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一起氨液灼傷眼睛的事故案例分析

一、事故經(jīng)過(guò)
  2003年11月24日 10時(shí)50分左右,湖北省棗陽(yáng)市某化工廠(chǎng)一車(chē)間2#泵填料嚴重漏液。在倒開(kāi) 1#泵后,當班操作工T某對 2#泵進(jìn)行了泄壓、置換,并交由維修班處理。維修班長(cháng)立即布置了任務(wù),并迫不及待地帶領(lǐng)檢修小組W某、B某迅速投人檢修作業(yè)。當維修工B某在拆開(kāi)泵中間一組壓蓋,用撬杠撬開(kāi)泵堵頭時(shí),泵內冷凝液(含有氨)突然帶壓噴出,噴在B某臉和身上,并濺人左眼內。B某雖然用清水進(jìn)行了沖洗,但左眼仍然疼痛難忍睜不開(kāi),后被送進(jìn)醫院緊急治療。
二、事故原因分析
  1、檢修人員在未辦理設備安全檢修作業(yè)許可證、未制訂任何安全防范措施的情況下,匆忙進(jìn)行檢修作業(yè)。檢修前作業(yè)者沒(méi)有對檢修的設備進(jìn)行細致檢查,也不認真確認泵內壓力是否泄盡,用習慣性的常規檢修作業(yè)方式進(jìn)行檢修,是此次傷害事故發(fā)生的主要原因。
  2、因未制訂任何安全檢修措施,當然也就談不上安全措施的檢查和落實(shí)。檢修作業(yè)人員安全意識不強,麻痹大意,僥幸蠻干,忽視安全未戴防護器具,是此次傷害事故發(fā)生的直接原因。
  3、檢修作業(yè)人員違章作業(yè),說(shuō)明該車(chē)間安全管理存在嚴重的缺陷,安全管理制度形同虛設,安全檢修作業(yè)規程得不到認真執行,安全管理不到位,助長(cháng)了檢修作業(yè)人員的違章行為,這是此次傷害事故發(fā)生的一個(gè)重要原因。
  4、檢修作業(yè)人員無(wú)視安全作業(yè)規程,自我防護意識差,單憑著(zhù)一腔盲目的工作熱情,忽略安全措施落實(shí)的重要性,出事故受傷害是必然的。
三、事故教訓和防范措施
  1、該廠(chǎng)按照“四不放過(guò)” 的原則,對事故進(jìn)行了認真細致的分析,查出了發(fā)生事故的真正原因,制訂出預防事故措施。
  2、組織全廠(chǎng)所有車(chē)間的維修工,由各車(chē)間主任帶隊到發(fā)生事故的崗位,由當事人現身說(shuō)法,進(jìn)行現場(chǎng)事故教育。要求各車(chē)間組織舉一反三的大討論,并制訂出本車(chē)間預防事故的方案和措施。
  3、預防事故要從源頭嚴格抓起,首先查領(lǐng)導、查思想、查管理、查制度、查安全教育,并按照“四不放過(guò)” 的原則,嚴格追究相關(guān)責任者、管理者的責任,以此引起全員對安全的高度重視。
  4、要防止同類(lèi)事故的重復發(fā)生,就必須嚴格安全管理制度的落實(shí),嚴格安全作業(yè)規程的執行。切實(shí)加大安全管理和考核的力度,加強安全監督,強化安全知識學(xué)習,增強員工的安全意識,提高全員的安全技能,杜絕違章行為。