莘縣化肥有限責任公司“7.8”液氨泄漏事故
1.事故經(jīng)過(guò)
莘縣化肥有限責任公司于2002年1月25日經(jīng)莘縣工商行政管理局批準注冊成立,是由魯西化工集團總公司控股,吸收自然人參股組成的,具有獨立法人地位的有限責任公司。公司注冊資本740萬(wàn)元,其中,魯西化工集團總公司出資720萬(wàn)元。主要設備為合成氨生產(chǎn)線(xiàn),年生產(chǎn)規模為4萬(wàn)噸,主要商品為液氨和碳酸氫銨。企業(yè)現有干部職工540人。
2002年7月8日凌晨0點(diǎn)20分,一輛個(gè)體液氨罐車(chē),在莘縣化肥有限責任公司液氨庫區灌裝場(chǎng)地進(jìn)行液氨灌裝,到凌晨2點(diǎn)左右灌裝基本結束時(shí),液氨連接導管突然破裂,大量液氨泄漏。駕駛員吩咐押運員立即關(guān)閉灌裝區西側約64米處的緊急切斷閥,自己迅速趕到罐車(chē)尾部,對罐車(chē)的緊急切斷裝置采取關(guān)閉措施,一邊與廠(chǎng)值班人員聯(lián)系并電話(huà)報警。
2時(shí)09分,接到報警后,公安、消防等部門(mén)及縣委、縣政府主要領(lǐng)導先后趕到現場(chǎng),組織事故搶險和群眾疏散。同時(shí),企業(yè)值班領(lǐng)導組織職工對生產(chǎn)系統緊急停車(chē)。
4時(shí)40分,消防官兵將液氨罐車(chē)2個(gè)制動(dòng)閥門(mén)和1個(gè)灌裝截止閥關(guān)閉。搶險搜救工作一直持續到6點(diǎn)30分。參與搶險搜救的干部、群眾和公安、消防干警500多名,車(chē)輛32部,共解救、疏散群眾2000余人。
2.事故原因
經(jīng)省政府調查組調查初步分析,發(fā)生事故的原因有以下四個(gè)方面:
(1)液相連接導管破裂是造成事故的直接原因。初步查明,液相連接導管供貨單位是河北省無(wú)生產(chǎn)許可證的一家鎮辦企業(yè)。經(jīng)公安部門(mén)偵察鑒定,液相連接導管破裂排除了人為破壞因素。從發(fā)生事故前的記錄看,液相連接導管的工作壓力、溫度及使用期限均未超出規定范圍,是在正常使用條件下發(fā)生的破裂,這是造成這起事故的直接原因。
(2)液氨罐車(chē)上的緊急切斷裝置失靈是液氨泄漏擴大的主要原因。事故發(fā)生后,氨庫西側約64米處的緊急切斷閥很快被關(guān)閉,防止了液氨儲槽中液氨的繼續泄漏。雖然駕駛員對罐車(chē)上的緊急切斷閥采取了緊急切斷措施,但由于該裝置失靈,致使罐車(chē)上液氨倒流泄漏,導致事故的進(jìn)一步擴大。
(3)液氨罐區與周?chē)用駞^防護間距不符合規范要求,是導致事故傷亡擴大的重要原因。根據《小型氨肥廠(chǎng)衛生防護標準》(GB11666-89)和當地氣象條件,衛生防護距離要求為1000米,而實(shí)際最近距離不足25米,遠遠低于規范要求。因此,液氨罐區與周?chē)用駞^防護間距不符合規范要求,是導致事故傷亡擴大的重要原因。
(4)安全管理制度和責任制不落實(shí)是發(fā)生事故的重要原因。
企業(yè)在采購液相連接導管過(guò)程中,沒(méi)有嚴格執行規章制度,把關(guān)不嚴,致使所購產(chǎn)品為無(wú)證廠(chǎng)家生產(chǎn)的產(chǎn)品,給安全生產(chǎn)造成嚴重隱患。
企業(yè)制定的《液氨充裝安全管理規定》要求,“液氨車(chē)輛來(lái)廠(chǎng)后,由當班調度負責檢查《液化氣體罐車(chē)使用證》、《危險品運輸許可證》、《駕駛證》、《押運證》等有關(guān)證件是否齊全、合格,不合格者拒絕充裝?!倍撘喊惫捃?chē)僅有《駕駛證》、《押運證》、《操作證》、《液化氣體罐車(chē)使用證》,未辦理《危險品運輸許可證》,手續不全;規定還要求,“來(lái)廠(chǎng)車(chē)輛必須保證安全閥、液位計、壓力表、緊急切斷閥、進(jìn)出口閥、手動(dòng)放空閥、排污閥的完備、好用,由調度帶領(lǐng)氨庫操作工進(jìn)行檢查。符合規定由調度填寫(xiě)充裝安全許可證并簽字,否則不許充裝?!倍髽I(yè)提供不出該車(chē)的充裝安全許可證。以上看出,企業(yè)雖然有《規定》,但未嚴格執行,安全制度不落實(shí),這是發(fā)生事故的重要原因。
有關(guān)部門(mén)在項目審批和城建規劃上把關(guān)不嚴、監督不力;在危險化學(xué)品安全管理方面存在漏洞,措施不到位,未能及時(shí)督促企業(yè)解決安全生產(chǎn)中存在的突出問(wèn)題,致使轄區行業(yè)內同類(lèi)事故重復發(fā)生。
