燃機燃料供應壓力低保護動(dòng)作停機
一、事件經(jīng)過(guò)
2007年8月16日16時(shí),#1燃機負荷300MW,16時(shí)40分天然氣供氣壓力3.72MPa,燃機單元長(cháng)通知天然氣調壓站值班工準備啟動(dòng)壓縮機(按規定3.7MPa啟動(dòng)壓縮機)。17時(shí),調壓站值班工投入后冷卻器,啟動(dòng)壓縮機,壓縮機運行正常后,單元長(cháng)派另外2名值班工協(xié)助調壓站值班工關(guān)閉旁路門(mén)。17時(shí)34分25秒#1機控制室“燃料氣功氣壓力低”報警,34分36秒“燃機燃料氣供應壓力低跳閘”保護動(dòng)作,#1燃機解列。
二、原因分析
檢查發(fā)現壓縮機調壓撬出口電動(dòng)門(mén)2410關(guān)閉,造成#1燃機供氣壓力低,機組解列。
檢查操作記錄發(fā)現,調壓站值班工在準備檢查調壓撬壓力設定值時(shí),在電腦操作畫(huà)面上誤開(kāi)調壓撬相鄰設備調壓撬出口電動(dòng)門(mén)2410的操作界面,此時(shí)應點(diǎn)擊“退出”按鍵退出2410門(mén)的操作界面,但值班工直接點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鍵,將壓縮機調壓撬出口電動(dòng)門(mén)2410關(guān)閉(注:“打開(kāi)”和“關(guān)閉”按鍵操作截門(mén)狀態(tài),“退出”鍵關(guān)閉操作界面);誤操作后,值班工未能及時(shí)發(fā)現,沒(méi)有采取補救措施,致使燃機入口燃氣供應量不足,“燃機燃料氣供應壓力低跳閘”保護動(dòng)作。故2410門(mén)關(guān)閉原因確認為人員誤操作。
三、防范措施
1.要求運行人員熟悉系統設備,操作前認真核實(shí)設備和操作步驟。
2.加強崗位培訓,重視輔助崗位的人員培訓工作,提高全體運行人員的安全意識、技術(shù)水平。
3.完善操作規程和系統圖,規范壓縮機啟停操作票,規范操作步驟。舉一反三,各專(zhuān)工規范其它操作規程步驟。
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