補連塔煤礦12401綜采面頂板漏冒事故
一、工程概況
22404綜采工作面位于大井2-2煤四盤(pán)區,工作面埋深95~120m,煤層平均厚度4.7m,工作面長(cháng)度219.4m。初采時(shí)頂板沒(méi)有采取強制放頂措施
一、工程概況
(一)開(kāi)采條件
12401工作面上覆巖層內有一礫石層,為主要含水層,共有5個(gè)異常區,其中第一個(gè)異常區含水層厚度為81m,第四異常區含水層厚度為107m。工作面從過(guò)補連溝(推進(jìn)1650m)開(kāi)始出現涌水,周期來(lái)壓的期間,工作面涌水明顯增大,2007年2月18日、3月2日、3月9日、3月25日、4月8日、4月18日、5月1日、5月8日、5月13日、6月22日等相繼出現大的涌水,涌水量在200~600m3/h,其中最大一次4月8日瞬時(shí)涌水量在2000 m3/h。
(二)工作面直接底為泥巖,老底為細粒砂巖,直接頂為粉砂巖,老頂為細粒砂巖。
(二)主要設備配套
支架:機尾段40架采用北京煤機廠(chǎng)生產(chǎn)5.5m支架,機頭段116架采用JOY生產(chǎn)的5.5m支架。
煤機:JOY-7LS
刮板運輸機:JOY—3×1000kw
(三)工作面礦壓情況
初次來(lái)壓:步距為47.5~61.9m,平均52.3m。
周期來(lái)壓:最小步距14m,最大步距80m,平均來(lái)壓步距49m。
工作阻力:來(lái)壓時(shí)平均阻力達到9369kN,最大達10231kN,超出其額定工作阻力8670kN。
二、事故經(jīng)過(guò)及造成的損失
(一)事故經(jīng)過(guò)
1、冒頂過(guò)程及程度
2007年5月11日4時(shí),12401工作面推進(jìn)2595m,煤層厚度4.6m,采高4.3m,冒落范圍99~107#架,端面冒寬1.5~2.0m,冒高1.8~2.5m。
5月13日1時(shí),采用機尾加刀控制住冒落頂板。
5月14日~15日,工作面再次發(fā)生冒頂,冒頂范圍80~119#架,端面冒寬2.0-3.0m,冒高2.0-3.5m。
5月16日~20日,在處理冒頂過(guò)程中,80~90#架接頂,110~120#架頂板再次發(fā)生冒落,端面冒寬1.5~4.0m,冒高1.8~4.5m。
5月21日至28日,冒頂范圍基本穩定。
5月29日4時(shí),工作面90~132#架冒頂,端面冒寬0.5~4.5m,冒高1.8~4.5m。之后開(kāi)始注高分子材料。
6月11日6時(shí),在注高分子材料區域105~115#架再次發(fā)生冒落,端面冒寬1.0~3.0m,冒高1.0~4.5m。
2、倒架過(guò)程
5月14日前,第一次冒頂過(guò)程中,由于受向斜、冒頂、竄溜影響,80~101#架發(fā)生輕微倒架,向機尾傾斜,傾角約10°。
5月16日,由于受調面及冒頂區域支架不受約束影響,支架傾斜范圍擴展到65~110#架,其中85~106#倒架較為嚴重,傾角達18°,95#、101#架同時(shí)縱向傾斜,部分支架大腳已經(jīng)壓到推拉桿上,80~110#架支架和刮板機不能移動(dòng)。
5月17日~29日,主要以扶架和處理矸石為主,同時(shí)工作面在冒頂區繼續向前推進(jìn)。
6月7日,在注射高分子材料后,在機尾割煤扶架過(guò)程中,傾斜范圍擴展到118#架,95#架到機頭已經(jīng)扶正。
6月7日~10日,在注射高分子材料加固頂板的同時(shí),主要工作以扶架為主,6月10日將所有支架基本扶正,開(kāi)始割煤。
