大柳塔礦12311工作面DBT3*1000KW運輸機斷雙鏈事故
大柳塔礦12311工作面DBT3*1000KW運輸機斷雙鏈事故
一、事故時(shí)間:2010年11月12日
二、事故地點(diǎn):12311工作面
三、事故經(jīng)過(guò):
11月12日零點(diǎn)班接班正常生產(chǎn),凌晨4:50煤機司機從70#支架處向機尾方向割煤。上層大塊巖石墜落在采煤機搖臂與煤幫空隙中,司機調整搖臂高度,使得大塊巖石通過(guò)運輸機??礄C頭崗位工發(fā)現17#架前溜槽內堵大塊,隨即閉鎖運輸機,并通知工作面幫助處理。拉溜槽讓大塊通過(guò),并要求控制臺開(kāi)運輸機,運輸機啟動(dòng)后溜槽內大塊緩慢移動(dòng)到6#支架處停滯不前。煤機司機隨即閉鎖運輸機,將機頭拉回,跟班隊長(cháng)通知控制臺再次開(kāi)運輸機,運輸機啟動(dòng)后班長(cháng)異響并停機閉鎖,查找故障點(diǎn)。檢查發(fā)現運輸機鏈子在機頭鏈輪處斷一平環(huán),立即處理,6:30打開(kāi)機頭觀(guān)察口,發(fā)現運輸機底鏈有饋鏈現象,判斷為運輸機斷雙鏈,組織處理,23:30恢復正常生產(chǎn),累計影響18小時(shí)40分鐘。
四、原因分析:
1、12311綜采面113架—128架11月10日出現0.2—1.5米厚的構造,綜采二隊過(guò)構造措施不完善,是導致這起事故發(fā)生的直接原因;
2、跟班副隊長(cháng)組織處理大塊矸石不當,是事故發(fā)生的主要原因。
3、現場(chǎng)人員操作作業(yè)不規范,煤機司機發(fā)現堵大塊未放慢速度或停止割煤,處理大塊造成工作面大量堆煤是造成這起事故的主要原因。
4、運輸機在8#支架處底鏈斷雙鏈,需要用引鏈帶動(dòng)底鏈清理溜槽內堆積的大量煤塊,處理難度大是造成本次事故處理時(shí)間長(cháng)的主要原因;
5、零點(diǎn)班發(fā)現馬蒂爾滾筒軸承高溫(100度左右),綜采二隊利用處理斷鏈時(shí)間進(jìn)行更換馬蒂爾滾筒,檢修力量有限,礦方未能及時(shí)調遣其他綜采隊檢修人員協(xié)同處理,是造成本次事故處理時(shí)間較長(cháng)的又一原因。
五、預防措施:
1、要求各礦井當工作面遇到斷層或過(guò)構造時(shí)應制定可行、有效的安全技術(shù)措施,并嚴格執行。
2、各礦井要制定現場(chǎng)處理機電事故的相關(guān)預案,并嚴格執行。
3、要求各礦井發(fā)現影響設備安全運行的隱患時(shí),應立即停機處理,避免事故擴大。
4、礦井再次發(fā)生機電事故時(shí),跟班隊長(cháng)要及時(shí)匯報相關(guān)領(lǐng)導,并現場(chǎng)積極組織搶修,縮短故障影響時(shí)間。
5、各礦井當一個(gè)綜采工作面同時(shí)出現兩個(gè)或兩個(gè)以上故障點(diǎn),且排除故障難度較大時(shí),礦機電領(lǐng)導必須及時(shí)有效地調遣檢修力量完成現場(chǎng)的搶修工作。