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氯氣泄漏 全線(xiàn)停車(chē)

【事故經(jīng)過(guò)】:

2010年1月某氯堿廠(chǎng)該氯堿廠(chǎng)由于電網(wǎng)晃電導致電解P-154C、P-164C、P-264C、P-314C等四臺泵停,E槽整流器停,電解操作工在第一時(shí)間內將停掉的四臺泵恢復正常,并控制好壓差避免了全線(xiàn)停車(chē)。氯氫處理A透平機電流急劇下降,機組回流閥聯(lián)鎖關(guān)閉,透平機實(shí)際已退出運行,此時(shí)電解四臺電解槽以46KA的總電流正在生產(chǎn),造成氯氣泵前壓力正壓,最高達7.71KPa。大量氯氣通過(guò)氯氣事故閥經(jīng)正壓水封泄到電解廢氯塔,因氯氣量過(guò)大,廢氯塔吸收不及,造成氯氣從廢氯風(fēng)機出口泄出。另一部分氯氣通過(guò)氯氫處理事故氯自控閥泄往大事故氯。主控室操作人員接到指令,按下全槽緊急停車(chē)按鈕,全線(xiàn)停車(chē)。

【原因分析】:

(1)主要原因是電網(wǎng)深度晃電,造成一部分設備停止運行,最主要的是氯氫處理透平機電流迅速下降后隨即電流恢復,這樣就沒(méi)有停機報警信號,操作人員誤認為透平機正常工作,在發(fā)現氯氣泵前壓力高報時(shí),發(fā)現透平機機組進(jìn)口閥關(guān)閉,此時(shí)電解運行電流56KA,氯氣輸送受阻,必然造成氯氣正壓泄漏。

(2)D槽按緊急停車(chē)按鈕后,雖然電流降為0,但反饋信號出現故障,系統誤認為其仍在運行,因此連鎖沒(méi)有啟動(dòng),透平機、氫氣泵沒(méi)有及時(shí)停下來(lái)。

(3)晃電事故發(fā)生后,崗位間通訊聯(lián)系受到影響,調度無(wú)法迅速了解各崗位情況以及及時(shí)準確的下達指令,延誤了停車(chē)時(shí)間。

(4)晃電時(shí),電解運行的次氯酸鈉罐濃度6.1%(低于5%倒罐),不能吸收大量的氯氣,而現場(chǎng)氯氣味太大,操作人員戴著(zhù)防毒面具也不能完成倒罐操作。氯氣不能被吸收,直接散到空氣中。

【教訓及采取的措施】:

(1)本次事故的教訓為整套裝置在面對突發(fā)事故的能力有限,仍會(huì )有讓人想不到的現象發(fā)生,要充分提高應對事故的意識,進(jìn)一步提高裝置的可靠性。

(2)將透平機機組進(jìn)口閥聯(lián)鎖關(guān)閉時(shí)間延時(shí)3秒,以避免瞬間晃電而透平機并未實(shí)際停止運行時(shí)閥門(mén)關(guān)閉造成的泵前大正壓。

(3)改造電解廢氯系統,將次氯酸鈉罐出口閥門(mén)改為自控閥,實(shí)現在主控室遠程進(jìn)行倒罐操作,解決了人員到不了現場(chǎng)操作的問(wèn)題。

(4)改造電解氯氣正壓水封,消除水封跑氯點(diǎn)。

(5)在電解和氯氫處理崗位配備正壓式空氣呼吸器,增強應急救援能力。

(6)加強職工培訓及事故預案的演練,提高應對突發(fā)事故的緊急處理能力。
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