮失當,是一起鍋爐設備嚴重損壞和人員群亡的責任事故。事故的直接原因是鍋爐嚴重結渣。
【案例警示】
1.國內大型電站爐結渣問(wèn)題比較普遍,為接受事故教訓,舉一反三,電力工業(yè)部于1993年9月24日至28日召開(kāi)了大型電站鍋爐燃燒技術(shù)研討會(huì ),邀請科研、制造和大專(zhuān)院校的專(zhuān)家參加,提出技術(shù)改進(jìn)和加強管理的措施,提高電站鍋爐的安全運行水平。
2.為預防事故再次發(fā)生,具體的防范措施如下。
(一)制造廠(chǎng)(ABB—CE)應采取措施,解決投產(chǎn)以來(lái)一直存在的再熱器汽溫低和部分再熱器管壁溫度嚴重超限的問(wèn)題。
(二)制造廠(chǎng)應研究改進(jìn)現有噴燃器,防止鍋爐結焦和煙溫偏差過(guò)大的問(wèn)題,在未改進(jìn)前,制造廠(chǎng)應在保證鍋爐設計參數的前提下,提出允許噴燃器下擺運行的角度和持續時(shí)間。
(三)鍋爐設計中吹灰器布置密度低,現在吹灰器制造質(zhì)量差,制造廠(chǎng)應采取措施加以改進(jìn)。在未改進(jìn)前,電廠(chǎng)應加強檢修、維護和管理,提高現有吹灰器的可用率,必要時(shí)換用符合要求的吹灰器。
(四)制造廠(chǎng)應研究適當加強冷灰斗支承的措施,以提高其結構穩定性又不致影響環(huán)形集箱的安全。
(五)制造廠(chǎng)應采取措施加裝必要的監視測點(diǎn),如尾部煙溫、煙壓測點(diǎn)、過(guò)熱器減溫器進(jìn)出口汽溫測點(diǎn)、輻射式再熱器出口汽溫測點(diǎn)等,并送入計算機數據采集系統。此外,還應考慮裝設記錄型爐膛負壓表。
(六)制造廠(chǎng)應對冷灰斗的積渣和出渣系統的出渣增加必要的監測手段,包括增加必要的爐膛看火孔,以便檢查鍋爐結渣情況。
(七)制造廠(chǎng)應對不符合安全要求的廠(chǎng)房結構、安全設施、通道、門(mén)、走廊、平臺和扶梯等進(jìn)行改進(jìn),如大門(mén)不能采用卷簾門(mén),看火孔附近要有平臺等。
(八)切實(shí)加強燃煤管理,電力部和其他上級有關(guān)部門(mén)應共同解決鍋爐燃煤的定點(diǎn)供應問(wèn)題,電廠(chǎng)要加強對入廠(chǎng)煤,火爐煤的煤質(zhì)分析和管理,完善配煤管理技術(shù)。
(九)電廠(chǎng)應嚴格執行運行規程,加強對鍋爐的運行分析和管理工作。應及時(shí)提出鍋爐運行情況的分析意見(jiàn)和異常工況的應急措施。
(十)對事故中波及的設備和部件進(jìn)行仔細的檢查?;謴瓦\行前必須進(jìn)行爐內空氣動(dòng)力場(chǎng)和燃燒調整試驗。
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