電廠(chǎng)#1機跳盤(pán)車(chē)事件分析報告
1、事件經(jīng)過(guò)
(1)9月16日0:50時(shí),運行丁值許可燃2005-09-44工作票開(kāi)工,內容為1#機空冷氣漏水處理,安措內容有停止冷卻水泵并斷電,斷開(kāi)啟動(dòng)馬達電源開(kāi)關(guān)。停止冷卻水泵前滑油母管溫度40℃。之后值班員沒(méi)有對機組進(jìn)行仔細檢查,并且在三控燃機操縱臺上沒(méi)有仔細確認報警內容情況下復歸了MarkV報警。
(2)4:03時(shí),值班員檢查發(fā)現1#機盤(pán)車(chē)已停運,查看MarkV有以下報警:2:10時(shí)發(fā)“頂軸油壓力低”報警、2:21時(shí)發(fā)“零轉速”報警。當時(shí)滑油母管溫度72℃,滑油壓力5.8bar,頂軸油壓力#4瓦135MPa、5#瓦58MPa。
(3)運行人員根據上述現象判斷是由于滑油溫度高導致“頂軸油壓力低”報警,由于頂軸油壓力低使程序閉鎖盤(pán)車(chē)運行。立即就地通知檢修暫停工作,恢復安措,并啟動(dòng)冷卻水泵,降低滑油溫度。
(4)4:25時(shí),將L63QB1L強制為0,將TMGV調至58.60、60.20均盤(pán)不動(dòng)轉子。此時(shí)TTWS2AO1/2:232/232℃(MAX)。
(5)4:40時(shí),滑油溫度降至50℃時(shí),手動(dòng)停88QB1后再重新啟動(dòng),頂軸油壓力低報警復歸,解除強制。頂軸油壓力為#4瓦116 bar、#5瓦78bar。
(6)在5:00、5:30、6:00、6:30、7:00時(shí),將TMGV調至62.50,發(fā)啟動(dòng)令后均不能盤(pán)動(dòng)轉子。7:30時(shí)啟動(dòng)仍不能啟動(dòng)成功。將滑油溫度由54℃調至45℃。7:45時(shí),再啟動(dòng),啟動(dòng)成功。TNH為5.80%時(shí)立即發(fā)停機令。
(7)在機組惰走時(shí),對壓氣機缸,透平缸,發(fā)電機,勵磁機聽(tīng)音均正常。將盤(pán)車(chē)改連續運行。運行按照運行規程規定采取連續低速盤(pán)車(chē)、高盤(pán)及點(diǎn)火等相關(guān)措施后,于11:27時(shí)機組并網(wǎng)運行。本次故障歷時(shí)3.45小時(shí)。
2、原因分析
(1)檢修工作時(shí),將燃機的冷卻水系統停運,使得滑油溫度上升到72℃,導致頂軸油壓力下降,頂軸油壓力低開(kāi)關(guān)動(dòng)作,閉鎖盤(pán)車(chē)運行。
(2)運行值班員在許可檢修工作票時(shí),對于工作票中執行安措后所帶來(lái)相關(guān)參數的影響考慮不周,導致滑油溫度高。
(3)運行值班員在值班時(shí)監盤(pán)不認真,在出現報警時(shí)未認真確認,就隨手復歸,同時(shí)又不進(jìn)入報警畫(huà)面全面檢查,造成未在第一時(shí)間內發(fā)現盤(pán)車(chē)跳閘,最終導致大軸抱死。
3、防范措施
(1)加強運行值班人員后夜班巡檢及監盤(pán)質(zhì)量,避免諸如隨手復歸報警等習慣性違章。同時(shí)運行部、安全技術(shù)部進(jìn)行不定期的查崗,加強對勞動(dòng)紀律的監察。
(2)MarkV報警窗口出現報警時(shí),運行人員應及時(shí)確認并復歸(也可進(jìn)入報警畫(huà),進(jìn)行確認)防止因報警自動(dòng)溢出而造成影響運行人員誤判斷。
(3)在本次事件中,滑油溫度超過(guò)62℃及強制L63QB1L邏輯等操作,均違反了相關(guān)規章制度,因此要求運行人員的所有操作必須按照規章制度執行,規范化操作。
(4)燃機在進(jìn)行手動(dòng)調整TMGV角度時(shí),最大角度按照#10機750、#1機630控制。
(5)全廠(chǎng)各部門(mén)以此事為戒,加強各部?jì)炔恳幏豆芾?,杜絕違章作業(yè)。