鋼水噴爐,四死一重傷事故案例分析
事故經(jīng)過(guò):
2009年1月16日23時(shí),膠州市青島華冶鑄鋼有限公司夜班工人根據當日生產(chǎn)安排,開(kāi)始通電融化。17日3時(shí)40分,第1爐鋼水融化完畢,存放于3號保溫爐中,接著(zhù)融化第2爐。融化初期,在電爐底部已有部分鋼水的情況下,本應根據工藝要求向爐內不斷添加直徑不大于250毫米的小廢鋼,并用鐵棍搗料作業(yè)。操作工為了達到降低勞動(dòng)強度的目的,減少向爐內加料和搗料的次數,在當班主任李某的安排下,通過(guò)行車(chē)將未經(jīng)切割加工的、不符合熔煉工藝規定的大塊鑄件冒口料(直徑750mm,高度600mm,重量約2.5噸)吊至爐口旁,在由李某和爐前操作工紀某2人扶著(zhù)吊入爐內進(jìn)行熔化。因冒口截面尺寸及重量太大,熔化速度太慢,頂部結殼搭橋。李某安排行車(chē)司機從3號保溫爐內取出約700公斤的鋼水,由紀某配合倒入1#電爐內,以期用鋼水化開(kāi)頂部結殼。倒入鋼水后,不但未能化開(kāi)結殼,反而受到頂部結殼的急冷很快凝固,使頂部結殼更厚,電爐繼續加熱,爐內鋼水溫度已達到1500℃以上,爐內氣體不斷受熱膨脹,電爐內劇烈發(fā)生的氣體無(wú)法排出,7時(shí)15分左右,發(fā)生鋼水噴爐事故,因鋼水噴濺灼燙造成四人死亡、一人重傷。
事故原因:
1、直接原因
1#電爐在熔煉第二爐鋼水時(shí),電爐內鋼水熔化初期加入的鑄件冒口料因其尺寸較大,熔化速度緩慢,頂部搭橋結殼搗不開(kāi),本應采取傾斜爐體用鐵棍搗的辦法解決。李某卻違章指揮、違章作業(yè),命人錯誤地向爐內倒入鋼水,鑄件冒口料頂部的鋼水在爐膛內隨即冷卻成一體,不但未化開(kāi)結殼,反而致使結殼更厚。鑄件冒口料頂部存在補縮孔洞、夾雜,倒入的鋼水將鑄件冒口料上面的孔洞內氣體、夾雜封閉住,使爐膛下部形成密閉容器。由于頂部鋼水凝固結殼,鑄件冒口料與爐墻成為一體不能下移,爐膛底部正在加熱熔化,封閉在鑄件冒口料下面的氣體和夾雜燃燒產(chǎn)生的氣體不能排出,造成高溫加熱過(guò)程中爐膛底部氣體壓力急劇增大,發(fā)生鋼水噴爐。
2、間接原因
企業(yè)的管理原因:一是安全生產(chǎn)主體責任不落實(shí),基礎管理薄弱,技術(shù)水平低;二是安全生產(chǎn)管理制度和技術(shù)規范、操作規程不完善,工人不能正確的按照操作規程作業(yè);三是在日常勞動(dòng)組織方面沒(méi)有按照國家法律、法規要求開(kāi)展安全生產(chǎn)“三級”教育,致使職工安全意識淡薄;四是操作工人文化程度偏低,安全知識匱乏,操作技能與經(jīng)驗明顯不足,違反工藝要求開(kāi)展作業(yè),缺乏處置生產(chǎn)過(guò)程中突發(fā)事件的能力;五是青島華冶鑄鋼有限公司未按照法律法規規定辦理建設項目相關(guān)手續,嚴重違規建設施工,安全隱患未進(jìn)行徹底整改,建設項目不具備安全生產(chǎn)條件,未經(jīng)安全驗收,就開(kāi)工生產(chǎn),導致事故發(fā)生。