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某公司生產(chǎn)部擠塑車(chē)間工傷事故

 2003年9月17日晚,**公司生產(chǎn)部擠塑車(chē)間發(fā)生一起工傷事故。

  一、事故基本情況

  當事人:劉某(廠(chǎng)編:B0758)

  參加工作時(shí)間:2002年3月,本工種工齡12個(gè)月

  安全教育情況:接受過(guò)入廠(chǎng)三級教育

  受傷部位:左手撓骨中段

  傷害程度:輕傷

  致害物:?jiǎn)喂の晃軝C輔助壓模架(171F門(mén)吸塑模)

  二、事故經(jīng)過(guò)

  9月17日晚上約22:30分左右,擠塑車(chē)間6#單工位(設備編號:599-129)操作工劉某(廠(chǎng)編:B0758)在操作設備生產(chǎn)時(shí),發(fā)現吸塑輔助壓模架壓刀移位。當時(shí)設備已經(jīng)處于自動(dòng)生產(chǎn)狀態(tài),但是劉某在沒(méi)有停機的情況下,用左手伸進(jìn)危險區域對壓刀位置進(jìn)行調整修正,被迅速下行的輔助壓模架壓著(zhù)左手小臂,造成左手撓骨中段骨折。

  三、事故原因分析

  1、違章操作。

 ?。?)根據現場(chǎng)分析及與當事人談話(huà)得知道當晚劉某未能?chē)栏褡袷匕踩僮饕幊?,擅自對安全門(mén)及行程開(kāi)關(guān)進(jìn)行捆綁(短接),使設備在運行狀態(tài)下,失去了安全聯(lián)鎖功能。

 ?。?)當壓刀移位需調整時(shí),沒(méi)有按照安全操作規程要求停機進(jìn)行。

  以上兩點(diǎn)是造成本次事故的直接原因。

  2、管理松懈,集中體現在三個(gè)方面:車(chē)間管理層對安全生產(chǎn)重視度不夠、安全培訓教育不夠和監督管理力度不夠。當事人安全意識淡薄,在設備異常情況下違章操作,歸根結底是安全培訓教育工作做的不夠。另外一個(gè)很重要的原因就是我們的不夠重視和監督管理不力,反而認為短接聯(lián)鎖開(kāi)關(guān)對生產(chǎn)進(jìn)度有利,長(cháng)時(shí)間就形成了習慣性違章。

  吸塑機安全門(mén)及聯(lián)鎖開(kāi)關(guān)是為了避免操作者在設備正常生產(chǎn)時(shí)進(jìn)入危險區內的一個(gè)保護裝置,是設備本質(zhì)安全的重要組成部分,不允許人為的對其進(jìn)行破壞或使其處于失效的狀態(tài)。但是在日常生產(chǎn)中,該車(chē)間仍有一些員工違反安全操作規程,人為短接行程開(kāi)關(guān)。而且自2003年4月份生產(chǎn)部對該車(chē)間的這種違章現象下發(fā)整改通知以來(lái),擠塑車(chē)間一直未能足夠重視和采取有效的管理手段,違章現象“屢禁不止”!我們在進(jìn)行事故調查的時(shí)候,曾有員工表示在擠塑車(chē)間,這種短接安全門(mén)聯(lián)鎖開(kāi)關(guān)、設備正常生產(chǎn)時(shí)不關(guān)安全門(mén)的行為,已經(jīng)成了一種普遍認可的習慣行為!

  所以車(chē)間安全管理不力是造成此起事故的主要原因。

  3、設備及工裝狀態(tài)

  根據現場(chǎng)對設備檢查與分析,該臺設備本質(zhì)安全符合要求,安全門(mén)及行程開(kāi)關(guān)完好,說(shuō)明當事人劉某不把行程開(kāi)關(guān)人為捆綁,是不可能把手伸進(jìn)設備危險區域內發(fā)生事故的。

  工裝輔助壓架及壓刀容易移位,造成工人生產(chǎn)時(shí),需頻繁調整壓刀,不僅影響生產(chǎn)效率,也增加了工人操作設備的風(fēng)險度,是造成本次事故的間接原因。