6月11日,冒頂區在割煤過(guò)程中,工作面二次來(lái)壓,再次發(fā)生冒頂,冒頂范圍105~115#架,導致102~114#架再次倒架,倒架傾角達17°。
(二)造成的損失
1、該事故直接造成工作面停產(chǎn)大約1個(gè)月,直接影響產(chǎn)量70萬(wàn)噸。
2、該事故注高分子材料4000桶,約花費600萬(wàn)元。
三、事故原因分析
(一) 冒頂原因分析
1、工作面涌水量大,頂板水解軟化,水解系數為0.2~0.5,頂板強度降低2~5倍。涌水量大導致工作面不能連續正常生產(chǎn),端面懸頂時(shí)間長(cháng)。
2、工作面礦山壓力較大,煤壁片幫嚴重,端面距大。
3、12煤地質(zhì)條件相對復雜,底板起伏較大,最大傾角8°,經(jīng)常出現背向斜構造,存在構造應力,導致頂板破碎。直接頂為復合頂板,層理發(fā)育,強度較低,易冒落。
4、支架選型不合理,工作阻力偏小。周期來(lái)壓時(shí),活柱下沉量大(300~700mm),加劇斷面頂板拉、剪、切破壞。
5、工程質(zhì)量管理不嚴,80~110#架淤泥積水多,未及時(shí)清理,導致推溜困難,循環(huán)步距小,相對工作面滯后。
6、支架支撐狀態(tài)差,支架推拉困難,反復支撐頂板,導致頂板更加破碎,支架壓住推拉桿,未達到初撐力。
7、現場(chǎng)組織不力,浮煤清理不到位,損壞推拉油缸,沒(méi)有對關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行處理。
8、工作面設備運行狀態(tài)差。支架推拉油缸損壞,在未及時(shí)更換的情況下仍然生產(chǎn);綜采設備停產(chǎn)時(shí)間長(cháng),5月9日更換TTT,處理鏈輪及通訊故障停機31小時(shí),導致工作面煤體及端面破壞加劇。
(二)倒架原因分析
1、JOY支架本身穩定性較差。
(1)同DBT支架相比重心高,調面時(shí)掉向困難;
(2)銷(xiāo)軸孔配合間隙大,整體剛度不夠,頂梁與底座同步性差。
2、工作面運輸機向機頭竄動(dòng),導致支架向機尾傾斜。
3、浮煤、淤泥清理不及時(shí),拉架時(shí),使用起底油缸,使底座處于浮動(dòng)狀態(tài)。
4、底板軟化嚴重。
5、受冒頂的影響。
6、運輸機局部彎曲問(wèn)題。
7、受向斜構造的影響。
8、工程質(zhì)量和支護質(zhì)量對倒架造成影響。
9、工作面壓力較大。
四、采取的防治措施及取得的效果
(一)冒頂處理過(guò)程
1、第一次冒頂處理方案:采用機尾加刀,調斜工作面,放炮處理冒落矸石,保證工作面機道暢通,快速通過(guò)冒頂區。5月14日冒頂得到控制。
2、5月15日:在該區域再次冒頂、倒架,工作面不能向前推進(jìn),決定先扶架,邊向前推進(jìn),邊處理冒頂。
3、5月29日:又一次冒頂,冒頂范圍擴展到90~133#架。研究擬定采用木支柱、架棚支護頂板通過(guò)冒頂區,但考慮到施工安全問(wèn)題,決定采取強制通過(guò)冒頂區域方案。在95~112#架煤機過(guò)不了區域,采用炮采通過(guò),由于水大,在該區域沒(méi)法實(shí)施,最終決定對冒頂區及相關(guān)區域采用灌注瑪麗散加固,羅克休充填,來(lái)通過(guò)冒頂區。
4、6月11日:再次冒頂后,采用灌注瑪麗散、羅克休支護頂板通過(guò)冒頂區。
(二)冒頂處理方案
重點(diǎn)介紹第三冒頂處理方案,該次冒頂處理時(shí)將冒頂段分為六個(gè)區域進(jìn)行處理:
圖1? 冒頂區域灌注處理方案示意圖
1、第一區域(133~123#架)處理方案
