一起著(zhù)火事故的分析
??? 某化工公司在帶壓不置換動(dòng)火過(guò)程發(fā)生一起火災事故,經(jīng)分析及周?chē)諝鉀](méi)有得到徹底置換,且又因一切斷閥內漏造成可燃物質(zhì)順著(zhù)焊口流出,積存在周?chē)販现?,導致火災事故;對此?lèi)事故的處理、教訓、防范提出了詳細的建議。
??? 2003年12月12日18時(shí)30分左右,山東省某化工公司發(fā)生一起動(dòng)火作業(yè)引發(fā)火災的事故。
??? 1事故經(jīng)過(guò)
??? 2003年12月12日16時(shí)左右,因前工序蒸汽管道出現漏點(diǎn)需補焊,化工車(chē)間被迫停車(chē)。前工序蒸汽管道大約4h才能補焊完,化工車(chē)間決定利用這4h將一甲胺精餾塔塔底更換流量表,當時(shí)化工車(chē)間技術(shù)員認為該精餾塔各切斷閥門(mén)都不漏氣,為了趕進(jìn)度,決定關(guān)死閥門(mén)泄壓,再用排污閥向內沖氮氣后升壓、泄壓,如此反復兩遍后,辦理動(dòng)火證動(dòng)火。
??? 電焊上將原流量計割下后,已到18時(shí)的開(kāi)飯時(shí)間,于是一行人都去食堂吃飯,大約0.5h后回來(lái)火焊接,當焊槍接近管道用打火機點(diǎn)火時(shí),突然從塔底管道處著(zhù)火,并蔓延到整個(gè)地溝,監護人一看情況不妙,就開(kāi)大排污閥加大氮氣通入量,導致火勢更加猛烈。當消防員關(guān)死排污閥后,用水槍堵住已被焊割開(kāi)的漏洞,并用大量水撲救地溝中的火,直到熄滅。
??? 2事故原因
??? 此動(dòng)火作業(yè)嚴格來(lái)說(shuō)是帶壓不置換動(dòng)火,用氮氣置換也是增加保險系數而已。此類(lèi)動(dòng)火關(guān)鍵在于兩點(diǎn):一是正壓,二是流出物質(zhì)不斷燃燒。而本次作業(yè)卻犯了兩個(gè)錯誤:一是雖充氮氣但沒(méi)有控制流量,導致氮氣沒(méi)有完全稀釋可燃氣體,系統及周?chē)諝鉀](méi)得到置換;二是吃飯時(shí)間內因一切斷閥內漏(事后查出是氣相閥)使可燃物質(zhì)進(jìn)入精餾塔,而又割開(kāi)焊口使可燃物質(zhì)順著(zhù)焊口流出,可燃物積存在周?chē)販现?,導致一開(kāi)打火機就發(fā)生劇烈燃燒這一火災事故。
??? 發(fā)生著(zhù)火事故后,監護人犯了一個(gè)錯誤,就是將向塔內充氮氣的排污閥開(kāi)大,誤認為這樣會(huì )使火勢減小,但這時(shí)塔內可燃液體在氮氣壓力下,順著(zhù)隔開(kāi)的焊口噴出來(lái),導致火勢越來(lái)越大。
??? 3事故教訓
??? (1)此類(lèi)帶壓不置換動(dòng)火時(shí)一定要先檢查有無(wú)泄漏閥門(mén),實(shí)在沒(méi)有把握就加盲板安全隔絕,防止物料串入,導致動(dòng)火時(shí)突然增加大量可燃物質(zhì),有可能控制不住火勢導致火災事故的發(fā)生。
??? (2)最重要的一點(diǎn),此類(lèi)動(dòng)火一定要檢測周?chē)諝庵锌扇嘉锏臐舛?,?dòng)火分析后,如可燃濃度高,一定先要稀釋周?chē)諝?,待濃度降到合格后再進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)。
??? 4防范措施
??? 此類(lèi)帶壓不置換動(dòng)火首先要抓住根本就是正壓,作業(yè)程序是先分析漏點(diǎn)周?chē)諝庵锌扇嘉餄舛?,如果中燃物濃度低于其爆炸極限則應在漏點(diǎn)處將可燃物點(diǎn)燃,如可燃物濃度高于其爆炸極限,一定注意用防爆的方法稀釋。中間最好不停止作業(yè),如停止,一定重復以上步驟方可作業(yè)。
??? 二是焊接之前應先測定泄漏設備的壁厚,以確定合理的焊補方案,防止壁厚過(guò)薄,焊接時(shí)燒穿設備導致火熱突然猛烈增大。
??? 三是注意泄漏設備內的含氧量,應控制在1%以下。
??? 四是注意如需高處作業(yè),要準備好安全撤離通道。希望以上教訓給同行帶來(lái)一些啟迪。
??? 信息來(lái)源:化工安全與環(huán)境