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絞龍系統漏風(fēng)粉倉溫度高

 #3、#4爐煤粉倉分別于2000年12月26日—27日和2003年3月8日—9日發(fā)生煤粉自燃,溫度分別上升至460℃和402℃(溫度表量程400℃),雖沒(méi)造成嚴重后果,但教訓應認真吸取。

  【事故經(jīng)過(guò)】

  2000年12月26日,12時(shí)10分#3爐甲粉倉溫度上部337℃,中部338℃,下部91℃;乙粉倉上部溫度275℃,中部288℃,下部87.7℃;13時(shí)05分甲倉上部溫度350℃,經(jīng)聯(lián)系加CO2粉倉溫度短時(shí)間下降,19時(shí)00分甲倉最高溫度364℃,乙倉最高溫度335℃。又經(jīng)反復加CO2等處理措施,甲、乙粉倉溫度多次波動(dòng)。到27日18時(shí)20分甲粉倉溫度上升至420℃,18時(shí)55分達到最高值460℃。

  2003年3月8日,15時(shí)40分#4爐乙粉倉上部溫度300℃,中部298℃,經(jīng)聯(lián)系加CO2短時(shí)間下降,9日粉倉上部溫度逐漸上升至352℃、381℃、397℃、402℃(表計量程400℃),中部溫度逐漸上升至265℃、361℃、390℃,10日乙粉倉溫度逐漸下降。

  【事故原因】

  1.絞龍系統漏風(fēng)是造成#3、#4爐粉倉溫度高的主要原因。

  2.由于機組長(cháng)時(shí)間低負荷運行,#3、#4爐上排給粉機投運時(shí)間短,粉倉局部長(cháng)時(shí)間積粉。

  3.絞龍停運時(shí),絞龍吸潮閥常開(kāi),大氣通過(guò)絞龍、絞龍粉倉閘板及絞龍溢粉管進(jìn)入煤粉倉。

  4.粉倉定期降粉位工作執行不力。

  5.#3、#4爐上排#1、#3給粉機投運后對爐膛燃燒影響大(指火焰監視),司爐為保證燃燒穩定,很少投用。

  【事故防范】

  1.在絞龍溢粉管上加裝擋板,絞龍運行時(shí)擋板開(kāi)啟,停運時(shí)及時(shí)關(guān)閉。

  2.絞龍停運后,絞龍吸潮閥應及時(shí)關(guān)閉,同時(shí)應保持絞龍下粉閘板及絞龍、粉倉切向擋板關(guān)閉嚴密。

  3.嚴格考核,確保定期降粉位工作落到實(shí)處。

  4.上排給粉機在許可的情況下應盡可能輪流投運,防止粉倉局部煤粉積存時(shí)間過(guò)長(cháng),溫度升高。

  5.停爐過(guò)程中,應及時(shí)關(guān)閉制粉系統吸潮閥及各風(fēng)門(mén)擋板。給粉機停運后,應及時(shí)關(guān)閉粉閘扳及熱風(fēng)擋板。

  6.根據煤質(zhì)情況合理控制磨煤機出口溫度;運行中發(fā)現粉倉部分煤粉自然,應停止向粉倉送粉,關(guān)閉吸潮管降粉。降粉后迅速提高粉位壓粉。

  7.檢修及運行應加強對粉倉、絞龍吸潮閥、絞龍下粉閘板、粉倉切向擋板的定期檢查,確保開(kāi)關(guān)靈活,封閉嚴密。