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一起機械傷害事故案例

 8月4日19:40分左右,機修廠(chǎng)檢一車(chē)間在返修合成車(chē)間119-C時(shí),造成管工孫貴生(男38歲);頭部受傷,住院救治;管工廖啟倫(男49歲),氨中毒住院治療;現場(chǎng)檢修5名工人吸入微量氨住院觀(guān)察。

  1、事故經(jīng)過(guò):

  8月3日晚,大檢修后,合成裝置開(kāi)車(chē)冷凍系統引氨過(guò)程中,發(fā)現119-C管側導淋有液氨排出,分析確定是119-C內部換熱管泄漏。

  我廠(chǎng)于8月4日上午在合成車(chē)間一樓會(huì )議室組織化肥廠(chǎng)和機修廠(chǎng)相關(guān)人員參加的119-C檢修專(zhuān)業(yè)會(huì )上,討論了合成裝置119-C檢修的一些相關(guān)事宜,會(huì )后出了會(huì )議紀要,并制定了119- C檢修方案,提出要求并寫(xiě)出會(huì )議紀要。

  8月4日上午,合成車(chē)間對管、殼兩側系統進(jìn)行排氨處理。15:30分管程管箱內通入氮氣進(jìn)行置換,且有三個(gè)排放點(diǎn)進(jìn)行排放。當天下午13:10分,機修廠(chǎng)檢一車(chē)間檢修工人在119-C殼側的入口和出口分別加了三塊盲板,大約17:10分加完,然后,合成車(chē)間給119-C殼側充滿(mǎn)水,并進(jìn)行排放,共充水排放二次,然后邊充水邊排放。約17:35分,化驗車(chē)間對119 -C管程進(jìn)行測爆分析,含氨4.68%不合格;約18:35分化驗車(chē)間對119 -C管程進(jìn)行第二次測爆分析合格(控制指標小于1%),工藝側氮氣置換合格后保持微正壓。然后合成車(chē)間開(kāi)動(dòng)火票,同時(shí)現場(chǎng)配有二套長(cháng)管呼吸面具,一臺干粉滅火器,看火員蔣春軍和機動(dòng)處副處長(cháng)劉延海始終在檢修現場(chǎng)。

  19:10分,機修廠(chǎng)電焊工趙明倫開(kāi)始用氣刨割密封板,將直徑為510mm,厚5mm的密封板割開(kāi),但有斷斷續續的連接處,這時(shí)管工孫貴生和管工廖啟倫取來(lái)大錘和撬棒,氣焊工劉榮用16磅的大錘敲擊密封板西側一下,霎時(shí),119-C密封板彈出,打在距離密封板1.2米(估計值)遠處的孫貴生頭部的右側,同時(shí)余氨泄出在場(chǎng)其他8名人員吸入少量氨氣。我廠(chǎng)人員立即找來(lái)救護車(chē)把傷者送往醫院進(jìn)行搶救,孫貴生21:00點(diǎn)進(jìn)手術(shù)室,23:30分手術(shù)結束;機修廠(chǎng)6名工人住院觀(guān)察。

  2、事故原因

  此次119-c作業(yè)是機修廠(chǎng)返修作業(yè),由于事前引入了大量的氨,加之系統流程長(cháng)、設備多,雖經(jīng)水洗和N2置換,但系統還是殘余1%的氨。為了保證動(dòng)火安全,沖入N2以使微正壓達到動(dòng)火條件;由于對微正壓產(chǎn)生的后果認識不足,沒(méi)有考慮到在微正壓情況下,設備內的介質(zhì)會(huì )泄出傷人,加上施工者作業(yè)方法不當,造成了嚴重的后果。

  3、應吸取的教訓

  1、119-c事故發(fā)生在檢修開(kāi)工過(guò)程中,對引入工藝介質(zhì)的設備進(jìn)行檢修,只注重了防火防爆,忽視了殘余介質(zhì)對人體的危害和微正壓施工的危險性。

  2、每一項施工作業(yè)都應嚴格按照HSE管理體系的要求去做。作業(yè)前應檢查施工單位的風(fēng)險評價(jià)情況,否則,不允許施工。

  3、要做好施工作業(yè)的現場(chǎng)監督工作,對存在不安全因素和違反規定的作業(yè),要及時(shí)堅決制止。當時(shí)現場(chǎng)雖然配備了二套長(cháng)管呼吸器,但是沒(méi)有要求作業(yè)人員當即戴上。

  4、今后采取措施

  為了切實(shí)吸取8.4事故的教訓,杜絕類(lèi)似事故的重演,避免其它各類(lèi)事故的發(fā)生,我們應采取的措施是:

  1、加強安全教育,提高全體員工的安全意識。各單位要充分利用好周二安全活動(dòng)時(shí)間,加強對員工的安全教育,經(jīng)?;仡櫛緩S(chǎng)、本車(chē)間的各類(lèi)事故,做到居安思危,警鐘長(cháng)鳴。

  2、各單位要堅持每月1次的事故預演活動(dòng),語(yǔ)言?xún)热菀?lián)系實(shí)際,見(jiàn)到實(shí)效。

  3、今后對工藝系統的設備管線(xiàn)檢修、搶修時(shí)要做到置換干凈、徹底泄壓,嚴禁帶壓、帶介質(zhì)作業(yè),特殊作業(yè)要有技術(shù)方案。

  4、杜絕類(lèi)似事故再次發(fā)生。