哈拉溝22401工作面煤機電纜漏電事故
哈拉溝22401工作面煤機電纜漏電事故
一、事故時(shí)間:2011年2月28日4點(diǎn)班
二、事故地點(diǎn):22401綜采工作面
三、事故經(jīng)過(guò):
2月28日20:30分開(kāi)機生產(chǎn)時(shí),發(fā)現運輸機開(kāi)不起。聯(lián)力變頻開(kāi)關(guān)顯示B回路漏電。綜采隊值班人員安排技術(shù)員、副隊長(cháng)下井處理。經(jīng)檢查發(fā)現機頭平行電機電纜漏電,為了不影響生產(chǎn),決定先將該電機屏蔽,兩臺電機運行,計劃第二天檢修時(shí)間處理。運輸機正常開(kāi)啟后,煤機出現漏電跳閘,隨即搖測電纜絕緣,其中一相對地絕緣為零。逐段檢查煤機電纜插頭,判斷插頭無(wú)問(wèn)題后檢查電纜,在運輸機機尾驅動(dòng)部和框架擋煤板處發(fā)現煤機、運輸機平行電機電纜外皮有擠壓破損,處理后電纜絕緣正常。于4:00點(diǎn)開(kāi)機生產(chǎn),共計影響7小時(shí)30分。
四、事故原因:
1、該工作面設計為機軌分開(kāi)布置,移變列車(chē)布置在回順機尾側,供電電纜在機尾驅動(dòng)部段未設計安裝電纜托架,電纜吊掛未采取防護,拐彎處電纜與電機框架支撐架過(guò)緊,每次推移機尾和移動(dòng)超前支架導致電纜磨損破皮是該起事故的主要原因。
2、綜采隊每班未對移動(dòng)電纜易擠壓、磨損等關(guān)鍵部位進(jìn)行檢查,設備檢查管理不到位,負有管理責任。
3、工作面電纜多捆綁在一起,故障點(diǎn)比較隱蔽,位于機尾電機蓋板與鏈輪鉸接處,處理空間小,檢查起來(lái)比較困難,需在機尾蓋板下作業(yè),修補電纜困難,是該次事故影響時(shí)間長(cháng)的主要原因。
五、防范措施:
1、檢修工加大檢修力度,要對易出現磨損或擠壓的部位采取防護措施。在超前支架和運輸機之間設置保險鏈,避免電纜受力。
2、重新設計吊掛電纜支架,增加電纜儲存量,支架工嚴格執行《機尾超前支架與拆除單軌吊安全技術(shù)操作規程》, 防止電纜受力被擠壓。
3、綜采隊每班對移動(dòng)電纜易磨損、擠壓部位進(jìn)行檢查,以便及時(shí)發(fā)現設備安全隱患。