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雞西礦業(yè)集團公司城子河煤礦“6.20”特大瓦斯事故教訓與反思

?。玻埃埃材辏对拢玻叭眨箷r(shí)45分,雞西礦業(yè)集團公司城子河煤礦西二采區發(fā)生一起特大瓦斯爆炸事故,造成124人死亡,24人受傷,直接損失984.8094萬(wàn)元。

  一、事故發(fā)生的主要原因
  城子河煤礦屬高沼氣礦井、CH4絕對涌出量為41.75m3/分,CH4相對涌出量為22.6m3/T,煤塵爆炸指數為33.5%—33.9%。該礦已投用KJ4型瓦斯監控系統,井下已有3個(gè)采煤面17個(gè)掘進(jìn)工作面安設瓦斯傳感器22處,安設瓦斯斷電儀探頭19處。井下無(wú)瓦斯抽放系統。事故發(fā)生在西二采區,主要開(kāi)采3B層和24號、25號層煤。3B層有145綜采工作面和801全煤掘進(jìn)與原802全煤回風(fēng)下山停工巷道(240米)。
  瓦斯爆炸發(fā)生在3B層全煤下山風(fēng)道(原802停工巷)距拉門(mén)點(diǎn)146米處。此巷道沿3B層全煤下山掘進(jìn)、采用鉆爆法施工,錨桿支護、巷道斷面6.3平方米。年初掘進(jìn)時(shí),雙局扇雙風(fēng)筒同時(shí)供風(fēng),供風(fēng)量360m3/分,巷道回風(fēng)流CH4濃度為0.9%,瓦斯絕對涌出量達3.24m3/分。元月2號因一臺局扇停風(fēng)、工人誤送電、電纜放炮曾發(fā)生一次瓦斯燃燒。一月末此巷封閉,5月24日排瓦斯后巷道啟封,準備回撤設備。6月16日礦決定將此巷道改為新投產(chǎn)的145綜采工作面的臨時(shí)水倉。至6月20日發(fā)生事故時(shí),巷道積水斜長(cháng)80米,水面以上全煤巷長(cháng)160米。事故前此全煤停工巷采用一臺28KW局扇供風(fēng)160m3/分,一臺11KW局扇做備用。距煤巷拉門(mén)點(diǎn)往下15米設一處監測探頭,監測信號可反映到通風(fēng)區監測室。事故后國務(wù)院技術(shù)調查組經(jīng)災區現場(chǎng)勘察,對35名知情者調查取證與對井下供電系統和四臺供電開(kāi)頭開(kāi)箱解剖取證證實(shí):現場(chǎng)主用和備用局扇自動(dòng)轉換聯(lián)線(xiàn)斷開(kāi),風(fēng)電閉鎖短接,瓦斯電閉鎖沒(méi)接。經(jīng)充分調查和技術(shù)鑒定,認定這起事故主要原因為:
 ?。?、局扇停風(fēng)造成停工煤巷瓦斯積聚。外包隊工人誤送電導致潛水泵開(kāi)關(guān)(插銷(xiāo)開(kāi)關(guān)虛插失爆)產(chǎn)生電弧火花,引起瓦斯爆炸。在爆炸火焰傳播過(guò)程中,運輸巷道和145采煤工作面部分煤塵和被摧毀的盲巷密閉內瓦斯參予了爆炸。增加了爆炸破壞威力。
 ?。?、外包隊安全管理混亂,嚴重以包代管。災區現場(chǎng)外包隊人員遇難32人。外包隊入井即無(wú)正式的用工合同,也沒(méi)有經(jīng)過(guò)正規安全培訓,又無(wú)有效的安全管理制度,井下作業(yè)各自為政、無(wú)統一的安全監督管理。
 ?。?、井下事故區域接送電管理混亂。外包隊作業(yè)停電、送電無(wú)報告,無(wú)審批,外包隊無(wú)專(zhuān)職電工,不懂供電知識的臨時(shí)工經(jīng)常隨意接電,隨意停送電,風(fēng)電閉鎖,瓦斯電閉鎖隨意短接或甩掉。
 ?。?、重點(diǎn)瓦斯掘進(jìn)面(全煤巷道)密閉啟封復用后,沒(méi)有重新制定并落實(shí)可靠的通風(fēng)安全措施。此煤巷事故前定為重點(diǎn)瓦斯工作面,回風(fēng)流CH4濃度0.7%,瓦斯絕對量達到1.12m3/分,應繼續按重點(diǎn)瓦斯面管理,落實(shí)“三雙兩閉鎖”等專(zhuān)門(mén)通風(fēng)安全措施。
 ?。?、隔爆和安全防護器材投入不齊全。災區現場(chǎng)勘察發(fā)現3B層生產(chǎn)系統原有4處臨時(shí)通風(fēng)設施,質(zhì)量不合格,3B層和24號、25號層煤之間石門(mén)沒(méi)安設隔爆設施;災區內二個(gè)采煤,三掘進(jìn)及外包作業(yè)人員均沒(méi)佩帶自救器,班組長(cháng)沒(méi)帶便攜式瓦斯報警器,造成災害波及范圍擴大,人員傷亡增加。
 ?。?、電鉗監測工素質(zhì)低,無(wú)證上崗。承包隊三名機電檢修工不懂風(fēng)電閉鎖,瓦斯電閉鎖怎么聯(lián)接,沒(méi)經(jīng)過(guò)崗前培訓。瓦斯監測室無(wú)專(zhuān)職執機員,不知超限報告。監測系統顯示瓦斯超限40分鐘無(wú)人觀(guān)察,無(wú)人報告。檢修工兼微機員一小時(shí)內觀(guān)察一次瓦斯監測記錄,問(wèn)他瓦斯超限為什么不報告,說(shuō)崗位責任制沒(méi)規定。

