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電廠(chǎng)#3機高壓油濾密封墊破損造成跳機事件分析報告

1、事件經(jīng)過(guò)
(1)8月23日10:11:25時(shí),#3機發(fā)“切換閥前重油壓力低”;10:11:37時(shí),發(fā)“液體燃料入口壓力低”;10:11:47時(shí),發(fā)“轉速控制基準故障”,運行值班員查看機組已熄火遮斷。聯(lián)系重油值班員確認無(wú)任何操作后,立即到#3機現場(chǎng)進(jìn)行檢查,發(fā)現輔機間內到處是噴射的重油,初步判斷可能為供油管線(xiàn)有爆管。立即匯報值長(cháng)安排檢修進(jìn)行處理。
(2)10:35時(shí),#3機惰走完畢進(jìn)入盤(pán)車(chē)裝態(tài)。按照部長(cháng)指令對機組進(jìn)行充油,檢查供油管線(xiàn)具體漏油處。經(jīng)充油檢查為高壓油濾上蓋靠啟動(dòng)電機側漏油。運行做好安全隔離措施后,進(jìn)行檢查處理。
(3)檢修打開(kāi)#3機高壓油濾上蓋檢查為密封墊破損造成漏油(該密封墊為22日凌晨更換的)。立即進(jìn)行更換并擦拭輔機間的重油。
(4)12:56時(shí),檢修工作結束(此次密封墊更換為金屬墊),對#3機啟動(dòng)馬達搖測絕緣為2500兆歐。13:19時(shí)#3機起機,13:37時(shí)并網(wǎng),故障歷時(shí)2.4小時(shí)。
2、原因分析
(1)檢修熱機分部在22日凌晨更換此密封墊時(shí)安裝工藝不規范。同時(shí),更換密封墊工作是檢修協(xié)助運行維護班進(jìn)行的,運行維護班負有管理及技術(shù)監護不到位職責。
(2)該高壓油慮密封墊處本身設計無(wú)凹槽,在紙墊發(fā)生破損時(shí)會(huì )被沖破,導致大量漏油。
3、故障反措
(1)對于密封墊處本身設計無(wú)凹槽的高壓油慮應使用金屬密封墊,嚴禁使用紙墊。
(2)檢修部門(mén)加強檢修工藝的規范化。
(3)大修期間考慮取消該濾網(wǎng)(現濾網(wǎng)內已無(wú)濾芯)。
(4)運行、檢修巡檢人員及化驗取樣人員盡量避免在高壓管道接口、閥門(mén)、濾網(wǎng)附近長(cháng)時(shí)間停留,以免本次類(lèi)似事件的再次發(fā)生,造成人員的燙傷。
(5)明確已取消濾芯的濾網(wǎng)設備責任部門(mén)為檢修部熱機分部。
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