蘭州石化公司“2010.1.7”火災爆炸事故
2010年1月7日17時(shí)24分左右,蘭州石化公司合成橡膠廠(chǎng)316#罐區發(fā)生了一起火災爆炸事故。事故造成6人死亡、1人重傷、5人輕傷。
一、事故單位簡(jiǎn)介
蘭州石化公司合成橡膠廠(chǎng)主要生產(chǎn)合成橡膠、合成樹(shù)脂和有機化工原料三大系列化工產(chǎn)品?,F有8個(gè)聯(lián)合車(chē)間,包括10萬(wàn)t/a丁苯橡膠裝置、5.5萬(wàn)t/a丁苯橡膠裝置、5萬(wàn)t/a丁腈橡膠裝置、1.5萬(wàn)t/a丁腈橡膠裝置、2萬(wàn)t/aABS樹(shù)脂裝置、1.5萬(wàn)t/aSAN樹(shù)脂裝置、6萬(wàn)t/a苯乙烯裝置、4.5萬(wàn)t/a碳四抽提裝置、8萬(wàn)t/aMTBE裝置、丁鈉橡膠裝置和液體橡膠裝置。
316#罐區位于蘭州石化公司橡膠石化區的西北角,東面為24萬(wàn)t/a裂解裝置,南面為烯烴裝置,北面為丙烯腈裝置,西面為公司內部鐵路線(xiàn)。316#罐區共分兩個(gè)區域,分別由合成橡膠廠(chǎng)和石油化工廠(chǎng)使用管理。罐區由儲罐、火車(chē)裝卸棧橋和汽車(chē)裝卸棧橋組成?,F有儲罐30具,設計總容量10359.56m3。其中石油化工廠(chǎng)有22具儲罐,儲存物料主要為甲苯、輕、重碳九、裂解油、加氫汽油、正己烷、抽余油、丙烯、丙烷、1-丁烯、拔頭油、輕烴。合成橡膠廠(chǎng)有8具400m3球罐,其中7具球罐主要儲存裂解碳四和丁二烯物料,棧橋可裝卸丙烯、拔頭油、裂解油、加氫汽油、甲苯、抽余油、丁二烯、正已烷、1-丁烯等物料。
316#罐區主要作為24萬(wàn)t/a乙烯裝置的中間罐區,接收外購及生產(chǎn)裝置轉送的原料,將儲存在儲罐內的原料輸送至各裝置。
二、事故經(jīng)過(guò)
2010年1月6日零點(diǎn)班開(kāi)始,合成橡膠廠(chǎng)316崗位開(kāi)啟P201/B泵外送R202(裂解碳四儲罐)物料,同時(shí)接受來(lái)自石油化工廠(chǎng)烯烴裝置產(chǎn)出的裂解碳四。此時(shí),其余2具碳四儲罐:R201罐內儲存物料291m3,R204罐檢修后未儲存物料。7日15時(shí)30分,根據生產(chǎn)調度安排,停送R202(罐內當時(shí)有物料230m3)物料,并從烯烴裝置接收裂解碳四(接收量約6噸/小時(shí));R201物料打循環(huán)。
17時(shí)15分左右,316崗位化工三班操作工王某按班長(cháng)指令到罐區檢查卸車(chē)流程,準備卸丁二烯汽車(chē)槽車(chē)。當王某走到罐區一層平臺時(shí),突然發(fā)現R202底部2號出口管線(xiàn)第一道閥門(mén)下彎頭附近有大量碳四物料呲出,罐區防火堤內彌漫一層白霧,便立即跑回控制室,向班長(cháng)孫某匯報。
17時(shí)19分,班長(cháng)孫某向合成橡膠廠(chǎng)調度室報告,稱(chēng)R202底部管線(xiàn)泄漏,請求立即調消防車(chē)進(jìn)行掩護,并同時(shí)安排崗位操作人員關(guān)閉R202底部第一道閥門(mén),隨即孫某帶領(lǐng)操作工謝某、馬某、丁某等全班人員到現場(chǎng)查看處理,同時(shí)安排王某負責疏散4號貨位等待卸車(chē)的丁二烯槽車(chē)。與此同時(shí),與罐區鄰近的石油化工廠(chǎng)丙烯腈焚燒爐和1號化污崗位人員分別向石油化工廠(chǎng)調度報告,稱(chēng)橡膠廠(chǎng)316#罐區附近有大量白霧,泄漏及擴散速度很快。
