#6B給煤機跳閘爐膛爆燃事故
一、事故經(jīng)過(guò)
2003年9月18日,白班#6機組負荷192MW,A、B、D、E煤層運行,CCS控制方式。
7:11分 6B給煤機落煤管堵煤,6B給煤機跳閘。立即解CCS為T(mén)F控制方式。
7:12分6B磨煤機跳閘,6A層燃燒不穩,負荷從190MW下降至80MW,汽泵出力不足,汽包水位下降。
7:14分投油槍AB1、AB3,爐膛出現爆燃現象。爐膛負壓波動(dòng)最高到+2700Pa,負荷迅速回升到200MW,汽泵出力快速增加,給水量大幅度增加。汽包水位出現大幅波動(dòng),加上爆燃出現的虛假水位,汽包水位最高達到+308mm。,后因延時(shí)不夠,才沒(méi)有出現MFT的嚴重后果。
二、事故分析總結
1、在此次事故過(guò)程中, 因連續暴雨天氣,6B給煤機出口堵煤,由于6A煤層相距6D煤層很遠(這點(diǎn)與一、二期的鍋爐不一樣),影響6A煤層著(zhù)火、燃燒穩定性,致使負荷大幅度降低,汽包水位調節難度變大。6B給煤機因堵煤跳閘后,因點(diǎn)火能量不足(負荷小于30%)6B磨跳閘。
2、6B給煤機出口堵煤后,6A層煤粉著(zhù)火、燃燒不好,部分煤粉沒(méi)有著(zhù)火,當油槍投入時(shí),爐膛內部產(chǎn)生爆燃現象,爐膛負壓瞬間高至+2700Pa,后恢復正常。由于爐膛出現爆燃,汽包水位產(chǎn)生虛假水位,水位瞬間上沖到+308mm后回落,情況極其危險,已準備打閘小機,但發(fā)現水位回落(爆燃前蒸發(fā)量約350t/h,給水量198t/h,汽包水位+101mm且是下降趨勢)。以后出現A、D磨隔兩層運行,油槍又不能及時(shí)投入的異常情況時(shí),為防止爆燃事故發(fā)生,應先及時(shí)投入CD或EF層油槍?zhuān)ǚ乐箿缁穑?,將A磨煤量降到最小運行或停運A磨運行,再投入AB油層,重新恢復A制粉系統運行。這樣可避免或減小爆燃情況發(fā)生。鑒于#5、6爐煤層設計的特殊性,建議“煤層火檢全部失去聯(lián)跳該煤層“的保護應該恢復,這樣可避免這種爆燃情況的發(fā)生。
3、投油槍過(guò)程中,因擺角不合適(40%-60%),導致油槍不能及時(shí)投入,使A煤層著(zhù)火、燃燒惡化,負荷大幅降低。建議把這一條件模擬掉(#5爐已經(jīng)模擬掉)。
4、當負荷大幅波動(dòng)時(shí),還應注意兩汽泵時(shí)而出力時(shí)而不出力,并切回機側“轉速自動(dòng)”,爐側失去操控權,汽包水位較難控制。
5、目前#5、6機組在CCS和TF方式下,跳臺給煤機汽機調門(mén)關(guān)得過(guò)快,負荷均出現大幅度降低,這種情況在一、二期是不會(huì )出現的,什么原因有待分析。另外三期的調門(mén)開(kāi)關(guān)速率操作員也無(wú)法在OPU站上改變。
6、以后A、C磨隔層運行時(shí),一定要注意防止類(lèi)似事故的發(fā)生。鑒于三期煤層設計的特殊性,無(wú)論什么情況都不能允許隔兩層磨運行。
7、由于三期機組和一、二期機組存在的差異,在事故情況下,可能會(huì )有不可預見(jiàn)的情況發(fā)生,平時(shí)需要大家結合設備的實(shí)際性能和設計特點(diǎn)多作事故預想,而且要把問(wèn)題想透,不能完全停留在一、二期機組的老經(jīng)驗上。這次沒(méi)有跳機是幸運的,但暴露出很多問(wèn)題,值得大家好好反思和總結。