甲醇廠(chǎng)“5?22”H-1301蒸汽過(guò)熱爐爆事故
(一)事故經(jīng)過(guò)
2014年5月21日,甲醇廠(chǎng)水汽車(chē)間208鍋爐過(guò)熱器安全閥根部焊縫泄漏,一套裝置停車(chē)。11時(shí)58分,蒸汽過(guò)熱爐停車(chē),停止天然氣、工藝廢氣,關(guān)閉蒸汽過(guò)熱爐出口閥、入口閥,全開(kāi)排空閥,保留4只長(cháng)明燈運行。5月22日18時(shí)36分過(guò)熱爐出口蒸汽溫度測點(diǎn)TI13309-1溫度升至505℃,調度通知氣化蒸汽過(guò)熱爐開(kāi)始并汽。18時(shí)44分,TI13309-1溫度由505℃下降至480℃(此時(shí)出口閥開(kāi)度2扣),車(chē)間主任門(mén)××立即通知現場(chǎng)操作人員關(guān)閉出口閥,全開(kāi)排空閥,蒸汽過(guò)熱爐暫停并汽,繼續升溫。中控主操白××將天然氣量由920 m3/h調整至1362m3/h,過(guò)熱爐壁溫TI13308-9漲至684℃高報警,TI13308-8 675℃報警,副主任屠××發(fā)現爐壁溫度報警,安排主操白××降低天然氣量調整燃燒。19時(shí)09分TI13309漲至504℃,現場(chǎng)緩慢開(kāi)啟H-1301出口閥,微關(guān)排空閥過(guò)熱爐蒸汽開(kāi)始并入系統。19時(shí)14分,蒸汽過(guò)熱爐并汽完成。蒸汽過(guò)熱爐出口蒸汽溫度TI13309穩定在508℃。19時(shí)18分,門(mén)××、屠××離開(kāi)控制室。19時(shí)20分,白××繼續調整燃燒,TI13308-8、TI13308-9溫度達到700℃(設計670℃報警,690℃跳車(chē)),爐膛溫度TI13310溫度漲至817℃。19:30 現場(chǎng)匯報蒸汽過(guò)熱爐泄漏,H-1301蒸汽過(guò)熱爐所有火檢全部無(wú)顯示,蒸汽過(guò)熱爐緊急停爐。
(二)原因分析
1.直接原因
H-1301蒸汽過(guò)熱爐超溫,爐管抗壓強度降低,爐管泄漏造成過(guò)熱爐停車(chē)。
2.間接原因
(1)升溫并汽過(guò)程中對過(guò)熱爐爐壁溫度監控不到位,造成爐壁溫度超溫運行。
(2)H-1301過(guò)熱爐爐壁溫度測點(diǎn) TI13308-1 、TI13308-4 、TI13308-7 脫落,指示不準。
(3)H-1301蒸汽過(guò)熱爐超溫聯(lián)鎖解除未按規定辦理審批手續,未制定監控和應急處理方案,過(guò)熱爐超溫時(shí)未能及時(shí)停車(chē)。
(4)風(fēng)險辨識不到位,《操作規程》、《風(fēng)險控制卡》中未明確爐壁溫度升速率。
(三)防范和整改措施
1.停車(chē)檢修時(shí),對所有爐內溫度測點(diǎn)進(jìn)行校驗,對脫落的測點(diǎn)進(jìn)行修復。
2.聯(lián)鎖變更嚴格按照制度執行,車(chē)間制定《日清確認表》由班組每天確認。
3.對操作規程進(jìn)行修改,明確蒸汽過(guò)熱爐大修后點(diǎn)火烘爐壁溫升溫與間斷開(kāi)車(chē)壁溫升溫速率。
4.重新組織過(guò)熱爐風(fēng)險辨識,進(jìn)一步完善過(guò)熱爐開(kāi)停車(chē)《風(fēng)險控制卡》。