3.防范措施
莘縣液氨泄漏特大事故發(fā)生后,省委、省政府高度重視,省府辦公廳7月9日發(fā)出《關(guān)于聊城市莘縣化肥有限公司“7.8”特大液氨泄漏事故的通報》,這次會(huì )議又專(zhuān)門(mén)安排對事故進(jìn)行剖析。我們認為應從以下幾個(gè)方面認真汲取事故的教訓:
(1)高度重視氣體充裝單位的安全生產(chǎn)管理工作。無(wú)論是壓縮氣體還是液化氣體,都是危險化學(xué)品,氣體充裝單位都是危險化學(xué)品生產(chǎn)單位。前幾年,我省也發(fā)生過(guò)液氨鋼瓶、液氯鋼瓶爆炸事故,發(fā)生過(guò)溶解乙炔泄漏爆炸事故,發(fā)生過(guò)液氯嚴重泄漏的社會(huì )性災害事故。近兩年,液氨泄漏事故連續發(fā)生,應當引起高度重視。各氣體充裝企業(yè)要嚴格執行《危險化學(xué)品安全管理條例》和有關(guān)法規、標準,認真落實(shí)省化工辦魯化管[2002]19號文“關(guān)于進(jìn)一步加強化工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知”中的有關(guān)工作要求。
(2)氣體充裝必須嚴格執行有關(guān)法規、標準、制度。
1、所有氣瓶充裝單位必須持有《氣瓶充裝注冊登記證》,無(wú)證不得進(jìn)行氣瓶充裝作業(yè)。
2、液氨槽車(chē)充裝必須做到:
①制定科學(xué)、合理的《液氨充裝安全管理規定》,并嚴格執行。
②符合運輸危險化學(xué)品的有關(guān)規定,證件齊全,安全設施完好。
③輸氨橡膠軟管必須使用具有生產(chǎn)許可證的企業(yè)的合格產(chǎn)品,質(zhì)量符合國家標準(GB/T16591-1996),充裝前檢查軟管是否完好。
④充裝人員、押運員經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓并持證上崗,充裝時(shí)必須堅守崗位。
⑤充裝崗位配備防毒面具及防毒呼吸器。
⑥充裝量不得超過(guò)設計允許的最大充裝量。
⑦充裝過(guò)程中確保槽車(chē)穩定。
⑧制定《重大液氨泄漏事故應急救援預案》并定期演練。
為防范液氨泄漏事故的發(fā)生,山東紅日集團制定了系列防范液氨泄漏事故措施,該措施制定的比較詳細、全面,值得借鑒,省安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治領(lǐng)導小組辦公室已在第26期簡(jiǎn)報上發(fā)了專(zhuān)刊。
(3)目前,有相當一部分生產(chǎn)、儲存危險化學(xué)品的企業(yè)的周邊防護距離不符合國家標準或者達不到國家有關(guān)規定,起因很復雜,但隱患明顯,危害性極大?!段kU化學(xué)品安全管理條例》第八條、第十條對危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存企業(yè)的建設條件及與周邊場(chǎng)所的防護距離,都做出了明確規定。提出了已建危險化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲存數量構成重大危險源的儲存設施不符合前款規定的,由所在地設區的市級人民政府負責危險化學(xué)品安全監督管理綜合工作的部門(mén)監督其在規定期限內進(jìn)行整頓;需要轉產(chǎn)、停產(chǎn)、搬遷、關(guān)閉的,報本級人民政府批準后實(shí)施。上述問(wèn)題帶有普遍性,建議各級政府高度重視,按照《條例》規定必須立即排查,制定整改意見(jiàn)。
(4)提高認識,強化措施,加強事故隱患整治。7.8莘縣液氨泄漏事故,說(shuō)明了企業(yè)隱患查找不徹底,措施不完善,而且落實(shí)不好?;て髽I(yè)具有易燃、易爆、易中毒、高溫、高壓等特點(diǎn),任何小隱患不及時(shí)整治,都可能釀成大事故,這已經(jīng)有許多血的教訓,因此,化工安全事故隱患的整改問(wèn)題必須引起各級政府和企業(yè)的高度重視。我們一定要認真落實(shí)江總書(shū)記“隱患險于明火、防范勝于救災、責任重于泰山”的重要指示,認真汲取“7、8”液氨泄漏事故教訓,切實(shí)加強基層和基礎工作,強化事故隱患整治,確保安全生產(chǎn)。
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