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二油品車(chē)間605#罐刷罐吸入反應事故

一、事故經(jīng)過(guò)
加氫罐區605罐因生產(chǎn)需要進(jìn)行刷罐。2008年10月10日倒罐底結束,17:15開(kāi)始通蒸汽蒸罐,11日7:30停汽,在罐外用消防水沖罐,11日下午繼續蒸罐,13日準備刷罐,因采三氣分析氧含量不合格沒(méi)有安排進(jìn)罐刷罐,繼續沖罐。14日7:00采樣分析,其結果為:硫化氫:0mg/m3、烴+氫:0%、氧含量:20.9%,車(chē)間開(kāi)出進(jìn)入受限空間作業(yè)票,刷罐人員領(lǐng)取4?;钚蕴繋Ш梅蓝久婢哌M(jìn)行刷罐清罐內廢渣,上午9點(diǎn)鐘開(kāi)始刷罐,10:30結束,下午上班后領(lǐng)取新的4?;钚蕴繋Ш梅蓝久婢呃^續刷罐,14:00開(kāi)始,15:30結束,刷罐期間2個(gè)班在罐內輪流作業(yè),每個(gè)班在罐內作業(yè)時(shí)間10-15分鐘,15點(diǎn)30分刷罐結束后,銳博公司一刷罐職工感到不舒服,車(chē)間立即把該職工送到勝利醫院進(jìn)行檢查,其他作業(yè)人員沒(méi)有發(fā)現不適現象。16點(diǎn)車(chē)間立即聯(lián)系化驗采樣分析結果為:硫化氫:0mg/m3、烴+氫:0%、氧含量:21.0%。
二、事故原因
1、該罐沉渣較多,刷罐過(guò)程中經(jīng)水槍攪動(dòng),沉渣中油氣味散發(fā)出來(lái),是導致本次事故的直接原因;
2、該罐沒(méi)有蒸罐線(xiàn),用膠管接蒸汽蒸罐,蒸汽量小,蒸罐效果不好;
3、沒(méi)有認真執行進(jìn)容器4小時(shí)采樣的安全規定,刷罐班在下午進(jìn)罐前沒(méi)有進(jìn)行二次采樣分析;
4、個(gè)人防護意識不強,防毒口罩佩戴不規范,防毒口罩內又戴了一層紗布口罩,導致防毒口罩密封性差,身體感覺(jué)不適沒(méi)有及時(shí)撤離。
三、事故教訓及防范措施
1、嚴格執行規章制度,嚴格按照相關(guān)規定采樣分析和開(kāi)具作業(yè)票;
2、增加蒸罐線(xiàn),蒸罐期間進(jìn)行效果確認;
3、分別在車(chē)間和刷罐班召開(kāi)事故分析會(huì ),分析原因,吸取教訓;
4、加強對刷罐班的安全教育工作,強調個(gè)人防護和保護意識;

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