給水泵運行中跳閘事故
事件經(jīng)過(guò):
2002年1月22日,#1機組啟動(dòng),鍋爐點(diǎn)火并投6只油槍?zhuān)?3電泵運行。0:48分,13電泵因#11瓦水平振動(dòng)大跳閘,造成爐B3前壓力低保護動(dòng)作,機組啟動(dòng)被迫終止。跳閘時(shí)電泵出口流量近600T/H,勺管位置55%。13電泵#11瓦水平振動(dòng)大保護動(dòng)作,結合13電泵#12瓦振動(dòng)分析,確認#13電泵跳閘原因是因#11瓦振動(dòng)引起的,振動(dòng)保護屬正確動(dòng)作。
暴露出的問(wèn)題:
1、汽機車(chē)間、發(fā)電部及相關(guān)部門(mén)對13電泵#11瓦、#12瓦的振動(dòng)問(wèn)題沒(méi)有引起足夠的重視。自2001年8月13日電泵檢修以來(lái),該泵共啟動(dòng)17次,除1次因#2瓦振動(dòng)大跳閘和1次空載電機試轉外,其余15次都是正常啟動(dòng)。在泵大流量運行期間,運行人員對#11瓦、#12瓦振動(dòng)有記錄的監測有兩次。在8月12日修后帶大負荷,流量達570T/H時(shí),#11瓦水平振動(dòng)14.5mm/s,在12月14日13電泵運行中,#11瓦振動(dòng)達18mm/s,這說(shuō)明13電泵修后,大流量時(shí)的振動(dòng)不合格,相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)未引起重視,沒(méi)有采取防范措施。
2、#1機汽泵、電泵的振動(dòng)保護無(wú)記錄追憶,此功能在設計安裝初期已具備,但因程序丟失和維護不當,使該功能在保護投入后一直未恢復,給故障分析帶來(lái)困難。
3、電泵振動(dòng)保護雖然是在2001年10月投入運行,但熱工車(chē)間未按廠(chǎng)領(lǐng)導、廠(chǎng)部的要求將振動(dòng)報警接入光字牌,這樣在主機、汽泵、電泵的振動(dòng)保護在一個(gè)CRT畫(huà)面顯示的情況下,給運行人員的監視造成困難。
4、現場(chǎng)的部分指示儀表不準。單臺給水泵運行時(shí),13電泵出口流量表與CRT畫(huà)面爐給水流量無(wú)法對應,表本身的劃線(xiàn)同刻度盤(pán)零點(diǎn)不對應,給運行監視和狀態(tài)分析提供不準確的依據。
5、運行人員監盤(pán)不認真,對振動(dòng)畫(huà)面報警和表記指示不對應已熟視無(wú)睹,在提13電泵提流量時(shí),對振動(dòng)情況沒(méi)有進(jìn)行監視,機爐專(zhuān)業(yè)協(xié)調不夠。
6、運行人員對設備系統長(cháng)期存在的缺陷、隱患已經(jīng)習以為常,對設備系統長(cháng)期存在的不正?,F象也已經(jīng)習以為常,不利于監督不利于安全運行。
防范措施:
1、汽機專(zhuān)業(yè)要對13電泵的地腳、管道支吊架進(jìn)行詳細檢查,查找振動(dòng)原因并解決。
2、計劃將泵同液力耦合器聯(lián)軸器的疊片改為鋼板,增強聯(lián)軸器鋼度。
3、做好轉子、軸瓦檢查的準備,同時(shí)汽機專(zhuān)業(yè)要進(jìn)一步分析,必要時(shí)外請技術(shù)人員,并進(jìn)行轉子動(dòng)平衡試驗。
4、熱工車(chē)間增設汽泵、電泵報警光字牌。
5、熱工車(chē)間恢復汽泵、電泵振動(dòng)追憶功能。
6、按技術(shù)監督標準,要求熱工車(chē)間詳細核對現場(chǎng)表記,確保指示正確。
7、發(fā)電部、熱工車(chē)間協(xié)商,按有利于監盤(pán)的原則,對單控儀表位置進(jìn)行一次調整。此項工作發(fā)電部負責。
8、發(fā)電部加強對監盤(pán)人員的培訓,提高監盤(pán)質(zhì)量,防止類(lèi)似事件的發(fā)生。
9、發(fā)電部加強員工的思想教育,重視設備系統、生產(chǎn)現場(chǎng)存在的缺陷、隱患,加大運行監督力度,保證安全生產(chǎn)。