首先采用羅克休材料進(jìn)行充填,充填快到頂板時(shí),再采用馬麗散進(jìn)行加固。
○1灌注材料預支撐
為高冒區,灌注前對冒頂下進(jìn)行充填,133~130#架為空心磚、枕木,130-123#架為泡沫板、縱向木板。
117~123#架為原冒落矸石,呈斜坡?tīng)?,利用它?lái)作支撐體對冒落區域進(jìn)行灌注,在沒(méi)有破碎冒落架段正常進(jìn)行灌注。
○2割煤前預支撐清理
先將充填物的正面、側面木板、單體等一次性拆除,空心磚和其他充填物會(huì )沿著(zhù)坡度進(jìn)行滑落,然后開(kāi)始從132#支架處進(jìn)行處理,清理完支架下面的充填物后,將支架護幫板打出。
○3割煤前支護
為了防治灌注物的冒落,必須在護幫板與灌注物之間鋪設一根12號槽鋼,槽鋼上面垂直鋪設兩塊厚度為50mm,長(cháng)度為2m,寬度為250mm的木板,做為灌注物的支撐體,待槽鋼、木板鋪設好以后再繼續處理131#支架,處理方式和132#支架相同,以此類(lèi)推,一直處理到128#支架。
圖2? 第一區域(123-133#支架)灌注方案圖
圖3? 第一區域灌注后割煤支護圖
2、第二區域(96~122#架)處理方案
117~123#架根據現場(chǎng)實(shí)際情況在采空區側先澆注羅克休,再用馬麗散加固,在96~117#架前端或端面施工傾角為45°、90°的注漿孔,先用羅克休進(jìn)行灌注,然后用馬麗散進(jìn)行加固。
頂部注漿孔為兩個(gè),兩個(gè)注漿孔的間距為1m,其中一個(gè)注漿孔按照傾角90°施工,灌注羅克休;另外一個(gè)注漿孔按照傾角45°施工,灌注馬麗散;幫上施工一個(gè)向上傾斜注漿孔(傾角為20°,孔距頂板1m),采用馬麗散進(jìn)行加固。
圖4? 第二區域(96~122#支架)處理方案圖
3、第三、第四區域(69~95#架)處理方案
第三區域(81~95#架)在煤幫上半部,主要為了加固煤幫端面,施工一排4m深的注漿孔(距頂1.2m,孔距為3m),采用馬麗散進(jìn)行加固。
第四區域(69~80#架)頂全部加固區,頂上采用澆注羅克休進(jìn)行充填端面,然后用馬麗散進(jìn)行加固;煤幫上半部施工注漿孔(孔距頂1.2m,采用三花布置,孔水平距離為3.0m,垂直距離為0.8m),采用馬麗散進(jìn)行加固。
第三、第四區域在支架粱端有浮矸,呈斜坡?tīng)?,沒(méi)有進(jìn)行清理,頂、幫采用兩種材料進(jìn)行灌注,在割煤時(shí),浮矸會(huì )冒落,冒落矸石采用放炮、截割等方式處理,揭露幫后進(jìn)行補二次注。
圖5? 第三、第四區域(69~95#架)處理方案圖
4、第五區域(20~68#架)
為煤幫加固區,煤幫上半部施工注漿孔(孔距頂1.2m,采用三花布置,孔水平距離為3.0m,垂直距離為0.8m),采用馬麗散進(jìn)行加固,重點(diǎn)先加固片幫嚴重區域。
5、第六區域(134~156#架)
煤幫上半部施工注漿孔(孔距頂1.2m,采用三花布置,孔水平距離為3.0m,垂直距離為0.8m),采用馬麗散進(jìn)行加固,保證機尾端頭安全。
(三)處理倒架方案
1、倒架階段
5月16日,傾斜范圍在65~110#架,其中有101、106#兩架前傾比較嚴重,左右最大傾斜角度在10~35°,80~110#架支架和刮板機不能移動(dòng),被迫在19~20日割煤調整工作面舒展溜槽,19日前100#架滯后機頭3~4m,機尾超前機頭9m,在調面同時(shí)安排扶架。
5月30日,65~120#支架在發(fā)生左、前傾斜,部分支架大腳已經(jīng)壓到推拉桿上,礦里又進(jìn)行扶架。??
