爐分隔屏過(guò)熱器爆管,停機處理
事件經(jīng)過(guò):機組故障前運行參數:負荷300MW,主蒸汽壓力16.4MPa,再熱蒸汽壓力3.08 MPa,主蒸汽溫度539℃,再熱蒸汽溫度539℃,主蒸汽流量1017t/h,給水流量1085 t/h,#3A、#3B、#3D、#3E磨運行,總煤量131t/h,真空56KPa。6月26日10:58#3爐膛壓力突由-39Pa升至484Pa,四管泄漏裝置全線(xiàn)報警,就地查57米分隔屏過(guò)熱器處有異音,報中調申請停機消缺,經(jīng)調度批準,#3爐于13:38滅火停機。冷卻后進(jìn)入爐內檢查發(fā)現#3爐分隔屏過(guò)熱器右數第6屏,前數第8小片,后數第4圈(第11根管)出口標高57840mm處爆管(材質(zhì):12Cr1MoVG、規格:φ44.5×7.5mm),爆口長(cháng)度225mm,寬度55mm,特征屬長(cháng)期超溫爆管,爆管時(shí)由于反作用力將第8小片第10、9根管變形,變形量達110mm左右。將第4圈管距離955mm向下整圈更換,換管長(cháng)度26904mm,第9根變形管換管2123mm,第10根變形管換管2169mm。3月29日2:40搶修工作結束,#3爐點(diǎn)火,10:03#3機組并網(wǎng)。
暴露問(wèn)題:經(jīng)與西安熱工院對爆口共同分析認為,此次分隔屏過(guò)熱器爆管屬于長(cháng)期過(guò)熱爆管,且檢查其它管排壁厚、氧化皮未見(jiàn)異常,判斷金屬超溫現象僅為爆管管圈獨有,加之材質(zhì)是不易發(fā)生氧化皮脫落的12Cr1MoVG,分析認為可能聯(lián)箱處在基建安裝時(shí)內有異物堵塞造成管內汽流不暢導致管圈長(cháng)期超溫。此次搶修由于時(shí)間局限,確定了以更換第4圈全管圈和其余兩根變形管子為主的搶修方案。
防止對策:在明年進(jìn)行的#3機組C級檢修中重點(diǎn)對#3爐分隔屏過(guò)熱器出入口聯(lián)箱內可能存在的固定或移動(dòng)異物進(jìn)行檢查,同時(shí)對本次更換的管排與其它管圈進(jìn)行詳細檢查。
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