電網(wǎng)大擾動(dòng)試驗#2機組OPC保護動(dòng)作暴露問(wèn)題考核
時(shí)間:2004年3月25日
一、事故前工況:
#2機組運行正常、負荷453MW,正在進(jìn)行電網(wǎng)大擾動(dòng)試驗。
二、事件經(jīng)過(guò)及處理
2004年3月25日13:28分,發(fā)電部運行五值配合電網(wǎng)做大擾動(dòng)試驗。
13:28:17:513毫秒,#2機組OPC動(dòng)作。
13:28:17:628-13:28:18:051毫秒,主機調速汽門(mén)關(guān)閉、三抽、四抽油壓逆止門(mén)關(guān)閉、主機負荷大幅度降低、主汽壓力升至26.9MPa。3秒后 OPC保護恢復,負荷瞬時(shí)升至450MW,汽機值班員為防止機組受大的沖擊造成主機軸瓦推力瓦損壞,立即進(jìn)入SA05畫(huà)面檢查主機串軸、振動(dòng)、脹差等重要參數,未發(fā)現異常。13:28:56:122毫秒,調出廠(chǎng)用汽畫(huà)面時(shí),鍋爐二流程給水流量低保護動(dòng)作,機組停機。(事后核對#2機組DCS時(shí)間比GPS時(shí)間慢12s)。
3月25日18:00分,#2機組并網(wǎng)。
三、事件原因
事后從四方公司的PMU上查證、分析情況如下:
13:28:29:560毫秒時(shí),系統周波為50.03Hz。13:28:29:600毫秒時(shí),系統周波為50.20Hz??梢杂嬎愠鲈?0毫秒內汽輪機轉速變化了10.2轉,滿(mǎn)足OPC動(dòng)作條件[在一個(gè)周期(50ms)內汽輪機轉速變化10轉]。OPC保護動(dòng)作,使#3、#4抽汽油壓逆止門(mén)關(guān)閉,4段抽汽是汽泵工作汽源,汽泵工作汽源失去,出力降低,使鍋爐側給水流量中斷保護動(dòng)作停爐,聯(lián)停機組。#3、#4抽汽逆止門(mén)在#2機組DCS改造時(shí)設計組態(tài)為OPC保護動(dòng)作聯(lián)關(guān)#3、#4抽汽油壓逆止門(mén);當OPC動(dòng)作結束后,無(wú)自動(dòng)開(kāi)啟#3、#4抽汽油壓逆止門(mén)功能,需要人工開(kāi)啟才能打開(kāi)。雖然廠(chǎng)用汽壓力下降到0.55MPa已經(jīng)聯(lián)開(kāi)RC044到9.03%(定值為10%),但由于RC044動(dòng)作遲緩(從1.78%開(kāi)到9.03%用時(shí)20s;全行程整定時(shí)間為8s),使廠(chǎng)用汽壓力仍然下降,導致汽泵出力不足。在OPC動(dòng)作39秒后,鍋爐給水流量中斷保護動(dòng)作停爐,聯(lián)停機組。
#1、2機組由于DEH機柜采樣(一個(gè)周期是50ms)的初始時(shí)間不一致,#2機組在一個(gè)周期內采集到了頻率波動(dòng)的峰值而導致#2機組停運;而#1機組在一個(gè)周期內未采集到頻率波動(dòng)的峰值,因此沒(méi)有停運。
綜上分析,電網(wǎng)大擾動(dòng)試驗過(guò)程中機組OPC動(dòng)作條件的滿(mǎn)足是本次事件的根本原因;OPC保護動(dòng)作使廠(chǎng)用汽壓力降低、汽泵出力下降、“給水流量中斷”保護動(dòng)作是導致#2機組停機的直接原因。
四、暴露的問(wèn)題
1、本次電網(wǎng)大擾動(dòng)試驗的預案,未預想到機組瞬間超速而保機組運行的對策,暴露出本次試驗各級人員對機爐專(zhuān)業(yè)重視不夠,事故預想不充分,試驗前危險點(diǎn)分析不到位,在大型操作及變工況情況下現場(chǎng)指揮、監護不力。
2、在事件的整個(gè)過(guò)程中(近40S),發(fā)電汽機監盤(pán)值班人員沒(méi)有做出保廠(chǎng)用汽的任何操作反映,充分暴露出運行人員在緊急情況下反應不夠迅速,專(zhuān)業(yè)技能和事故處理能力較差。
3、發(fā)電部、熱工專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理存在漏洞,在DCS改造后對保護、聯(lián)鎖培訓不夠扎實(shí)全面,對設計是否合理缺乏研究,因此不能制定出有效防范措施。
4、檢修部熱工專(zhuān)業(yè)在本次試驗前和試驗過(guò)程中危險分析不到位,對機組OPC保護動(dòng)作聯(lián)關(guān)#3、#4抽汽油壓逆止門(mén)隨即恢復OPC時(shí),無(wú)自動(dòng)開(kāi)啟#3、#4抽汽油壓逆止門(mén)這一邏輯功能,不能主動(dòng)向運行人員說(shuō)明,專(zhuān)業(yè)技術(shù)交待不明確。暴露出對設備系統的技改、變更等專(zhuān)業(yè)技術(shù)重大問(wèn)題沒(méi)有引起足夠重視。
五、防范措施
1、檢修部熱工專(zhuān)業(yè)對主機轉速在一個(gè)周期內(50ms)轉速變化了10轉進(jìn)行修改,現在根據廠(chǎng)部研究決定已經(jīng)暫修改為15轉;#3抽汽油壓逆止門(mén)邏輯功能為聯(lián)關(guān)手開(kāi),#4抽汽油壓逆止門(mén)邏輯功能為聯(lián)關(guān)聯(lián)開(kāi) ;取消RH604在廠(chǎng)用汽壓力降到0.55Mpa是聯(lián)關(guān)邏輯功能;汽機專(zhuān)業(yè)對RC044進(jìn)行增加出力改造,保證其可靠性。
2、生技科組織檢修部熱工專(zhuān)業(yè)、發(fā)電部,對機組聯(lián)鎖進(jìn)行一次深入核對,研究其原理、動(dòng)作過(guò)程, 使之更加趨于合理性,符合實(shí)際工況、滿(mǎn)足運行需要。(4月10日完成)
3、發(fā)電部針對二十五項反措及本廠(chǎng)現存薄弱環(huán)節,制定出切實(shí)可行的事故預案,近期針對類(lèi)似事件舉辦一次反事故演練活動(dòng),以提高值班員事故處理能力。(事故預案完成時(shí)間:4月30日;針對性反事故演練完成時(shí)間:4月15日)
4、發(fā)電部要加強專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理,強化規程制度的貫徹、執行,進(jìn)一步提高管理水平和業(yè)務(wù)技術(shù)水平,堵塞管理漏洞;部門(mén)要從上到下強化安全意識,在大型操作及變工況情況下做好現場(chǎng)指揮和監護,確保今后的安全生產(chǎn)。
5、發(fā)電部要加強安全、技術(shù)培訓、反事故演練工作,使職工的反事故快速應變能力和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)得到真正的提高。?
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