6月7日,在到90~110#倒架?chē)乐囟?,利用馬蒂爾推拉油缸、小油缸和單體支柱配合進(jìn)行扶架,102~109#支架大柱機頭方向銷(xiāo)子斷裂,在處理倒架前處理銷(xiāo)子,用大鏈將支架大柱與支架底座相連,采用油缸、單體直接將頂梁頂住,然后通過(guò)降架,油缸下縮,開(kāi)始拆除。
6月11日,在灌注完畢后,105~115#架又發(fā)生倒架,礦里安排扶架,扶架從93#架開(kāi)始,由機頭向機尾進(jìn)行扶架,扶架完畢后工作面走入正常。
2、動(dòng)態(tài)扶架
(1)如采煤機從110#支架割煤到90#支架,然后再退回到120#支架,將運輸機推出,從90#架開(kāi)始調架,一直調到110#支架
(2)調架所用工具:采煤機滾筒、長(cháng)短單體支柱、長(cháng)短油缸、鋼絲繩、開(kāi)口環(huán)、60T鏈子、牛鼻子、吊鏈等。
方? 法:沿支架傾倒側支架頂梁設單體支柱、長(cháng)油缸、鋼絲繩,支架底座設短油缸、單體支柱,在支架前移時(shí)所設工具根據具體情況進(jìn)行操作,將支架逐漸扶正。
3、靜態(tài)扶架
在不具備動(dòng)態(tài)扶架時(shí),采取靜態(tài)扶架的方式,扶架時(shí)除了支架不前移外,其它同動(dòng)態(tài)扶架。
(四)取得效果
1、在注馬麗散加固的區域,推進(jìn)過(guò)程中煤柱穩定性良好,未出現顯著(zhù)的片幫。在距離回撤通道8m時(shí),頂板漏矸得到全部控制,支架全部鉆入煤體內。
2、采煤工藝調整后,工作面大塊得到一定程度的控制,減少了矸石落在煤機機尾側滾筒的冒落,大大縮短了放炮處理大塊的時(shí)間。拉架措施的執行,有效地控制了梁端距,提高了頂板的支護效果。
3、通過(guò)對回撤通道、回撤輔巷及聯(lián)巷的補強支護,巷道的穩定性得以增強。在貫通及設備回撤期間未出現顯著(zhù)的巷道變形及片幫。
五、事故經(jīng)驗教訓
(一)認識方面
1、對客觀(guān)地質(zhì)條件認識不足。對新開(kāi)發(fā),自認未條件好的采區要作新的、詳細地質(zhì)勘察,作出開(kāi)發(fā)安全評。
2、對設備選型配套認識不足。根據條件來(lái)配套設備,既要考慮設備通用性,又要考慮特殊性。
3、冒頂、傾倒兩種狀態(tài)下,處理先后,局部全局、重點(diǎn)次要認識。初期先處理冒頂,不考慮調面,后來(lái)兩者全部考慮才解決問(wèn)題。
4、前期處理冒頂,采取手段經(jīng)驗不足認識。前期采用加刀、強過(guò)、架棚方式處理冒頂不能成功,導致惡化。
5、扶架質(zhì)量不高。前期光扶前梁沒(méi)有處理架尾,導致扶架不徹底,幾次進(jìn)行扶架。
(二)管理方面
1、工作中生產(chǎn)強調的多,質(zhì)量強調的少,在條件變化后,質(zhì)量管理沒(méi)有及時(shí)跟上。
2、工程技術(shù)人員年輕,缺乏經(jīng)驗,技術(shù)方案措施不能指導生產(chǎn)。
3、復雜條件下,工人勞動(dòng)強度增大,人員補充不足,工作不能到位。
4、提升區隊全局把握工作的能力,提升隊干部業(yè)務(wù)能力。
5、隊干部之間加強協(xié)調和溝通,安排工作時(shí),必須統一思想。
(三)工程質(zhì)量方面
1、保證工作面“三直兩平” ,工作面不能滯后,底板盡量找平,采高保證在4.0~4.2m。
2、使用好幾種拉架方法,即超前拉架、及時(shí)拉架、擦頂移架和帶壓移架,支架升架必須達到初撐力,控制好端面距。
3、工作面涌水較大時(shí)要停機排水、清淤,保證水煤不上系統,淤泥清理及時(shí),不影響支架推拉。
(四)設備方面
加強工作面設備、皮帶檢修,能夠快速推過(guò)危險區,保證支架推拉油缸全部完好,推拉到位,立柱無(wú)竄漏液,安全閥及時(shí)效驗。
(五)技術(shù)方面
1、新材料瑪麗散、羅克休在礦區支護,處理大面積冒頂的應用。利用材料兩種特性,在安全區域進(jìn)行灌注,在灌注支護條件下進(jìn)行二次架棚支護,在支護下割煤,處理冒頂不冒險,不強過(guò),安全條件下處理冒頂;
2、在綜采冒頂區域工作面進(jìn)行聯(lián)合支護的應用。在冒頂區域、冒頂相鄰區域采取錨索、網(wǎng)片、單體、灌注材料、油缸等工具控制工作面端面、超前順槽頂板
3、在冒頂、傾倒復雜條件下,根據測量、現場(chǎng)數據對工作面進(jìn)行調整,在調整中扶架處理冒頂,在處理冒頂間調面、扶架。
4、處理倒架經(jīng)驗。動(dòng)、靜態(tài)下,利用大小油缸、鋼絲繩、單體、煤機扶架。
5、統一組織、統一協(xié)調處理復雜工作面經(jīng)驗。 根據隨時(shí)變化條件,班前組織相關(guān)人員聽(tīng)取意見(jiàn),制定方案,統一意見(jiàn),組織協(xié)調井下處理冒頂、調面。
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