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鍋爐燃燒波動(dòng),給水調節過(guò)程中,汽包水位高,機組跳閘

事件經(jīng)過(guò):5月26日中班,#1機協(xié)調控制方式,1B、1C、1D制粉系統運行,總煤量為73 t/h ,23:15′21″ 降負荷至173MW,運行人員手動(dòng)停運1B制粉系統的給煤機,1C、1D給煤機煤量自動(dòng)方式下分別從25 t/h、24 t/h 上升至35 t/h、 34 t/h ,23:19 發(fā)現1C磨煤機出現劇烈振動(dòng),23:21負荷降至162MW,總煤量67t/h,運行機長(cháng)將1C給煤機的煤量控制切手動(dòng)降至19 t/h(振動(dòng)消失),同時(shí)增加1D給煤機的煤量至38 t/h,此時(shí)總煤量降至57 t/h。23:21′25 ″運行人員重新啟動(dòng)1B磨煤機暖磨,23:22′33″投入#1重油槍?zhuān)恫怀晒?,由于燃料量減少使負荷、主汽壓開(kāi)始下降。23:28′48″投入#2重油槍運行,因燃燒工況變化大,負荷和汽包水位出現較大幅度的波動(dòng),至23:29′58″負荷降至120MW,1A/1B汽動(dòng)給水泵再循環(huán)門(mén)因流量低相繼開(kāi)啟,23:30′07″運行人員將1B、1A汽動(dòng)給水泵轉速控制由“自動(dòng)”切“手動(dòng)”控制。23:30′31″機組負荷130MW,汽包水位-7mm,運行人員再次投入1B制粉系統運行,總煤量升至84 t/h。23:31′01″ 因汽包水位設定值與實(shí)際值偏差大于120mm,自動(dòng)聯(lián)鎖將1A、1B汽動(dòng)給水泵油壓控制由“自動(dòng)”切為“手動(dòng)”方式。23:31′05″退出#2重油槍運行。23:31′35″汽包水位第一次升至+300mm,經(jīng)運行人員的手動(dòng)調整,23:32′06″汽包水位從+300mm開(kāi)紿大幅度下降,至23:33′14″最低降至-202mm后又開(kāi)始上升,23:33′29″ 手動(dòng)停運1D制粉系統。23:36′46″汽包水位第二次升至+300mm,10秒后開(kāi)始下降,23:38′10″當汽包水位降至+50mm時(shí)再次開(kāi)始上升, 23:38′55″汽包水位第三次升至+300mm,雖經(jīng)運行人員利用油壓控制方式快速降低給水流量,但汽包水位仍維持在+300mm,延時(shí)60秒汽包水位高保護動(dòng)作,鍋爐MFT動(dòng)作,23:39′59″發(fā)電機解列。值長(cháng)立即匯報省調調度員#1機組跳閘,現可啟動(dòng)并網(wǎng)運行,23:45 省調令:因系統總負荷低,待27日白班再開(kāi)機,轉入備用。27日7:02省調令#1機組開(kāi)機運行,07:55鍋爐點(diǎn)火,09:48主汽機沖轉,10:09′07″ 發(fā)電機并網(wǎng)。
暴露問(wèn)題:①運行人員對機組低負荷時(shí)給水調節特性認識不足,手動(dòng)調節汽包水位能力差,對給水轉速控制和油壓控制關(guān)系熟悉不夠;②在處理磨煤機振動(dòng)過(guò)程中運行人員對燃料量、負荷、重油槍的投入控制協(xié)調不夠,產(chǎn)生燃料量與負荷嚴重不匹配,造成汽包水位大幅波動(dòng);③在事故處理過(guò)程中運行人員缺少統一指揮,相互配合;④油槍的可靠性差,在事故處理時(shí)多個(gè)油槍動(dòng)作不正常;⑤1A汽動(dòng)給水泵油壓控制在手動(dòng)調節過(guò)程中,出現吸入流量為零的非正常情況,增加了手動(dòng)調節汽包水位的難度。
防止對策:①運行部應加大培訓力度,利用仿真機進(jìn)行磨煤機切換操作、投退重油槍、給水泵給水切手動(dòng)控制操作的演練,提高運行人員對異常工況處理的能力;②運行部應培養運行人員操作時(shí)互相配合、協(xié)調意識,以做到發(fā)生異常時(shí),通過(guò)統一指揮保證機組安全運行;③策劃部牽頭負責解決磨煤機振動(dòng)和油槍可靠性低的問(wèn)題,如采取防油槍堵塞、定期清理油箱、油質(zhì)化驗等措施;④檢修部負責進(jìn)一步優(yōu)化汽包水位的控制邏輯,同時(shí)提高低負荷汽包水位的自動(dòng)調節品質(zhì);⑤檢修部負責優(yōu)化一期給水操作站界面,在給水泵油壓控制切“手動(dòng)”后,閉鎖轉速“手動(dòng)”調節功能,以避免運行人員誤以為是有效操作;⑥策劃部牽頭負責分析1A汽動(dòng)給水泵油壓控制在手動(dòng)方式下流量控制不正常的相關(guān)運行數據,從中找出原因,制定防范對策。
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