17時(shí)22,班長(cháng)孫某再次與調度聯(lián)系,報告R202底部物料大量泄漏,人員無(wú)法進(jìn)入。17時(shí)24分,泄漏物料沿鐵路自備線(xiàn)及環(huán)形道路蔓延至石化廠(chǎng)丙烯腈裝置焚燒爐區,遇到焚燒爐內明火后引起燃燒,外圍火焰在迅速擴張后回燒至橡膠廠(chǎng)316#罐區,8秒鐘后,達到爆炸極限的混合爆炸氣在316球罐區附近發(fā)生空間閃爆。閃爆沖擊波造成罐區部分罐底管線(xiàn)斷裂,大量可燃物料泄漏燃燒。沖擊波造成石油化工廠(chǎng)F1/C、D(拔頭油罐)氣相線(xiàn)斷裂,部分鐵路槽車(chē)移位。輻射熱造成球罐區西側丙烯丙烷罐區中F2/A(丙烯)、F3/A(丙烷)頂部液位計上法蘭根處泄漏著(zhù)火,并形成穩定燃燒。由于消防隊及時(shí)予以冷卻保護和隔離,丙烯丙烷罐區未發(fā)生爆炸,F1/A、B得到有效保護,未發(fā)生著(zhù)火爆炸。
碳四泄漏后蔓延至常壓罐區,常壓罐區內同時(shí)發(fā)生空間閃爆,沖擊波使其中部分罐的部分管線(xiàn)斷裂,罐內物料外泄,在圍堤內形成池火蔓延。輻射熱先后引燃相鄰的F8/A(甲苯罐)、F5(重碳九罐)、F10(裂解油罐),輻射熱使其臨近的管線(xiàn)變形斷裂,造成系統管線(xiàn)物料泄漏。由于消防水的冷卻降溫,在F9/A、F10東邊形成的水霧墻使火勢得到控制,阻止了火災向東邊罐組擴延,有效保護了F9/A(正己烷)、F14(抽余油)、F8/C、F12(輕碳9)等儲罐的安全。
17時(shí)23分,消防支隊指揮中心接調度通知,要求消防車(chē)到316#罐區對泄漏現場(chǎng)進(jìn)行掩護后,立即派車(chē)到316#罐區進(jìn)行消防監護,消防車(chē)行駛到石油化工廠(chǎng)大門(mén)口時(shí),聽(tīng)到第一次爆炸聲。17時(shí)24分,消防指揮中心接到報警電話(huà),立即指派公司全部消防力量迅速出警滅火。公司立即啟動(dòng)重特大事故應急預案,公司領(lǐng)導及相關(guān)部門(mén)人員及時(shí)趕赴現場(chǎng),組織開(kāi)展搶險滅火工作,按照應急要求,立即對周邊裝置緊急停工,并對316#罐區物料系統進(jìn)行了隔離。根據現場(chǎng)火情及時(shí)請求蘭州市消防支隊進(jìn)行增援。同時(shí),公司消防隊按照預案對燃燒儲罐實(shí)施冷卻控制火勢,對R206,F1/A、B,F9/A(正己烷),F14(抽余油),F8/C,F12(輕碳9)罐等未燃燒儲罐進(jìn)行強制性冷卻保護隔離,同時(shí)對罐區周邊公用工程管廊、火炬管網(wǎng)、鐵路槽車(chē)和汽車(chē)槽車(chē)實(shí)施隔離冷卻,4小時(shí)后火勢得到有效控制,避免了事故進(jìn)一步擴大。
經(jīng)過(guò)努力,事故明火于1月9日14時(shí)10分熄滅,事故得到完全控制。為確保工藝處理安全,防止輕組分物料揮發(fā)造成次生事故,留存丙烯丙烷罐區一處明火,確保殘余物料控制燃燒,通氮氣及蒸汽保護,最后明火于1月13日2時(shí)56分自燃熄滅。事故共造成6人死亡、1人重傷、5人輕傷。
三、事故原因
1.直接原因
蘭州石化公司合成橡膠廠(chǎng)316#罐區R202底部2號出口管線(xiàn)第一道閥門(mén)后管線(xiàn)彎頭突然失效,碳四物料大量泄漏,汽化后的物料沿鐵路自備線(xiàn)及環(huán)形道路蔓延至距罐區北側約80米處的石油化工廠(chǎng)丙烯腈裝置焚燒爐,遇到焚燒爐內明火后引起燃燒,隨后在316球罐區附近引發(fā)空間閃爆。這是事故發(fā)生的直接原因。
