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電廠(chǎng)#1燃機因燃油壓力低跳機事件分析報告

1、事件經(jīng)過(guò)
2007年8月6日,#1燃機燒重油帶基本負荷運行,10:06時(shí)因全廠(chǎng)壓縮空氣壓力下降到3.4bar,重油泵出口壓力下降,重油切換站L63FU2L壓力低報警,燃機切輕油運行。10:10時(shí)全廠(chǎng)壓縮空氣壓力下降原因找到,并啟動(dòng)#3機空壓機,全廠(chǎng)壓縮空氣壓力達5bar。為減少輕油用量,馬上切回重油運行,同時(shí)值長(cháng)令強制L63FU2L為“0”。11:22時(shí)重油濾壓差13psi,此時(shí)備用重油濾還在充油。11:32時(shí)#1機來(lái)報警“LIQUID FUEL FILTER DIFF PRESSURE HIGH;LIQUID FUEL PRESSURE LOW;LOW LIQUID FUEL PRESSURE TRIP;MASTER PROTECTIVE/TURBINE TRIP”,#1機熄火跳機,進(jìn)入惰走。
檢查#1機發(fā)電機出口斷路器已跳開(kāi),勵磁電壓和電流為0。#2機緊急打閘停機。11:50時(shí)#1燃機惰走至盤(pán)車(chē)后沖油,12:08時(shí)#1燃機沖油完成后啟高盤(pán),將燃機內部油氣及殘油甩干,12:27時(shí)#1機重新并網(wǎng),13:09時(shí)#2機重新并網(wǎng)。
2、原因分析
(1)此次跳機的主要原因是,#2空壓機因故障正在檢修,#1空壓機工作不正常,#3機空壓機沒(méi)有正常投運,造成全廠(chǎng)壓縮空氣壓力低,引起重油泵出口壓力下降,重油濾壓差上升速度較快,運行人員沒(méi)來(lái)得及切換濾網(wǎng),造成跳機。
(2)此次跳機的直接原因是,在全廠(chǎng)壓縮空氣壓力非正常情況下,值長(cháng)錯誤下令強制L63FU2L為“0”,使得燃機在重油壓力低時(shí),不能切輕油運行。
3、防范措施
(1)盡快修復#2空壓機。在此之前,將兩臺燃機的空壓機恢復備用,運行部每月定期檢查兩臺燃機的空壓機設備狀況,每月至少運行一次。
(2)將重油濾網(wǎng)壓差報警值由15psi改為10psi,以便運行人員能有充裕時(shí)間,對備用濾充油切換。
(3)由運行部負責盡快制定出電廠(chǎng)壓縮空氣壓力異常情況的應急處理預案,下發(fā)運行人員學(xué)習。
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