設備事故調查報告書(shū)熟料二車(chē)間立磨事故
一、事故概況
??? 3月6日立磨主機啟動(dòng)運行時(shí)發(fā)現主機不能正常啟動(dòng),慢轉主機電機過(guò)載?????????
跳停,停機后如磨內進(jìn)行例常檢查發(fā)現立磨磨內主要存在以下現象:
1.??????????? 磨內北面磨輥有一壓力軛銷(xiāo)軸已斷且左邊上止推座脫落,磨輥脫位;
2.??????????? 磨內西面磨輥現場(chǎng)慢轉運行時(shí)轉動(dòng)不靈活有卡死現象;
3.??????????? 磨輥密封鳳管焊接處有小裂紋出現(注:5日密封風(fēng)管掉落后車(chē)間自行恢復)
4.??????????? 西面磨輥襯板有磨損不均勻現象,靠?jì)葌染植磕p較其他面嚴重;
???? 中控及崗位記錄數據:
?
???? 時(shí)間
?
參數?數據
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3月2日
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3月3日
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3月4日
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3月5日
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3月6日
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立磨主電機最大運行電流(A)
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127
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130
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130
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126
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125
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立磨平均入磨
溫 度 (OC)
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146
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150
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160
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160
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147
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磨內平均料層
厚 度(mm)
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11
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15
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11
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10
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12
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磨 振(mm/s)
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1.3
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1.3
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1.3
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1.3
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1.1
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研磨壓力(bar)
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100
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95
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100
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100
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95
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?
事故前設備狀況:
事故前立磨主機運行基本正常,主機電流略有升高,中控操作與平時(shí)基本一致,磨內磨輥測壓管道沒(méi)有恢復,西側磨輥密封風(fēng)管螺栓經(jīng)常松動(dòng)掉落,立磨外排次數較多,磨內壓力框架側邊間隙較大,磨輥與本體之間側邊間隙也較大,磨內風(fēng)環(huán)磨損變形嚴重風(fēng)環(huán)與磨盤(pán)的間隙偏大。
二、原因分析
直接原因: 立磨密封風(fēng)管脫落,磨輥內部進(jìn)入粉塵。
間接原因: 平時(shí)對立磨磨輥軸承的潤滑及維護保養不細致,車(chē)間沒(méi)有引起足夠得重視
主要原因:軸承進(jìn)灰卡死
三、事故責任及處理
四、采取措施
預防同類(lèi)事故重復發(fā)生的措施及建議:
1.??? 加強平時(shí)對立磨磨輥軸承的檢查力度;
2.??? 加強對磨輥軸承的潤滑變化的監控并作好相關(guān)記錄;
3.??? 能否對磨輥軸承的潤滑加油孔進(jìn)行改造以方便今后對磨輥軸承的檢查;
4.??? 磨輥軸承的密封非常關(guān)鍵,密封風(fēng)管仍然存在隱患應盡快徹底解決杜
絕此類(lèi)事情的再次發(fā)生。