寸一礦22111面采煤機右升降油缸漏油事故
寸一礦22111面采煤機右升降油缸漏油事故
一、故障時(shí)間:2010年12月1日
二、故障地點(diǎn): 22111綜采工作面
三、故障經(jīng)過(guò):
12月1日中班正常接班生產(chǎn),23:20采煤機向機頭方向割煤至35架時(shí),采煤機司機發(fā)現采煤機阻卡一下,然后繼續割煤。0:20左右采煤機行進(jìn)至機尾133架處,采煤機司機發(fā)現采煤機右搖臂不能升降。經(jīng)過(guò)檢查油路發(fā)現搖臂無(wú)油位,隨即檢查了升降油缸配液塊發(fā)現配液塊無(wú)異常,最終檢查升降油缸時(shí)發(fā)現油缸活塞桿彎曲變形導致密封損壞漏油,同時(shí)發(fā)現一個(gè)啞鈴銷(xiāo)卡在了油缸支腿處。跟班隊長(cháng)立即組織更換升降油缸。于12月2日6:00更換完畢恢復生產(chǎn),共計影響生產(chǎn)6.5小時(shí)。
四、原因分析:
1、運輸機中部槽啞鈴銷(xiāo)座縫隙變大導致啞鈴銷(xiāo)竄出撞壞升降油缸,造成油缸變形漏油,是此次事故發(fā)生的主要原因。
2、綜采檢修工日常檢查不到位,未能認真檢查運輸機啞鈴銷(xiāo)及限位塊使用情況,長(cháng)期疲勞使用是導致此次故障發(fā)生的次要原因。
3、生產(chǎn)過(guò)程中未能按照工藝要求進(jìn)行推溜,導致啞鈴銷(xiāo)座變形、開(kāi)口增大,是此次故障發(fā)生的又一原因。
五、預防措施:
1、要求綜采檢修工加大日常檢修力度,按照精細化檢修標準認真檢查設備,特別是死角死面,對發(fā)生變形或有裂紋的部件及時(shí)進(jìn)行檢修或更換,避免事故進(jìn)一步擴大。
2、要求綜采支架工在推溜時(shí)要嚴格按照操作規程執行,防止此類(lèi)故障再次發(fā)生。