R202底部管線(xiàn)彎頭失效原因為:彎頭材料存在內在缺陷,其延展性和沖擊韌性不符合國家標準,長(cháng)期低溫及荷載變化引起疲勞和材料低溫脆性,這是造成開(kāi)裂的直接原因;介質(zhì)的泄漏對開(kāi)裂口的沖刷以及溫度和塌壓等原因,導致開(kāi)裂部位繼續撕裂,引起局部塑性變形減薄。
2.間接原因
(1)車(chē)間壓力管道管理缺失,專(zhuān)業(yè)管理人員工作失職。
2007年3月,合成橡膠廠(chǎng)對316#罐區的R203~R207儲罐所屬管線(xiàn)進(jìn)行了檢測,檢測結果5具儲罐底部管線(xiàn)存在“管線(xiàn)彎頭處壁厚不合格,且腐蝕較嚴重”的現象,均判為四級,并將R201~R204罐底部管線(xiàn)更換計劃列入2007年6月的檢維修計劃,但是具體實(shí)施中只對R201罐底部管線(xiàn)進(jìn)行了更換。2007年9月30日,碳四車(chē)間設備管理人員齊某、王某、劉某在檢修計劃未完成的情況下,進(jìn)行了工程驗收,并辦理了驗收單和竣工決算,造成本應更換的管線(xiàn)未能得到及時(shí)更換。設備管理人員在明知檢修計劃沒(méi)有全面實(shí)施的情況下,事故發(fā)生后,上述車(chē)間管理技術(shù)人員均認為R202罐底部管線(xiàn)在2007年進(jìn)行了更換,暴露出專(zhuān)業(yè)管理人員嚴重失職。
(2)應急處置不到位。
橡膠廠(chǎng)316崗位的R201罐底部管線(xiàn)泄漏的應急預案中明確要求,“當儲罐底部管線(xiàn)發(fā)生泄漏時(shí),應關(guān)閉相關(guān)閥門(mén);停止裝卸車(chē)作業(yè);聯(lián)系提高消防水壓力;打開(kāi)備用罐閥門(mén),準備接料;進(jìn)行頂水作業(yè);打開(kāi)消防水幕;必要時(shí)進(jìn)行放火炬”。崗位操作人員在發(fā)現管線(xiàn)泄漏后,盡管崗位操作人員進(jìn)入現場(chǎng)進(jìn)行處置,由于碳四物料在短時(shí)間內泄漏量大,罐區內大量白霧,人員進(jìn)入困難。當班崗位員工未能按照應急預案進(jìn)行關(guān)閥、頂水、打開(kāi)事故噴淋和切換備用罐等應急處置,從而使物料大量泄漏及蔓延,最終導致了事故的進(jìn)一步擴大。
調度人員應急意識不強。橡膠廠(chǎng)調度接到崗位裂解碳四泄漏的電話(huà)后,沒(méi)有迅速認識到泄漏可能產(chǎn)生的嚴重后果,未及時(shí)采取有效的應急協(xié)調和處理。石化廠(chǎng)調度接到三次異常情況匯報電話(huà),沒(méi)有及時(shí)和橡膠廠(chǎng)調度聯(lián)系。在異常情況下,員工缺乏必要的應急意識,沒(méi)有采取充分的預警,分廠(chǎng)與分廠(chǎng)間、裝置與裝置間應急聯(lián)動(dòng)不及時(shí)、不通暢。
(3)本質(zhì)安全存在缺陷。
316#罐區球罐建于1986年8月,未安裝遠程切斷系統。事故發(fā)生時(shí)由于碳四濃度高,罐區防火堤內碳四汽化后呈霧狀彌漫,人員進(jìn)入罐區困難,無(wú)法及時(shí)關(guān)閉R202罐底部閥門(mén),致使物料大量泄漏,無(wú)法控制。
(4)罐區布局不盡合理。
316#罐區建于20世紀60年代,儲罐數量多,單罐容積小,物料品種多,裝卸量大,造成崗位人員較多,罐區南側建有火車(chē)和汽車(chē)裝卸車(chē)棧橋,兩個(gè)操作室距鄰近罐區約30米。R202罐泄漏后,可燃物料迅速擴散至操作室及臨近罐區,閃爆造成人員較大傷亡及火勢擴大。
3.管理原因
(1)基層單位基礎管理薄弱。