  二、事故的教訓與反思
  城子河煤礦“6?20”特大瓦斯爆炸事故充分暴露出井下生產(chǎn)采區安全管理的嚴重漏洞,特別是在用工管理、供電和瓦斯監測管理等方面存在嚴重的薄弱環(huán)節。事故隱患加“三違”多層面的嚴重性確實(shí)令人觸目驚心!通過(guò)深入調查,也暴露出導致這起事故的隱患險情難以徹底消除的深層次根源:安全有死角,措施不落實(shí)。反思這起事故,應該吸取的主要教訓有:
 ?。?、160米全煤停工巷何以停風(fēng)42分鐘?事故發(fā)生的西二區3B層全煤上山240米停工巷(下部80米積水)于2001年10月開(kāi)始施工。2002年2月封閉,5月24日啟封,通風(fēng)排瓦斯并回撤設備,事故前在停工狀態(tài)實(shí)供風(fēng)量160m3/分,回風(fēng)瓦斯濃度0.7%,絕對瓦斯涌出量1.12m3/分。這仍然是一處不容忽視的重點(diǎn)面和高瓦斯源根據礦井瓦斯監測系統主機存儲資料證實(shí),該停工巷距拉門(mén)口往里15米處設有監測探頭,探頭監測數據顯示:從9點(diǎn)3分開(kāi)始,停工巷局扇停止運轉,巷道內瓦斯濃度迅速上升,從9點(diǎn)3分開(kāi)始到9點(diǎn)11分;9點(diǎn)24分;9點(diǎn)42分,瓦斯濃度分別達到1.4%、2.02%和3.01%,到9點(diǎn)45分,探頭位置瓦斯濃度已達到3.51%,此時(shí)停工巷內炸源位置瓦斯濃度達到7.2%左右。據專(zhuān)家測算停風(fēng)42分巷道可積存瓦斯47.04m3,加原始積聚瓦斯量7.06m3。160米長(cháng)停風(fēng)煤巷內累新積存瓦斯量可達到54.1m3。如能及早發(fā)現并及時(shí)報警采取有效補救治理措施,這起事故或許還是可以避免的但經(jīng)事故現場(chǎng)勘查,井下瓦斯監控系統沒(méi)起作用斷電報警儀器沒(méi)起作用安全、瓦檢“崗、網(wǎng)、哨”均沒(méi)起作用!監測執機員和井下瓦檢員沒(méi)向礦調度和礦領(lǐng)導報告,錯過(guò)了補救時(shí)機。