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二號機組屏式再熱器泄漏,停機處理

????????事件經(jīng)過(guò):#1、2、3機組運行,#4機組檢修,全廠(chǎng)出力800MW,其中#2機組帶250MW負荷運行穩定。13:15#2爐爐膛負壓突然降低、爐膛出口煙溫下降、再熱器壓力開(kāi)始下降,立即派人就地檢查,鍋爐乙側49M水平煙道有較大刺汽聲。初步判斷:鍋爐再熱器發(fā)生泄漏。經(jīng)申請調度同意,13:20機組開(kāi)始滑停,15:00負荷到零發(fā)電機解列、汽機打閘、鍋爐熄火,機組轉臨檢。爐膛經(jīng)冷卻至4月16日下午,打開(kāi)人孔檢查發(fā)現:鍋爐屏式再熱器從A側數第26排最外圈管向火側彎頭上部管縱向撕開(kāi),爆口呈喇叭口,最大撕裂長(cháng)度500mm、爆口最寬處約170mm,爆管材質(zhì)為SA213TP304H、規格φ63×4。對其周?chē)猎俟芘艤y厚檢查發(fā)現,屏再向火側最外圈管段壁厚有不同程度減薄,壁厚最大減薄到3.1mm。對爆破管段進(jìn)行了換管處理,所有焊口經(jīng)超聲波檢驗合格。并對屏式再熱器第20~30排管向火側最外圈管根加裝了防磨護瓦。4月17日5:30所有搶修工作結束。經(jīng)檢查在未發(fā)現其他異常后,恢復系統鍋爐開(kāi)始上水。10:40申請調度同意點(diǎn)火成功,13:31機組并網(wǎng),15:45#2機組升至調度負荷200MW。造成此次屏再爆管的原因為:1、經(jīng)測量爆口兩側(管子迎火面)厚度已明顯減薄,測量最小壁厚2.65mm。背火面管子厚度未見(jiàn)減薄,測量厚度不小于4.0mm。經(jīng)測量管子外徑與安裝時(shí)相符,無(wú)明顯蠕漲現象。管子內、外壁無(wú)氧化腐蝕,內壁無(wú)結垢。2、做金相試驗分析,管材由于減薄,強度降低,在高溫及壓力的作用下蠕變速度加快,從而產(chǎn)生蠕變空洞,由于空洞的不斷增大,發(fā)展為裂紋,裂紋的不斷擴展導致爆管。3、由于爆管部位處于吹灰器吹灰范圍內,爆口中心與吹灰槍孔幾乎齊平,爆口管子外表吹損痕跡明顯,初步判斷管子減薄的主要原因為吹灰器吹損。
????????暴露問(wèn)題:1、鍋爐先前采取的防磨措施不盡完善,針對性不強,機組長(cháng)周期大負荷運行,防磨護瓦在高溫區發(fā)生脫落、變形,未能有效起到防磨作用。2、吹灰器運行管理和裝置調整不盡完善,吹灰過(guò)程對受熱面有吹損負面影響。
???????? 防止對策:1、進(jìn)一步加強鍋爐防爆防磨管理工作,從嚴落實(shí)防止鍋爐四管爆漏的各項措施。2、對鍋爐吹灰程控系統進(jìn)行了升級,完善了吹灰槍事故追憶系統,規范和加強吹灰器的運行管理,改造調整吹灰疏水系統。3、待今年#2機組C級檢修過(guò)程中,再對鍋爐受熱面進(jìn)行全面排查,有針對性采取防磨措施。4、擴大性對爆管周?chē)吝^(guò)、屏再受熱面進(jìn)行了檢查,未發(fā)現其它異常。5、對屏式再熱器第20~30排向火側最外圈管根加裝了防磨護瓦。
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