彎頭錯用鋼材,長(cháng)期過(guò)熱爆管
【簡(jiǎn)述】2009年12月11日,某電廠(chǎng)1號機因主蒸汽變側至啟動(dòng)疏水擴容器的疏水管彎頭錯用鋼材,管道長(cháng)期過(guò)熱,材質(zhì)老化,運行中彎頭背弧面發(fā)生爆破,機組停運。
【事故經(jīng)過(guò)】事故前工況:1號機組帶功率333MW運行,主汽壓力17.70MPa,給水流量941t/h,蒸汽流量969t/h,其他參數無(wú)異常。
2009年12月11日05時(shí)53分,運行人員聽(tīng)到汽輪機房突然傳來(lái)一聲巨響和持續的蒸汽泄漏聲,經(jīng)派人現場(chǎng)檢查發(fā)現1號機附近有大量蒸汽噴出,人員無(wú)法進(jìn)入現場(chǎng)詳細檢查,立即對1號機組進(jìn)行降壓、降負荷。06時(shí)17分,經(jīng)中調同意,1號發(fā)電機解列。07時(shí)01分,檢查發(fā)現1號機主蒸汽變側至啟動(dòng)疏水擴容器的疏水管上往下第3個(gè)彎頭背弧面發(fā)生爆破。機組停運后,立即組織安排搶修工作。14日12時(shí)10分,搶修工作結束。14日21時(shí)58分,機組恢復運行。
【事故原因】
爆口位置為彎頭背弧面,形狀為梭形,長(cháng)約240mm,最寬約70mm;邊緣最薄處厚8.4mm,無(wú)明顯減薄,脫落的破片窄而長(cháng)(長(cháng)約225mm×寬約30mm),從爆口宏觀(guān)分析看,為過(guò)熱爆管。經(jīng)材質(zhì)光譜半定量分析,爆口彎頭無(wú)Cr、Mo、V合金元素,為碳鋼材料。根據《火力發(fā)電廠(chǎng)金屬材料選用導則》(DL/T715-2000),碳鋼材料的鋼號應用范圍在壁溫≤425℃的蒸汽管道、集箱,而該段主蒸汽管道疏水的介質(zhì)溫度在540℃。從以上分析可知,由于爆管彎頭錯用鋼材,存在長(cháng)期過(guò)熱現象,導致材質(zhì)老化,直至出現蠕變裂紋后爆破,是造成此次事故的直接原因。
【防范措施】
1. 在新機組基建安裝階段,要加強監督管理和過(guò)程控制,堅決杜絕建設安裝工作的隨意性,杜絕錯用鋼材事件的重復發(fā)生。要嚴格高壓焊接工藝管理,嚴格按照規程使用焊工代號鋼印,建立完善責任追究機制。同時(shí)要同步建立機、爐外管道的臺帳,確保資料臺帳與機組同步移交生產(chǎn)。
2. 嚴格按照金屬技術(shù)監督規程和集團公司機爐外管管理有關(guān)要求,成立工作小組,從完善基礎資料、臺帳入手,認真開(kāi)展普查工作,認真排查每一段管材、管件,確保材質(zhì)、規格符合設計要求,并確保臺帳帳實(shí)相符。
3. 在對機、爐外管道清查過(guò)程中,對底數不清而又沒(méi)有檢修機會(huì )的機組,要按照《防止電力生產(chǎn)重大事故二十五項重點(diǎn)要求實(shí)施導則》防止人身傷亡事故的有關(guān)要求,在高溫疏放水管道周?chē)O置警戒圍欄,懸掛警示牌,嚴禁人員進(jìn)入,嚴格控制人員在附近集聚,確保不發(fā)生人身傷害事故。
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