煤漿儲料槽攪拌器123A0101故障
一、事故現象
2010年7月2日,總控人員發(fā)現大煤漿槽攪拌器123A0101電流由正常值的115瞬間下降至76,及時(shí)通知現場(chǎng)人員上現場(chǎng)檢查,檢查發(fā)現整個(gè)攪拌器聲音極大,同時(shí)震動(dòng)十分劇烈。
二、事故處理要點(diǎn)
1.發(fā)現故障后,及時(shí)將攪拌器停下,避免事故進(jìn)一步擴大;
2.停下攪拌器后,一方面要降低大煤漿槽液位,減少煤漿在大煤漿槽的停留時(shí)間,另一方面需及時(shí)啟動(dòng)備用的高壓煤漿泵來(lái)使煤漿在大煤漿槽里自循環(huán),避免煤漿在大煤漿槽內沉降分層;
3.提高中化室對大煤漿槽煤漿質(zhì)量的分析頻次,確保進(jìn)入氣化爐的煤漿質(zhì)量合格,杜絕過(guò)稀過(guò)粘、分層嚴重的煤漿進(jìn)入氣化爐而發(fā)生事故;
4.為縮短檢修時(shí)間,避免煤漿出現分層沉降,對損壞的減速箱應進(jìn)行整體更換,在啟動(dòng)攪拌器前應先手動(dòng)盤(pán)車(chē)。
三、原因分析
1.攪拌器長(cháng)期運行,無(wú)備用攪拌器,且其負荷大,承受的力矩大,造成減速箱齒輪損壞;
2.減速箱缺少齒輪箱視鏡,無(wú)法及時(shí)掌握齒輪的運行和磨損情況。
四、事故危害
大煤漿槽攪拌器減速箱齒輪損壞,發(fā)現不及時(shí),將造成電機、減速箱以及攪拌器徹底損壞,大煤漿槽分層沉降,最終造成氣化爐雙爐停車(chē)。
五、事故教訓及防范措施
1.總控人員需認真監盤(pán),發(fā)現問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系處理;現場(chǎng)人員需巡檢認真,加強三道防線(xiàn)建設,保證安全平穩生產(chǎn);
2.及時(shí)在減速箱齒輪箱增加視鏡,可隨時(shí)觀(guān)察齒輪運行狀況;
3.降低煤漿粘度,減輕對123A0101的磨損,降低123A0101扭矩,延長(cháng)123A0101壽命。
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