某化工廠(chǎng)合成車(chē)間氨泄漏事故
一、事故簡(jiǎn)介
2004年6月15日11時(shí)40分左右,某化工廠(chǎng)合成車(chē)間加氨閥填料壓蓋破裂,處理不善,導致一起液氨泄漏事故,幸未造成人員傷亡。
二、事故發(fā)生經(jīng)過(guò)
2004年6月15日11時(shí)40分左右,該化工廠(chǎng)合成車(chē)間加氨閥填料壓蓋破裂,有少量的液氨滴漏。維修工徐某遵照車(chē)間主任指令。首先找來(lái)操作工,關(guān)閉了加氨閥門(mén)前后兩道閥門(mén);并牽來(lái)一根水管澆在閥門(mén)填料上,稀釋和吸收氨味,消除氨液釋放出的氨霧;又從廠(chǎng)安全室借來(lái)一套防化服和一套過(guò)濾式防防毒面具,佩戴整齊后即投入閥門(mén)檢修。當他卸掉閥門(mén)壓蓋時(shí),閥門(mén)填料跟著(zhù)沖了出來(lái),瞬間一股液氨猛然噴出,并釋放出大片氨霧,包圍了整個(gè)檢修作業(yè)點(diǎn),臨近的甲醇崗位和銅洗崗位也籠罩在濃烈的氨味中,情況十分緊急危險。臨近崗位的操作人員和安全環(huán)保部的安全員發(fā)現險情后,紛紛從各處提前消防、防護器材趕來(lái),聞?dòng)嵑筅s到的廠(chǎng)領(lǐng)導協(xié)助車(chē)間指揮。生產(chǎn)調度抓緊指揮操作人員減量調整生產(chǎn)負荷,關(guān)閉遠距離的相關(guān)閥門(mén),停止系統加氨,并快速更換了閥門(mén)填料,堵住了漏點(diǎn)。
三、事故原因分析
1.直接原因
1)安全規程不健全,維修工沒(méi)有按安全操作規程進(jìn)行維修。
2)安全管理混亂,現場(chǎng)負責人違章指揮。
2.間接原因
1)管理不善,安全制度不健全。
2)安全培訓不到位。
3)沒(méi)有制定事故應急救援預案。
四、事故責任認定
本次事故屬于責任事故。該工廠(chǎng)管理不善,沒(méi)有制定完善的安全規章制度,主要負責人應負領(lǐng)導責任?,F場(chǎng)負責人違章指揮,應負指揮責任。操作工違章操作,應負直接責任。
五、事故的預防對策
1.建立健全安全生責任制、各種安全規章制度和操作規程。
2.加強各級人員的安全教育,提高各級人員安全意識和應急處理能力。
3.工廠(chǎng)必須制定事故應急救援預案并進(jìn)行演練和不斷改進(jìn)。