電廠(chǎng)#4機滑油泄漏事件分析報告
1、事件經(jīng)過(guò)
(1)10月9日早,#4機按計劃時(shí)間于7:21時(shí)并網(wǎng)運行。
(2)7:26時(shí),運行值班人員在四控0米層巡檢發(fā)現#4機滑油箱頂部有一根管道法蘭處大量噴油,經(jīng)確認為主油泵出口至#2射油器入口法蘭,立即通知四控值班單元長(cháng)。
(3)7:27時(shí),四控值班單元長(cháng)得到巡檢人員的匯報后緊停#4機;#3機快速減負荷;打開(kāi)#3爐高低壓過(guò)熱器向空排氣門(mén);開(kāi)啟#4機真空破壞閥,使汽輪機盡快惰走結束。
(4)7:30時(shí),當#3機減負荷至60MW時(shí),為防止真空破壞旁路關(guān)閉后鍋爐超壓,緊停#3機;將補充油箱內的半罐滑油補至主油箱。
(5)7:58時(shí),#4機惰走結束,滑油泵切換至直流油泵運行,由檢修人員開(kāi)始處理泄漏點(diǎn)。經(jīng)拆開(kāi)法蘭發(fā)現墊片已沖爛,遂進(jìn)行更換。
(6)9:02時(shí)搶修結束,現場(chǎng)漏油清理完畢。經(jīng)啟動(dòng)高壓油泵試驗法蘭無(wú)漏油。
(7)9:07時(shí),#3機發(fā)啟動(dòng)令;9:31時(shí),#3機并網(wǎng);10:02時(shí),#4機并網(wǎng)。本次故障歷時(shí)1.59小時(shí)。
2、原因分析
法蘭墊片沖破是引起本次故障的直接原因。該墊片為耐油紙墊,經(jīng)初步分析為高油壓以及運行中的振動(dòng)、沖擊使得墊片老化、性能失效而造成破裂。
3、防范措施
(1)熱機分部負責咨詢(xún)是否能購得更為可靠的替代產(chǎn)品。
(2)熱機分部負責普查同類(lèi)型的汽機高壓油管道的墊片是否有老化以及法蘭松動(dòng)情況。
(3)運、檢兩部加強應急預案的編制與演練,提高突發(fā)事件的快速響應能力。
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