車(chē)間專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高、責任心不強,對負責的裝置工藝流程不熟,不能及時(shí)掌握管轄區域內的生產(chǎn)、設備狀況,沒(méi)有履行屬地化管理和崗位安全生產(chǎn)職責。由于碳四車(chē)間設備主任崗位變動(dòng)和設備管理人員體弱多病,設備管理人員對316#罐區的壓力管道管理不到位,2008年和2009年再未對檢修計劃進(jìn)行跟蹤檢查落實(shí)。該修未修,缺陷未及時(shí)消除。
(2)生產(chǎn)工藝管理存在薄弱環(huán)節。
對長(cháng)期備用管線(xiàn)沒(méi)有采取有效隔斷措施。R202罐底部2號出料管線(xiàn)(事故發(fā)生管線(xiàn)供小碳四及回丁裝置)自2008年8月小碳四抽提裝置停工后長(cháng)期備用。為防凍保溫,該送料系統自罐根部第一道閥至防火堤處閥門(mén)一直未采取關(guān)閉閥門(mén)、加裝盲板等有效隔斷措施。
(3)隱患排查不徹底。
車(chē)間專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理人員不能按照設計規范排查現場(chǎng)隱患,排查存在死角和盲區。橡膠廠(chǎng)在2007年7月申報的316#罐區隱患項目建議書(shū)為“316#罐區堿罐利用”。2009年11月申報的316#罐區隱患項目建議書(shū)為“增加罐區照明、裝卸車(chē)天橋防腐、消防噴淋電磁閥更新和消防井滲水整治”。對316#罐區面向有爆炸、火災危險區域的操作室仍設置玻璃門(mén)窗,球罐未設緊急切斷閥等隱患,不符合防火設計規范,車(chē)間沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行申報,相關(guān)部門(mén)也未及時(shí)發(fā)現。
(4)培訓教育不到位,員工操作及應急能力差。
316#罐區雖然作為蘭州石化公司重點(diǎn)部位進(jìn)行管理,但作為橡膠廠(chǎng)而言屬于輔助性裝置,暴露出各項管理比較薄弱。尤其是員工年齡偏大,事故發(fā)生班組平均年齡51歲,并且班組五人當中有三人屬于轉崗員工,公司雖然進(jìn)行了轉崗前的培訓,但事故暴露出員工操作能力和事故應急能力存在差距,反映出公司在員工培訓方面針對性差,實(shí)效性不足,培訓工作存在薄弱環(huán)節。
(5)專(zhuān)業(yè)管理存在薄弱環(huán)節。
公司及橡膠廠(chǎng)機動(dòng)、生產(chǎn)、安全、人事等專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)在生產(chǎn)管理、工藝管理、設備管理、巡檢管理、現場(chǎng)管理、培訓教育等方面存在薄弱環(huán)節,未能完全履行部門(mén)管理職責,安全責任制未完全落實(shí),監督檢查力度不夠,管理標準不健全,工作標準不高,管理要求不嚴,專(zhuān)業(yè)管理存在“短板”,突出表現在制度和規定的執行力不強,專(zhuān)業(yè)管理粗放,未能及時(shí)發(fā)現和處理316#罐區設備、生產(chǎn)、應急、現場(chǎng)及基礎管理存在問(wèn)題。
四、責任者處理
1.合成橡膠廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)葛某,安全生產(chǎn)第一責任人,未完全履行其安全職責,對生產(chǎn)裝置存在的隱患排查管理不到位,對管理人員嚴重失職失察,導致未完全落實(shí)檢修計劃,該修不修,對事故負有重要領(lǐng)導責任。依據《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規行為處分規定》,給予行政記過(guò)處分,免去其橡膠廠(chǎng)廠(chǎng)長(cháng)職務(wù)。
