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煤礦22408-1綜采面縮面冒頂事故

一、工程概況
(一)工作面開(kāi)采條件
哈拉溝煤礦22408-1綜采面位于22煤四盤(pán)區,回采區域內上覆基巖厚45~70m,松散層厚30~45m,煤層厚4.5~5.6m。老頂為粗砂巖,厚8.1m,直接頂為砂質(zhì)泥巖,厚12.6m。工作面長(cháng)265m,推進(jìn)652m,設計采高5.2m。
(二)設備配套
配套JOY 7LS6/LWS581型采煤機、JOY 3×1000kW刮板運輸機、375kW/1140V轉載機、375kW/3300V破碎機各一臺,工作面安裝DBT [ZY10000/25.5/55]液壓支架156臺。
(三)巷道支護
主通道頂板采用φ16×2100mm圓鋼錨桿支護,間排距1.1×1.0m,每排5套,并鋪設雙層8#鉛絲網(wǎng),同時(shí)采用φ17.8×8000mm錨索+W鋼帶補強支護,排距1.5m,每排3套。主通道正幫采用φ22×2000m玻璃鋼錨桿+塑料網(wǎng)支護,間排距1.2×0.8m,每排3套,副幫采用φ16×1600m圓鋼錨桿+鉛絲網(wǎng)支護,間排距1.2×1.0m。主通道內支護2列ZZ12000/23/47垛架共40臺,支護強度0.95MPa。
二、事故經(jīng)過(guò)及造成的損失
(一)事故經(jīng)過(guò)
2016年3月10日夜班22408-1綜采面面貫通、清煤,3月12日夜班準備試生產(chǎn),但由于新機尾處監測纜線(xiàn)、礦壓數據線(xiàn)等未及時(shí)恢復及冷卻水路等因素的影響,未能按計劃開(kāi)機生產(chǎn)。當日夜班05:00設備、各纜線(xiàn)恢復正常,此時(shí)綜采隊作業(yè)人員已調往22529-4綜采面生產(chǎn)導致22408-2綜采面未開(kāi)機生產(chǎn)。3月12日早班因22207綜采面設備故障,為提高主運系統效率,22408-2綜采面早班接班后停機完善,仍未組織生產(chǎn)。
3月12日12:00工作面開(kāi)機割煤,此時(shí)生產(chǎn)服務(wù)中心安裝隊已將縮面處1~8#架抽出,至早班16:00工作面推進(jìn)3刀。中班接面后繼續生產(chǎn)推進(jìn)4刀,19:00時(shí)跟班隊長(cháng)發(fā)現機尾后4架頂板急劇下沉,并伴隨冒頂、漏矸現象,現場(chǎng)觀(guān)察冒落高3m左右,長(cháng)7m。支架立柱行程由1.2m收縮至0.2m左右,支架下沉導致推拉桿不能正常推溜,致使工作面停產(chǎn)。
接到現場(chǎng)匯報后,相關(guān)領(lǐng)導及部門(mén)負責人立即下井到現場(chǎng)指導作業(yè),通過(guò)煤機清理矸石、小幅度降架拉架、架前鑿底、單體配合推溜等措施后,于3月13日23時(shí)恢復正常生產(chǎn)、安全順利通過(guò)冒頂區。
(二)造成損失
???? 本次事故未造成設備損壞及人員傷害,影響綜采面生產(chǎn)27h。
三、事故原因分析
(一)直接原因
1、安裝隊在綜采隊未推進(jìn)的情況下,按預定計劃提前在主通道內撤支架8臺,造成新安機尾處懸頂面積大,機尾端頭支架所承受的頂板壓力增大。
2、縮面處支護強度不夠,縮面處垛架回撤后只支護了2臺掩護架,且主掩護架距主運副幫達7m,木垛、叢柱支護數量不足。
(二)間接原因
1、生產(chǎn)服務(wù)中心對縮面回撤的危險源辨識不到位,編制的規程中未明確縮面時(shí)的支護方式、回撤工序及時(shí)間節點(diǎn)等重要規定。
2、綜采隊安全意識不強,未按要求對新機尾位置采取有效的補強支護措施。
3、綜采隊在未按計劃生產(chǎn)的情況下,未能將現場(chǎng)信息向生產(chǎn)辦反饋,導致各單位層面溝通、協(xié)調不到位。
4、生產(chǎn)辦主管人員12月12日16時(shí)到現場(chǎng)檢查時(shí),綜采面此時(shí)生產(chǎn)正常,對發(fā)現的隱患沒(méi)有引起重視,抱有僥幸心理。
四、防范措施
為避免類(lèi)似事故發(fā)生,保證綜采面縮面、回撤的安全,3月15日礦內組織相關(guān)領(lǐng)導、機關(guān)部門(mén)、綜采隊召開(kāi)本次末采總結會(huì )。會(huì )議就如何防止抽架縮面后機尾壓架、冒頂展開(kāi)了討論,會(huì )上明確各單位職責,制定了相關(guān)措施,進(jìn)一步加強了綜采搬家倒面頂板安全管理。
(一)生產(chǎn)服務(wù)中心方面
