工藝處理不徹底 東蒸餾減壓塔局部填料自燃
事故經(jīng)過(guò):4月16日煉油廠(chǎng)蒸餾車(chē)間東蒸餾裝置按計劃停工,降溫降量、破真空、循環(huán)降溫退油、引燈油洗塔,引瓦斯減壓爐燒焦,T-1、2、4塔底開(kāi)吹汽,減壓塔進(jìn)行了水洗,停止吹汽,爐-2、3熄火,兩爐管堵頭進(jìn)行拆卸,減壓塔頂排空處蒸汽有些泛青,開(kāi)減壓塔水洗后消失。
事故原因:忽視了安全操作規程,
1、開(kāi)工后期,加工原油酸值居高不下,同時(shí)車(chē)排子原油硫含量由以前的0.06%上升至0.13%,硫腐蝕加劇,停工過(guò)程,減壓塔剛停止吹汽、爐-2、3熄火,減壓塔溫度過(guò)高,減壓爐爐管堵頭拆卸后,空氣被抽入減壓塔,發(fā)生硫化亞鐵自燃。
2、安全管理不科學(xué),職工的安全意識淡薄。對硫化亞鐵自燃認識不足。
防范措施和教訓:
1、加工含硫較高的原油,停工時(shí)有填料存在的設備必須用含鈍化劑的配方進(jìn)行化學(xué)清洗。
2、對減壓塔要保持長(cháng)時(shí)間的燈油洗塔,保證減壓塔內油污清洗干凈。
3、適當加大減壓塔吹氣量,并分段均勻開(kāi)汽,在此前提下,加大減壓塔水洗量,將塔盤(pán)和填料表面附著(zhù)的焦末和硫化亞鐵沉積物沖洗干凈。
4、在拆卸加熱爐堵頭的過(guò)程前,對減壓塔開(kāi)大水洗,降低塔內溫度。對減壓塔內各段溫度的變化情況做詳細記錄,在堵頭拆下后,用毛氈堵死與進(jìn)料段相連的爐管,減少空氣的倒入。