2.合成橡膠廠(chǎng)副廠(chǎng)長(cháng)武某,對分管的設備管理業(yè)務(wù)監督、管理不力,對生產(chǎn)裝置存在的隱患管理失控,對管理人員嚴重失職失察,導致未完全落實(shí)檢修計劃,該修不修,對事故負有主要領(lǐng)導責任。依據《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規行為處分規定》,給予行政降級處分,免去其橡膠廠(chǎng)副廠(chǎng)長(cháng)職務(wù)。
3.合成橡膠廠(chǎng)碳四車(chē)間主任兼黨支部書(shū)記張某,安全生產(chǎn)第一責任人,在碳四車(chē)間任職的4個(gè)月內,未完全履行其安全職責,對生產(chǎn)裝置存在的隱患認識不足,沒(méi)有有效發(fā)現、排查裝置存在的人員失職和安全隱患,對事故負有重要領(lǐng)導責任。依據《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規行為處分規定》,給予行政記過(guò)處分。
4.合成橡膠廠(chǎng)碳四車(chē)間設備副主任齊某,2007年至2009年9月?lián)翁妓能?chē)間主任(裝置長(cháng))、安全第一責任人,2009年9月起擔任碳四車(chē)間設備副主任,對設備制度執行管理不嚴,未監督、檢查檢修計劃執行情況,對事故負有主要領(lǐng)導責任。根據《蘭州石化公司生產(chǎn)事故與應急管理規定》,給予行政撤職、黨內嚴重警告處分。
5.合成橡膠廠(chǎng)機動(dòng)科副科長(cháng)陳某,對分管的壓力管道監督管理不到位,對事故負有間接責任。根據《蘭州石化公司生產(chǎn)事故與應急管理規定》,給予行政記過(guò)處分。
6.合成橡膠廠(chǎng)碳四車(chē)間生產(chǎn)副主任路某,2008年1月至2009年8月為碳四車(chē)間黨支部書(shū)記,2009年9月起擔任碳四車(chē)間生產(chǎn)副主任,對工藝制度執行管理不嚴,對事故負有間接責任。根據《蘭州石化公司生產(chǎn)事故與應急管理規定》,給予行政警告處分。
7.合成橡膠廠(chǎng)碳四車(chē)間生產(chǎn)工藝組組長(cháng)牛某,2007年12月至2009年9月任碳四車(chē)間副裝置長(cháng),主管生產(chǎn)、安全工作,未完全履行崗位職責,對事故負有間接責任。根據《蘭州石化公司生產(chǎn)事故與應急管理規定》,給予行政警告處分。
8.合成橡膠廠(chǎng)碳四車(chē)間綜合組組長(cháng)兼工會(huì )主席李某,2008年1月至2009年9月?lián)翁妓能?chē)間副裝置長(cháng),主管設備管理工作,未完全履行崗位職責,未按《壓力管道安全技術(shù)監察規程》要求執行檢修計劃,對事故負有主要責任。根據《蘭州石化公司生產(chǎn)事故與應急管理規定》,給予行政降職處分。
9.合成橡膠廠(chǎng)碳四車(chē)間設備組組長(cháng)王某,2007年8月至2007年12月?lián)翁妓能?chē)間設備副主任(副裝置長(cháng)),主管設備管理工作,在2007年9月至12月期間未執行檢修計劃,崗位變更后對工作交接不清,對事故負有直接責任。根據《蘭州石化公司生產(chǎn)事故與應急管理規定》,給予行政留用察看兩年處分,并取消其預備黨員資格。
10.合成橡膠廠(chǎng)碳四車(chē)間設備助理工程師劉某,檢修施工期間對現場(chǎng)情況不了解,未執行檢修計劃,不正確履行崗位職責,對事故負有直接責任。根據《蘭州石化公司生產(chǎn)事故與應急管理規定》,給予行政留用察看兩年和開(kāi)除黨籍處分。