1、生產(chǎn)服務(wù)中心在機尾安裝完成、調試運輸機,綜采隊確認各生產(chǎn)設備均正常后,生產(chǎn)服務(wù)中心方可抽架。
2、先將C1、C2架抽出并支護木垛、點(diǎn)柱,將超前架搬至機尾處,且超前架后翻梁緊靠工作面端頭架護幫板,以減小頂板跨距。每架設4垛連鎖垛。
3、在超前架支護到位后,綜采隊在機頭側試生產(chǎn)半刀煤,再次確認各設備均能正常運行后停機等待,安裝隊才能繼續拆除C3、C4、C5、C6架,否則不能撤架。
4、在拆除C3、C4、C5、C6架過(guò)程中先后對拆架位置支護2排木垛、2根點(diǎn)柱。
5、由安裝隊在主通道內從正幫至副幫支護連鎖木垛,木垛邊沿距機尾1.0m,以滿(mǎn)足安全出口距離,木垛嚴實(shí)并用木楔子剎頂。
6、在木垛邊沿靠綜采面側支護木叢柱,每叢2根,間距0.8m,支護至主回副幫處,并用雙股8#鐵絲與木垛相連,以防止傾倒。
7、支護木垛后在主回撤通道內放4臺掩護架,1#掩護架距木垛邊沿距幫0.4m。
8、以上準備工作到位后,由生產(chǎn)服務(wù)中心聯(lián)系生產(chǎn)辦組織礦相關(guān)單位驗收,經(jīng)驗收合格后方可開(kāi)機生產(chǎn)。
9、綜采面持續推進(jìn),待機尾支架立柱與主回副幫對齊時(shí),綜采面停機等待,安裝隊進(jìn)行正常撤架。
(二)綜采隊方面
1、對新機尾段支架的側護、推移、起底重點(diǎn)檢修,保證支架各功能動(dòng)作可靠。
2、加強貫通質(zhì)量管理,尤其是縮面段,嚴禁留設底板負臺階。
3、待生產(chǎn)服務(wù)中心將C1、C2架拆除后,從X1架立柱處支護1列單體,至主回副幫單體柱距0.8m,主回副幫至輔回副幫單體柱距1.2m。
4、從X1架立柱處至主回副幫掛設單層防竄矸鉛絲網(wǎng),網(wǎng)寬1.5m,上下兩片與木垛綁扎。
5、新機尾、超前架安裝完成后由綜采隊在硐室處支護木點(diǎn)柱,支護位置如圖示。
6、將機尾處支架及時(shí)拉超前以減小頂板跨距,同時(shí)打出護幫板、保證初撐力符合要求。
7、生產(chǎn)服務(wù)中心在縮面處拆架6架,連鎖木垛、主副掩護架支護到位后,經(jīng)生產(chǎn)辦組織驗收后綜采隊開(kāi)機不間斷推進(jìn),待機尾架立柱與主回副幫對齊時(shí)方可停機。如受主運制約可在機尾加刀快速推進(jìn)。
8、生產(chǎn)期間加強機尾段支護質(zhì)量管理,保證支架初撐力達到252bar,同時(shí)超前架推移油缸收回,將主要支護力量集中在機尾處。
9、生產(chǎn)期間跟班隊長(cháng)密切關(guān)注機尾段頂板下沉情況,發(fā)現異常及時(shí)加刀加快機尾推進(jìn),同時(shí)匯報調度室。
(三)生產(chǎn)辦方面
1、及時(shí)與綜采隊、生產(chǎn)服務(wù)中心聯(lián)系,協(xié)調縮面相關(guān)事宜,現場(chǎng)督導生產(chǎn)服務(wù)中心按礦要求進(jìn)行支護。
2、生產(chǎn)服務(wù)中心安裝、調試設備完成后,現場(chǎng)組織安管辦、質(zhì)量辦、機電信息中心、綜采隊對現場(chǎng)進(jìn)行驗收,驗收內容主要有供水供電、主回縮面處支護情況、超前支護質(zhì)量、新機尾段支架初撐力等,經(jīng)驗收合格后綜采隊方可組織生產(chǎn)。
3、加強縮面地段的補強支護,縮面處主通道兩側錨索由原1.5m/排變更成0.75m/排,靠主回副幫加密錨索(0.75m/排)由原5m增加至10m,15~25m段支護錨索排距為3m。
4、優(yōu)化巷道設計,避免主輔通道聯(lián)巷與新機尾間留小煤柱,縮面1#聯(lián)巷距離必須大于30m。
5、在主回撤通道內除正常收口雙抹2×2m角以外,巷道掘進(jìn)時(shí)嚴禁在主回內抹角造成懸頂面積大。

圖1 綜采面縮面支護設計圖
五、事故經(jīng)驗教訓
1、在施工前生產(chǎn)辦應組織相關(guān)單位召開(kāi)協(xié)調會(huì ),會(huì )上明確各工序安排、時(shí)間節點(diǎn),相互交接清楚,并制定有針對性的安全技術(shù)措施,經(jīng)審批后方可作業(yè)。
2、將危險源辨識工作常態(tài)化、制度化,工作任務(wù)前必須進(jìn)行危險源辨識,作業(yè)過(guò)程中各項管控措施要落實(shí)到位。
3、加強對公司內部專(zhuān)業(yè)化隊伍的安全監管,進(jìn)一步落實(shí)安全主體責任。
4、強化機關(guān)部門(mén)的現場(chǎng)監管責任的落實(shí),做到心中有數,消除管理盲區。