#6機密封油系統跑油事件
一、事故經(jīng)過(guò)
2004年7月30日00:42 ×值接班巡檢時(shí),剛走到#6機真空泵附近時(shí)突然聽(tīng)到“砰”的一聲響,發(fā)現#6密封油箱底部突然大量噴油,×值電氣值班員甲某正好巡檢經(jīng)過(guò)密封油箱處見(jiàn)此情況立即和汽機值班員一塊去用手堵噴油口;與此同時(shí)汽機主操在檢查畫(huà)面時(shí)發(fā)現#6機密封油箱油位低信號(但無(wú)聲光報警),迅速通告其他值班員。由于油壓高,油溫也有50度,值班員隨即到主油箱旁找了一些布條來(lái)堵,隨后當值、×值的其他部分人員也趕到現場(chǎng)加入堵油行列中。此時(shí)密封油箱油位由260mm急劇下降至136mm,漏油根本無(wú)法堵住,當值單元長(cháng)命令迅速降低氫壓,同時(shí)就地值班員則快速打開(kāi)強制補油閥補油至油位逐漸回升。值長(cháng)、單元長(cháng)則迅速聯(lián)系各方人員。后來(lái)現場(chǎng)值班員經(jīng)過(guò)仔細尋找在空側交流油泵處找到掉落的那個(gè)堵頭-熱工儀用熱電偶(未接線(xiàn)),隨即大家將熱電偶裝回并用手頂住,在00:59分噴油口終于得到有效的控制。汽機檢修人員接報后也趕到現場(chǎng),隨即交由檢修人員進(jìn)一步處理。01:45`檢修人員將油孔用木塞堵住。
另外兩臺密封直流油泵經(jīng)測絕緣良好后試轉正常,恢復備用。這起事件是繼#6機主油箱跑油成功處理后又一起驚心動(dòng)魄的因設備原因造成的跑油事件,它的成功處理,再一次避免了我廠(chǎng)設備遭受損壞及機組非計劃停運的事故發(fā)生。
二、事故分析總結
事故原因很明顯,就是密封油箱底部一熱工熱電偶孔堵頭脫落,導致密封油大量泄漏。
事故處理中,我們應注意的地方有:
1、降氫壓,降負荷,設法及時(shí)補油,開(kāi)強制補油閥。
2、即使密封油箱油位低了,氫側交流油泵跳,直流聯(lián)啟后又跳閘(油位低會(huì )造成氫側交流油泵不出力,出/入口壓差≤0.30MPa時(shí)聯(lián)動(dòng)氫側直流油泵,如果空轉時(shí)間過(guò)長(cháng)會(huì )造成燒損跳閘,甚至引起火災),氫側密封油壓失去,但是空側油壓正常,仍可保持機組運行。所以不要過(guò)度驚慌,避免出現誤判斷誤操作。
3、就地檢查是否有跑油、漏氫(注意氫氣壓力是否下降),匯報值長(cháng),立即聯(lián)系檢修排除故障。只有單側密封油不能長(cháng)時(shí)間運行(由于氫側沒(méi)有油壓對密封軸瓦會(huì )有磨損)。
4、作好密封油全失、跑氫、著(zhù)火的事故預想,通知廠(chǎng)消防人員到位。如果密封油全失應立即破壞真空打閘停機,緊急排氫充CO2。
5、檢查確認備用差壓閥投入備用(#1機組無(wú)備用差壓閥,#3機組備用差壓閥前后法蘭已堵死,#2、4機組備用差壓閥未投,#2、3、4機組備用差壓閥有旁路門(mén)),高、低壓備用油源處于備用狀態(tài),當油氫差壓降到50kp時(shí),備用差壓閥自動(dòng)投用,維持氫油差壓正常。注意此時(shí)空側油壓,不行就啟動(dòng)掛閘油泵,提供高壓油源。