燒結廠(chǎng)2006.8.16回轉窯3#大傾角火災事故
1、事故經(jīng)過(guò)
2006 年8 月16 日,19 點(diǎn)45 分燒結回轉窯在
出料后后,發(fā)現地下通廊冒煙和冷卻器電振出紅料,接著(zhù)發(fā)現3#大傾角皮帶已著(zhù)火,在停止電振和鏈板輸送機后,開(kāi)始組織滅火。19 點(diǎn)50 分向總調匯報,20 點(diǎn)11 分消防人員進(jìn)入現場(chǎng),20 點(diǎn)30分火被撲滅。
2、事故分析
(1)、由于原料白云石變化(樺南和蘿北),在儲運庫房沒(méi)有分開(kāi)存放。8 月14 日生產(chǎn)輕燒白云石時(shí),輕燒白云石成品粉率忽高忽低,成品冷卻效果不好,雖然下料最高溫度為44 度,沒(méi)有超出正常下料溫度范圍,但造成紅粉(料)下料,是造成這次火災的主要原因。
(2)、由于3#大傾角皮帶崗位工左某對生產(chǎn)工藝不夠熟悉,經(jīng)驗不足,沒(méi)有及時(shí)覺(jué)察下料實(shí)際溫度有異常,沒(méi)有采取相應措施,對本次火災事故負有一定責任。
(3)、3#大傾角皮帶在熱試期間,磨損嚴重,已起毛邊,特別是擋邊和擋邊裙,部分已經(jīng)開(kāi)始脫落。為保證煉鋼及燒結用料,采用普通橡膠皮帶做臨時(shí)擋皮維持生產(chǎn),到事發(fā)時(shí)已更換近90%左右的擋皮和擋板,其中部分已嚴重碳化。燒結廠(chǎng)雖然要求回轉窯進(jìn)行特護,但回轉窯并沒(méi)有將特護措施落實(shí)到位,這樣給此次事故的發(fā)生創(chuàng )造必要的條件。
(4)、3#皮帶通廊使用的彩色壓型板,保溫材料是苯板,是造成著(zhù)火事故擴大的主要原因。
(5)、回轉窯設計窯頭廠(chǎng)房和成品倉沒(méi)有消防設施,不能及時(shí)采取措施撲滅著(zhù)火。
4.3、防范措施
(1)、在燒結廠(chǎng)開(kāi)展一次消防培訓,提高員工消防意識。
(2)、完善回轉窯消防設施,增加1#、2#、3#通廊以及窯頭廠(chǎng)房的消防設施。
(3)、給3#大傾角皮帶和成品工配置紅外線(xiàn)測溫儀,隨時(shí)監控物料溫度變化,以便采取有效措施。
(4)、針對3#通廊保溫板不具備防火條件,本次修理時(shí)更換成單層彩板。
(5)、從原料管理和工藝控制降低成品的粉率,保證成品冷卻效果,控制紅粉(料)出現。
(6)、加強崗位技術(shù)培訓,強化員工責任心,提高員工的綜合素質(zhì)。