電廠(chǎng)#8機定子繞組溫度高事件分析報告
1、事件經(jīng)過(guò)
(1)9月1日8:16時(shí),#8機并網(wǎng)。8:23時(shí),#8機帶至滿(mǎn)負荷15MW(#5機單機運行),無(wú)功負荷6Mvar,電流900A。
(2)8:40~10:30時(shí),6#爐做水壓試驗并查漏,單元長(cháng)去現場(chǎng)進(jìn)行操作。#5爐、#8機盤(pán)前交付給輔操進(jìn)行監控。
(3)10:50時(shí),水壓試驗結束后,副操對機組進(jìn)行檢查翻閱D3畫(huà)面時(shí),發(fā)現#8發(fā)電機定子繞組溫度最高135℃,其他在130℃以下,冷卻水出口溫度63℃、58℃偏低,熱風(fēng)溫度110℃,循環(huán)水壓力0.177MPa,電氣參數無(wú)異常,無(wú)任何其他報警信號,判斷為發(fā)電機空冷器積存空氣。
(4)發(fā)現異常后,當班值長(cháng)立即令副操將#8機負荷降至4.5MW,同時(shí)令現場(chǎng)巡檢的單元長(cháng)打開(kāi)#8發(fā)電機空冷器放氣閥進(jìn)行放氣,打開(kāi)#8機發(fā)電機化妝板門(mén)加強通風(fēng)冷卻,D3畫(huà)面顯示發(fā)電機冷卻水出口溫度逐漸升高,發(fā)電機繞組溫度逐漸下降。處理過(guò)程中,現場(chǎng)檢查#8發(fā)電機本體無(wú)異常,冷卻水壓力及溫度正常。
(5)12:02時(shí),#8發(fā)電機繞組溫度降至112℃,#8機逐漸加至滿(mǎn)負荷。
2、原因分析
(1)由于#8發(fā)電機空冷器積存空氣,造成冷卻效率下降而發(fā)電機繞組溫度升高,另由于當時(shí)工作較多,運行人員疏于對在運機組詳細檢查,造成發(fā)現不及時(shí)。
(2)本次事件的主要原因是運行當班值班人員監盤(pán)不到位造成,同時(shí)在機組并網(wǎng)后,運行約3小時(shí)之久都未抄錄運行數據表。雖說(shuō)未對機組造成被迫停運的事故發(fā)生,但是對機組的絕緣損壞及使用壽命的減少都是存在的,且事件發(fā)生的原因性質(zhì)是惡劣。
3、防范措施
(1)按規定及時(shí)巡檢抄表,根據現象進(jìn)行分析判斷,及時(shí)發(fā)現隱患并采取有效的處理,防止隱患擴大。
(2)工作較多時(shí)單元長(cháng)應合理安排人員分工,人員不夠可以提出要求協(xié)助。
(3)建議在D3系統增加發(fā)電機溫度高的聲光報警。