電廠(chǎng)#4機大氣薄膜爆破事件分析報告
1、事件經(jīng)過(guò)
2008年11月28日7:15時(shí),第二套機組啟機準備中,開(kāi)#3爐高低壓過(guò)熱器及集汽聯(lián)箱疏水,#4機均壓箱暖管。
07:31時(shí),#3燃機并網(wǎng),#4機送軸封,啟#1真空泵。07:32時(shí)單元長(cháng)啟#2循環(huán)水泵,發(fā)現#1真空泵跳閘。因前一天剛對#1真空泵檢修,且就地檢查正常,遂再次進(jìn)行啟動(dòng),#1真空泵啟動(dòng)后運行正常。
07:39時(shí),單元長(cháng)見(jiàn)均壓箱壓力高,到就地關(guān)均壓箱旁路,07:41時(shí)又見(jiàn)高低壓蒸汽壓力偏高,確認真空已建立-85kPa,停止#1真空泵,并將高旁開(kāi)度門(mén)由20%開(kāi)至40%,低旁開(kāi)度由25%開(kāi)至45%。
07:44時(shí),#4機真空由-85kPa突降到-52kPa,低旁快關(guān)后馬上快開(kāi)100%(低壓蒸汽壓力最高600kPa),高旁也快關(guān)后馬上快開(kāi)至100%(高壓蒸汽壓力最高5.83MPa),值長(cháng)令解除高低旁快開(kāi)保護,但為時(shí)已晚,真空+4kPa,#4機低壓缸大氣薄膜爆破。07:45時(shí),值長(cháng)令#3機減負荷切輕油停機。
07:48時(shí),單元長(cháng)在啟#3循環(huán)水泵時(shí),發(fā)現#2循環(huán)水泵出口門(mén)未開(kāi),并立即開(kāi)啟,真空開(kāi)始恢復。
08:25時(shí),檢修將#4機大氣薄膜簡(jiǎn)單處理好,真空恢復正常。
08:39時(shí),#3機并網(wǎng)。09:05時(shí),#4機并網(wǎng)。
29日凌晨,檢修人員對#4機低壓缸大氣薄膜進(jìn)行了更換,機組恢復正常。
2、原因分析
1、故障起因是單元長(cháng)在啟#2循環(huán)水泵時(shí),忘記開(kāi)啟出口電動(dòng)門(mén),凝汽器水側沒(méi)有建立壓力,#4機真空是由兩臺真空泵抽出來(lái)的,所以在開(kāi)大高低旁路門(mén)后,由于沒(méi)有循環(huán)水冷卻,造成真空快速下降,導致#4機低壓缸大氣薄膜爆破。
(2)循環(huán)水泵出口門(mén)沒(méi)有投入自動(dòng),這樣在啟泵后就沒(méi)有自動(dòng)聯(lián)開(kāi)出口門(mén)。
(3)循環(huán)水泵之間沒(méi)有連鎖保護,即在跳泵,壓力低等情況,無(wú)備泵聯(lián)啟;
(4)在真空快速下降至-50kPa時(shí),保護快關(guān)旁路動(dòng)作正確;快關(guān)后主汽壓力升高至保護定值時(shí),保護快開(kāi)旁路動(dòng)作也正確;但兩個(gè)條件同時(shí)存在時(shí),保護如何動(dòng)作,在程序沒(méi)有任何關(guān)系,這樣旁路就頻繁進(jìn)行開(kāi)關(guān)動(dòng)作,即程序本身存在缺陷。
(5)凝汽器失去冷卻水后沒(méi)有閉鎖高低旁快開(kāi)條件。
3、防范措施
(1)加強對運行員工的技術(shù)培訓,在操作中,并加強操作監護,當有其他操作時(shí),應將原操作對其他值班員作詳細交待;
(2)開(kāi)機時(shí)應將循環(huán)水泵出口門(mén)投入自動(dòng),這樣可以保證啟泵后延時(shí)自動(dòng)聯(lián)開(kāi)出口門(mén)。非特殊情況禁止將循環(huán)水泵出口門(mén)投手動(dòng)。
(3)為防止循環(huán)水泵跳泵,將循泵之間設聯(lián)鎖保護;
(4)對在真空低和主汽壓力高的情況下,旁路如何動(dòng)作做出明確規定。
(5)為防止循環(huán)水斷水情況發(fā)生時(shí),高低旁保護快開(kāi),造成對凝汽器的損壞;應增加一個(gè)以凝汽器循環(huán)水入口壓力低為條件的一個(gè)閉鎖機組啟動(dòng)的邏輯。
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