大柳塔煤礦活井新三盤(pán)區膠帶機卸載滾筒軸承損壞事故
一、事故時(shí)間:2010年11月19日
二、事故地點(diǎn):新三盤(pán)區膠帶機機頭卸載點(diǎn)
三、事故經(jīng)過(guò):
2010年11月19日4點(diǎn)班,新三盤(pán)區崗位工接班后巡查設備無(wú)異常,17:00對膠帶機相關(guān)部件進(jìn)行點(diǎn)溫,測量卸載滾筒軸承溫度為35.6度,18:00再次測量該軸承溫度為36度;19:50在巡查過(guò)程中聞到機頭方向有異味傳出,經(jīng)檢查發(fā)現卸載滾筒左側軸承端蓋有潤滑油流出,軸承座燙手,立即停機,停機過(guò)程中聽(tīng)到該滾筒發(fā)出“啪”的一聲,隨機匯報調度和跟班隊長(cháng),跟班隊長(cháng)組織人員打開(kāi)軸承蓋進(jìn)行檢查,發(fā)現滾筒左側軸承保持架損壞,立即組織軸承及卸載滾筒入井,經(jīng)設備管理中心與廠(chǎng)家溝通,現場(chǎng)更換軸承困難,采取更換滾筒方案, 20日11:40分恢復生產(chǎn),累計影響生產(chǎn)11小時(shí)40分鐘。
四、原因分析:
1、新三盤(pán)區膠帶機卸載滾筒從06年安裝使用至今末,已使用4年多,軸承疲勞磨損是事故發(fā)生的直接原因。
2、大柳塔礦運轉二隊對使用時(shí)間長(cháng)的膠帶機滾筒沒(méi)有進(jìn)行重點(diǎn)盯防,沒(méi)有縮短軸承端蓋開(kāi)蓋檢查周期,是事故發(fā)生的主要原因。
3、檢修人員日常檢查不到位,沒(méi)有對軸承溫度升高的趨勢進(jìn)行分析,未及時(shí)采取相應措施對軸承的震動(dòng)情況進(jìn)行檢測,是事故發(fā)生的次要原因。
4、經(jīng)檢查現場(chǎng)點(diǎn)檢記錄,該滾筒在18日左側軸承溫度為27-33度之間,到19日零點(diǎn)班至8點(diǎn)班軸承溫度為36度至41度,且左、右軸承平均溫度相差7度;崗位工知識匱乏認為該溫度屬正常范圍之內(45度),未及時(shí)匯報,導致事故擴大,是事故發(fā)生的又一原因。
5、該卸載滾筒為1250*1800mm滾筒,體積大,卸載點(diǎn)空間狹窄(頂板與滾筒間距800mm左右),運輸、起吊難度大,且機頭卸載點(diǎn)均為封閉式,需動(dòng)用電氣焊割掉機頭全部護罩,是事故處理時(shí)間長(cháng)主要原因。
五、防范措施:
1、要求各礦井嚴格執行膠帶機滾筒軸承、電氣設備定期開(kāi)蓋檢查制度,對使用時(shí)間較長(cháng)的設備或部件進(jìn)行重點(diǎn)盯防,避免類(lèi)似事故發(fā)生。
2、要求各礦井近期對在用的所有膠帶機滾筒軸進(jìn)行一次探傷,并在12月底前把探傷結果報設備管理中心運行部。
3、要求大柳塔礦派專(zhuān)人負責,對在用的所有膠帶機滾筒軸承進(jìn)行一次開(kāi)蓋檢查,設備管理中心運行部將重點(diǎn)跟蹤檢查。
4、要求大柳塔礦嚴格落實(shí)包機責任制,檢修人員必須熟悉掌握設備的運行信息,加強設備的檢查和檢修,做好點(diǎn)檢和趨勢分析;要求崗位工照不同時(shí)間段的點(diǎn)檢溫度及震動(dòng)進(jìn)行對比、分析,出現異常及時(shí)匯報,對故障做到提前預測和防范。
5、要求大柳塔礦運轉隊加強技能培訓,提高員工對設備故障的分析和判斷能力。
6、要求大柳塔礦對主運系統各地點(diǎn)更換大型部件的起吊設施、工器具的準備情況進(jìn)行一次檢查,針對不同地點(diǎn)現場(chǎng)環(huán)境的不同,進(jìn)一步修訂完善事故處理預案,使各地點(diǎn)的大型部件更換流程、更換預案更具有可操作性和實(shí)用性,縮短故障處理時(shí)間。