電廠(chǎng)#3機#4瓦頂軸油管破裂被迫停機事件分析報告
1、事件經(jīng)過(guò)
(1)6月23日,#3機正常運行。23:30時(shí),運行巡檢時(shí)發(fā)現#4瓦頂軸油管靠發(fā)電機側地板呈霧狀漏油。23:47時(shí),發(fā)現漏油量加大,油位下降明顯,立即向調度申請停機。
(2)23:52時(shí),#4瓦漏油點(diǎn)漏量進(jìn)一步加大,立即手拍5E緊急停機,#4機快速減負荷停機。為防止擴大事故,將交直流頂軸油泵開(kāi)關(guān)拉至檢修位。
(3)24日0:20時(shí),檢修到場(chǎng),此時(shí)轉速到零,滑油箱油位降至E位,檢查發(fā)現頂軸油管有長(cháng)達20mm的裂縫,必須更換。0:52時(shí),檢修完成油管更換工作,添加8桶滑油后油位至1/2,同時(shí)對油質(zhì)進(jìn)行化驗合格(7級),然后啟動(dòng)頂軸油泵 ,投入盤(pán)車(chē)聽(tīng)音正常。
(4)3:20時(shí),完成清理工作,向調度申請開(kāi)機,并于4:09時(shí)并網(wǎng)。本次故障歷時(shí)4.28小時(shí)。
2、原因分析
(1)年度大修時(shí)更換了#4瓦頂軸油管單向閥后進(jìn)軸瓦的油管,為避免管路與臺板之間摩擦,特意在管路與臺板之間墊上10mm厚的橡膠皮。
(2)本次故障主要是因為頂軸油管與臺板之間的橡膠墊磨穿后,油管直接與臺板接觸經(jīng)長(cháng)時(shí)間振動(dòng)摩擦導致油管磨破漏油,而油管周?chē)芤?jiàn)的橡膠完好,運行無(wú)法監視到該隱患,直至油管破裂漏油才發(fā)現。
3、防范措施
(1)加強同類(lèi)型管路的巡檢,以掌握橡膠墊和管路的磨損情況,將隱患消除在萌芽狀態(tài)。
(2)利用機組小修對#4/5/6瓦頂軸油管進(jìn)行技改(將頂軸油管單向閥改至軸瓦入口處,同時(shí)對油管增加固定支架并用抱箍卡死,避免管路振動(dòng)引起磨損)。
(3)加強其它油、氣、水管路和接頭的檢查,及時(shí)發(fā)現安全隱患并進(jìn)行處理或技改。
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