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化工分公司20噸鍋爐連續兩次結焦滅爐事件

一、事件經(jīng)過(guò):

3月31日晚班22:08左右,20噸鍋爐爐溫波動(dòng)幅度大,大幅度降溫一次,最低降至570℃,通過(guò)加木炭,減風(fēng)的操作控制后,沒(méi)有穩定爐況, 22:40分左右,溫度降至620℃,崗位人員在處置過(guò)程中發(fā)生高溫結焦, 4月1日早班3:40,重新啟爐,生產(chǎn)逐步加滿(mǎn)負荷,恢復生產(chǎn)。4月2日早班4:00左右,同樣發(fā)生了爐溫波動(dòng),處置過(guò)程中,造成結焦停爐事件。

二、原因分析:

1、20噸鍋爐技術(shù)與運行管理混亂是造成20噸鍋爐連續結焦的直接原因。燃煤管理差,煤中有大塊矸石,堵塞風(fēng)道,未要求過(guò)篩處理;下底料管理混亂,無(wú)下料時(shí)間與數量的技術(shù)管理;給風(fēng)與給煤量無(wú)技術(shù)數據,進(jìn)風(fēng)量與給煤量隨意性大。每次事件基本都是在下底料之后發(fā)生,底料下的多,爐內熱量減少,加煤時(shí)爐溫下降,再加木炭提溫,待爐溫回升,爐內可燃物量又太多,所以結焦。

2、爐溫波動(dòng)時(shí),采取應急措施不得當,未及時(shí)壓火重新啟爐;在鍋爐歷年運行過(guò)程中,發(fā)現爐膛截面過(guò)大,風(fēng)機與風(fēng)量不匹配,在2009年大修過(guò)程中,封堵了爐膛外圍三排風(fēng)帽,造成爐內蓄熱偏小,爐溫出現波動(dòng)時(shí),難以控制。

三、防范措施:

1、加強入爐煤質(zhì)管理,鍋爐用煤全部使用過(guò)篩煤,東庫區為過(guò)篩大陽(yáng)煤成品庫,專(zhuān)人負責,每周取樣分析一次。

2、鍋爐運行控制,穩定鼓風(fēng)量,根據入爐空氣溫度的變化,調整鼓風(fēng)開(kāi)啟度;穩定給煤轉速與下料量。

3、爐溫波動(dòng)控制:如遇到爐溫波動(dòng),爐膛溫度低于800℃,杜絕減風(fēng)操作,立即組織進(jìn)行壓火處置,不得使用木炭救火,預防鍋爐結焦。

4、布風(fēng)系統檢查:利用小修機會(huì ),按照布風(fēng)板風(fēng)帽安裝圖紙,檢查風(fēng)帽安裝是否符合要求。

5、技術(shù)改造:利用年度大修機會(huì )增加鍋爐DCS操作系統,增設鼓風(fēng)流量計,數字顯示給煤轉速表。