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電廠(chǎng)#3機頂軸油管出現裂紋被迫停機事件分析報告

?1、事件經(jīng)過(guò)
(1)11月07日06:00時(shí),啟機前檢查正常,充油憋壓正常,管道無(wú)漏,頂軸油壓:母管85bar、#4瓦80bar、#5瓦80bar、#6瓦26bar。
(2)06:35時(shí),機組發(fā)啟動(dòng)令起機,06:48時(shí)空載滿(mǎn)速,檢查機組無(wú)異常,滑油油壓:母管7.3bar、#4瓦0.95bar、#5瓦1.05bar、#6瓦1.5bar。06:54時(shí)切重油,07:07時(shí)切重油到位,檢查機組正常。07:18時(shí)帶至基本負荷。
(3)07:48時(shí),巡檢發(fā)現#3發(fā)電機#4瓦頂軸油進(jìn)口管道彎頭處線(xiàn)狀漏油,立即報值長(cháng)同時(shí)手動(dòng)快速降負荷停機,合上主變地刀。
(4)07:54時(shí),到現場(chǎng)檢查發(fā)現油流量加大,成霧狀噴油,接運行部長(cháng)令,手拍5E停機。
(5)07:55時(shí),斷開(kāi)#3機交流頂軸油泵88JA、直流頂軸油泵88JE、交流盤(pán)車(chē)馬達88TG-1、直流盤(pán)車(chē)馬達88TG-2電源。08:18時(shí)機組轉速到零,輪間溫度最高400℃。
(6)檢修人員趕到現場(chǎng)仔細檢查,發(fā)現#4瓦頂軸油管進(jìn)口彎頭處出現一長(cháng)達30mm左右的裂紋。立即對此管路進(jìn)行更換,并對此管路可能與周邊管路發(fā)生摩擦的部位采取了包扎一層橡皮墊的防護措施。
(7)08:24時(shí),機組#4瓦頂軸油進(jìn)口管道彎頭已更換完畢。經(jīng)檢查無(wú)漏,投交流頂軸油泵88JA(電流11.5A),頂軸油壓:母管85bar、#4瓦80bar、#5瓦80bar、#6瓦26bar,經(jīng)檢查無(wú)異常,投上盤(pán)車(chē)(電流14A),聽(tīng)音正常。
2、原因分析
此次事件中#4瓦頂軸油管是印度出廠(chǎng)的隨機件,隨著(zhù)年限的增加,出現裂紋的部位既有材料脆化的強度問(wèn)題,也有接近彎曲的部位屬于薄弱部位(管道外部在彎制時(shí)拉伸減?。?,在長(cháng)期高壓油的沖刷出現了裂紋。
3、防范措施
各部門(mén)加強設備巡視,嚴格執行巡檢制度,尤其是對機組設備存在的老化問(wèn)題進(jìn)行跟蹤,對機組設備加強監督工作,確保設備安全。
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