11.合成橡膠廠(chǎng)碳四車(chē)間工藝工程師趙某,2009年10月起主管碳四車(chē)間316#罐區生產(chǎn)技術(shù)管理,對崗位生產(chǎn)工藝管理不到位,未完全履行崗位職責,對事故負有間接責任。根據《蘭州石化公司生產(chǎn)事故與應急管理規定》,給予行政警告處分。
12.合成橡膠廠(chǎng)碳四車(chē)間316#罐區操作服務(wù)人員曲某,對316#罐區未按照車(chē)間要求履行操作及管理責任,對事故負有間接責任。根據《蘭州石化公司生產(chǎn)事故與應急管理規定》,給予行政記過(guò)處分。
13.合成橡膠廠(chǎng)碳四車(chē)間316#罐區化工三班操作服務(wù)人員王某,在事故調查過(guò)程中隱瞞真相,對事故原因調查造成影響。根據《蘭州石化公司員工獎懲管理規定》,給予行政記過(guò)處分。
五、防范措施
1.立即召開(kāi)公司干部大會(huì )和安全生產(chǎn)工作會(huì )議,進(jìn)行傳達部署,切實(shí)做好事故后的各項工作。圍繞繼續穩定煉油化工生產(chǎn)、停車(chē)裝置的復工工作、冬季安全生產(chǎn)大檢查和隱患排查等工作,做實(shí)、做細安全生產(chǎn)工作。
2.全面檢查“作業(yè)和操作要受控”的執行情況。繼續狠抓“反三違”工作,嚴格檢查“六條禁令”和“作業(yè)和操作要受控”執行情況,全力抓好新版操作規程的培訓工作,提高操作技能,確保每一次生產(chǎn)作業(yè)和現場(chǎng)操作活動(dòng)受控?;鶎影嘟M要利用班后會(huì )或班組安全活動(dòng)的機會(huì ),播放典型事故錄像片,分析煉化企業(yè)由于作業(yè)和操作不受控甚至失控導致的典型事故案例,對照自身的作業(yè)和操作,查找問(wèn)題,分析原因,逐步養成“作業(yè)和操作要受控”的良好習慣。
3.組織開(kāi)展以“痛思教訓、扎扎實(shí)實(shí)打基礎,嚴字當頭、重塑形象顯風(fēng)范”為主題的全員大討論活動(dòng)。在組織干部員工認真學(xué)習領(lǐng)會(huì )集團公司《關(guān)于加強安全環(huán)保工作的緊急通知》和集團公司領(lǐng)導重要指示和講話(huà)精神的基礎上,從公司、分廠(chǎng)、車(chē)間、班組等層面,分層分級組織全體員工開(kāi)展為期3個(gè)月的大討論活動(dòng),深刻分析該起火災爆炸事故發(fā)生的深層次原因,特別是干部員工在思想認識、價(jià)值觀(guān)念、工作作風(fēng)、行為習慣等方面存在的差距和問(wèn)題,制定措施認真加以整改。通過(guò)大討論活動(dòng),汲取事故慘痛教訓,使各級干部和廣大員工從靈魂深處受到深刻教育,使企業(yè)管理中存在的突出問(wèn)題得到切實(shí)解決,干部作風(fēng)進(jìn)一步改進(jìn),員工隊伍思想認識更加統一,把從嚴要求、從嚴管理落到實(shí)處,消除“低標準、老毛病、壞習慣、老好人”現象,使企業(yè)安全生產(chǎn)的基礎更加牢固。
4.以應急演練為抓手,深入推進(jìn)安全主題活動(dòng)。針對此起事故暴露出基層單位員工安全技能不高、應急能力差等突出問(wèn)題,圍繞公司“學(xué)規程、反三違、抓演練、全員管”安全主題活動(dòng)方案,以反三違和抓演練為重點(diǎn),積極開(kāi)展各項主題活動(dòng),全面夯實(shí)企業(yè)安全管理基礎。
