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安全認知雖有限 規程完善要及時(shí)

  2007年7月13日,寶山鋼鐵股份有限公司寶鋼分公司煉鐵廠(chǎng)高爐分廠(chǎng)二高爐在更換曲損風(fēng)口時(shí),蒸氣、封泥和部分紅焦噴出,導致7人不同程度灼傷。

  一、事故經(jīng)過(guò)

  2007年7月13日,寶鋼分公司煉鐵廠(chǎng)高爐分廠(chǎng)2號高爐生產(chǎn)中,爐墻黏結物脫落導致33號風(fēng)口和周邊7個(gè)風(fēng)口曲損。4時(shí)38分緊急休風(fēng),即高爐停止向爐內鼓風(fēng)和泄壓,采用通冷水降低風(fēng)口溫度和燒氧氣清除風(fēng)口前端渣鐵的辦法更換了除33號風(fēng)口外的另7個(gè)曲損風(fēng)口。8時(shí)45分,33號風(fēng)口經(jīng)過(guò)四次拉拔和通冷卻水開(kāi)閉常規操作,仍未將其拉出。9時(shí),采用燒氧氣清除風(fēng)口前端渣鐵的辦法,繼而通水冷卻,并通知33號風(fēng)口處人員撤離。隨后31、37、38風(fēng)口和33號風(fēng)口瞬間噴出蒸汽、封泥和部分紅焦,導致7人被不同程度灼傷。

  二、事故技術(shù)分析

  考慮到高爐冶煉安全技術(shù)較為專(zhuān)業(yè)與復雜,為了全面、客觀(guān)、公正地查清事故原因,事故調查組組織了冶金行業(yè)專(zhuān)家進(jìn)行技術(shù)分析,得出如下結論:

  (一)高爐在高溫高壓下將礦石冶煉成為鐵水,風(fēng)口設備不可避免要損壞,如曲損。通常風(fēng)口設備的使用壽命只有一年左右。因此更換風(fēng)口的作業(yè)是高爐生產(chǎn)維護正常的作業(yè)。

  (二)本次更換風(fēng)口在拆卸風(fēng)口作業(yè)中采用通冷水降低風(fēng)口溫度(純銅材質(zhì)風(fēng)口在溫度降低后體積收縮,有利于拆卸)和燒氧氣清除風(fēng)口前端渣鐵的辦法是高爐維修通常采用的辦法,國內其他廠(chǎng)對于難拆除的風(fēng)口也采取相同的辦法進(jìn)行處理。

  (三)本次發(fā)生事故的原因是33號風(fēng)口多次燒氧氣作業(yè),由于從爐外無(wú)法觀(guān)測燒氧作業(yè)對風(fēng)口本身的損壞,而實(shí)際風(fēng)口前端已被氧槍嚴重燒損,造成冷卻水通水后短路直接進(jìn)入爐內,遇高溫紅焦快速汽化,在爐內積聚后瞬間釋放,使蒸汽、封泥和紅焦從風(fēng)口噴出。此次風(fēng)口曲損嚴重,更換風(fēng)口不順利,操作人員難以發(fā)現。

  (四)二噴崗位規程“安環(huán)規定細目”規定:“更換破損風(fēng)口通水前,當班組長(cháng)通知所有人在風(fēng)口前作業(yè)人員暫時(shí)離開(kāi),不能站在風(fēng)口正面?!霸撘幊棠┮笸ㄖ渌L(fēng)口作業(yè)人員也要一并撤離,是事故擴大的主要原因。據查該規程是1985年9月寶鋼開(kāi)工初期從日本君津煉鐵廠(chǎng)引進(jìn)的,該規程雖作了多次修改,但此方面的內容始終末變。事故前寶鋼高爐從未發(fā)生過(guò)蒸汽、紅焦從其它風(fēng)口噴出的情況,在與君津等國外高爐多次交流中得知也末發(fā)生過(guò)此類(lèi)情況。從此次事故發(fā)生的情況看,生產(chǎn)管理、操作人員對此類(lèi)情況認知不足。

  綜上所述,“7?13”事故的發(fā)生主要是受客觀(guān)條件和認知能力的限制,管理和操作都符合,因此,專(zhuān)家調查組認為是一起意外事故。

  三、事故原因與性質(zhì)分析

  (一)直接原因
  由于燒氧作業(yè)造成33號風(fēng)口破損,通不冷卻過(guò)程中冷卻水通過(guò)該風(fēng)口破損處進(jìn)入爐內,遇到高溫紅焦快速汽化,使蒸汽、封泥和紅焦從 31、33、37、38號風(fēng)口噴出,噴濺在生產(chǎn)操作和檢修人員身上,造成多人灼傷,是事故的直接原因。

  (二)間接原因
  33號風(fēng)口曲損嚴重,風(fēng)口燒損部位在爐內,操作人員難以發(fā)現,現場(chǎng)負責人也未組織其他風(fēng)口作業(yè)的人員離開(kāi),是造成多人灼傷的間接原因。

  (三)主要原因
  “7?13”事故的發(fā)生主要是受客觀(guān)條件和認知能力的限制,對該種情況認識不足,是事故發(fā)生的主要原因。

  因此,調查組認為,該起事故屬生產(chǎn)安全非責任事故。

  四、事故防范和整改措施

  寶鋼分公司要認真吸取本起事故引發(fā)的教訓,對容易引起安全生產(chǎn)事故的各種情況制定防范預案,對操作規程進(jìn)行補充,進(jìn)一步完善作業(yè)規程。