5.全面開(kāi)展隱患和薄弱環(huán)節排查整治活動(dòng)。認真開(kāi)展三個(gè)方面的大排查活動(dòng):由公司安全環(huán)保處牽頭,組織開(kāi)展安全隱患全面排查,分級梳理,落實(shí)責任,抓好整改,使各類(lèi)安全隱患及早發(fā)現、及時(shí)消除;由企管處牽頭,逐級分析排查管理上的薄弱車(chē)間、薄弱班組和薄弱人員,分級組織專(zhuān)業(yè)處室、專(zhuān)業(yè)干部進(jìn)行有針對性的幫助整改,促進(jìn)公司整體管理水平的提高;由生產(chǎn)技術(shù)處和機動(dòng)處負責,分析查找專(zhuān)業(yè)管理上的薄弱環(huán)節,特別是生產(chǎn)管理、工藝管理、設備管理、巡檢管理、現場(chǎng)管理上存在的問(wèn)題,從專(zhuān)業(yè)管理上消除不安全因素。特別是要加強制度的宣貫培訓,在提高執行力上下功夫,使全體干部員工認真學(xué)習制度、熟練掌握制度、自覺(jué)遵守制度,堅決按制度規定和操作規程操作,真正形成制度管事、制度管人、制度管安全的局面。通過(guò)三項查找整治活動(dòng),在全公司上下掀起排查隱患、查找短板、抓住薄弱環(huán)節、加強專(zhuān)業(yè)管理的高潮,做到問(wèn)題找得準、薄弱環(huán)節抓得住、整改措施落實(shí)到位,對建于20世紀60年代的球罐底部閥門(mén)及管道全部進(jìn)行更換,到期的壓力容器及管道及時(shí)進(jìn)行檢測,嚴禁超期使用,對于公司重點(diǎn)部位儲罐設置遠程控制系統,不斷提高裝置的本質(zhì)安全。
6.加強員工培訓和預案演練。根據員工隊伍的實(shí)際情況,科學(xué)制定培訓計劃,確定培訓內容,把系統培訓和日常培訓結合起來(lái),堅持不懈開(kāi)展安全教育。加強對員工的崗位培訓,全面開(kāi)展崗位練兵活動(dòng),堅持實(shí)行“雙百”考試上崗,使員工熟練掌握崗位操作技能,掌握安全生產(chǎn)應知應會(huì )基本知識,切實(shí)增強員工安全生產(chǎn)意識,提高安全生產(chǎn)素質(zhì)。要把提升員工安全技能和應急處理能力作為安全培訓的核心,進(jìn)一步完善事故應急預案,有針對性地加強預案演練、HSE體系培訓和安全知識專(zhuān)題培訓,努力提升員工保障安全的能力。
7.開(kāi)展崗位安全責任制大檢查。此次事故暴露出部分單位安全責任未完全落實(shí),部分員工安全意識及技能有待進(jìn)一步提高,要求各單位要針對本次事故教訓,由各單位領(lǐng)導親自帶隊,編制崗位安全責任制檢查表,并逐項落實(shí)。公司將組織進(jìn)行公司范圍內的安全生產(chǎn)責任制檢查,切實(shí)提高企業(yè)各項工作管理水平。
8.加強對各級干部的教育和管理。加強科學(xué)發(fā)展觀(guān)的學(xué)習教育,使各級領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部牢固樹(shù)立以人為本、科學(xué)發(fā)展的理念,樹(shù)立正確的世界觀(guān)、政績(jì)觀(guān)和利益觀(guān),正確認識以人為本和嚴格管理的關(guān)系,關(guān)愛(ài)員工與完成規定動(dòng)作、實(shí)現受控管理的關(guān)系。嚴字當頭,下決心處理那些不負責任、不敢管理、不嚴格管理的干部,處理那些自由散漫、不讓管、不服管的人員,形成嚴格管理、嚴格要求、嚴格規范、嚴格執行的良好氛圍,把集團公司“安全第一、環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量至上、以人為本”的理念落實(shí)到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節。
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