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霍寶干河煤礦“12.4”2-1081返掘巷斷層滯后出水事故案例分析

霍寶干河煤礦“12.4”2-1081返掘巷斷層滯后出水事故案例分析

2012年12月4日0點(diǎn)班,干河煤礦2-1081返掘工作面發(fā)生一起出水事故,出水點(diǎn)位置為2-1081返掘距迎頭20米處。

一、礦井基本情況

干河井田位于山西省洪洞縣北部,汾河西岸的干河、平垣、小河村一帶,距洪洞縣城23km,其行政轄區大部分為洪洞縣堤村鄉,北部邊緣地帶屬于汾西縣團柏鄉,跨洪洞、汾西兩縣。

干河井田北以下團柏斷層為界,與團柏礦相鄰,南至下張端斷層,西以團-10號和109號鉆孔一線(xiàn)為界,東至汾河最高洪水位線(xiàn)。井田形態(tài)呈北東~南西向長(cháng)條形分布,北東~南西長(cháng)約9km,北西~南東寬約4km,面積為35.5599km2。

礦井設計生產(chǎn)能力210萬(wàn)噸/年,地質(zhì)儲量3.13億噸,可采儲量1.71億噸。主要可采煤層有四層,分別為1#、2#、10#和11#。分兩個(gè)水平開(kāi)采:一水平為+80水平,開(kāi)采上組煤1#、2#煤層, 二水平為-15水平,開(kāi)采下組煤10#、11#煤層,生產(chǎn)服務(wù)年限58.3年。為立井開(kāi)拓方式。

干河礦屬于帶壓開(kāi)采礦井,靜水位標高517米,2#煤開(kāi)采最低標高-70米,2#煤最大承壓5.9mpa。

干河井田內影響煤層開(kāi)采的主要含水層有:

下石盒子組K8、K9砂巖含水層:K8砂巖為2號煤層的頂板,最大厚度9.94m,成為煤層直接充水含水層,裂隙不甚發(fā)育,K9砂巖位于K8砂巖層以上40m左右,水文地質(zhì)特征與K8砂巖相似,為富水性弱的裂隙含水層。

太原組K2、K3灰巖巖溶裂隙含水層:K2、K3灰巖含水層位于2號煤層底板,距2號煤平均75m左右,平均厚度分別為8.96m、1.46m,巖性為深灰色致密堅硬石灰巖,裂隙溶隙較發(fā)育,為富水性弱-中等的溶隙含水層。

峰峰組上段巖溶裂隙含水層:平均厚度30m,是本井田煤系地層下伏的主要含水層,屬富水性中等-強的溶隙含水層。

礦井地質(zhì)條件中等復雜,礦井水文地質(zhì)條件上組煤為中等型。

二、事故經(jīng)過(guò)

出水工作面情況簡(jiǎn)介:

2-1081返掘工作面相對位于+80水平一采區的右翼,南西端至2#煤層分叉邊界線(xiàn),北東端鄰一采區軌道巷,北西側相鄰2-1062巷,南東側為實(shí)體煤,靠近F13斷層。工作面于2012年5月5日開(kāi)工至12月4日共掘進(jìn)298米。巷道規格為高3.8 m,寬4.8m,采用錨網(wǎng)梁、錨索聯(lián)合支護,煤層為1、2號煤層合并層,厚度約4.0m左右。12月4日出水點(diǎn)位置2-1081返掘距迎頭20米處,煤層標高為+87m。

出水情況:

1、出水地點(diǎn):2-1081返掘距迎頭20米處。

2、出水時(shí)間:2012年12月4日。

3、出水形式:巷道頂板右幫煤壁交接處出水。

4、出水點(diǎn)標高:+87m。

5、最大水量:250m3/h。

6、出水水源、水質(zhì):太灰水。

7、出水經(jīng)過(guò):2012年12月4號0點(diǎn)班2:53分,井下2-1081工作面在距離工作面迎頭20米處右幫壓力增大、右幫頂上第一根錨桿處有少量出水,剛開(kāi)始約3-5m3/h, 3:55分出水量約30 m3/h左右,4:03分后水量又減小至20m3/h,5:23分水量迅速增大,6:30出水量大約250m3/h,至4日13:00時(shí)將2-1081返掘巷300m淹沒(méi),經(jīng)過(guò)應急搶險排水及后期排水,水位控制在2-1081返掘巷口以下130m處,水量穩定在80m3/h左右。出水后,及時(shí)取水樣化驗分析,水質(zhì)表現為灰巖水。

三、事故原因

出水原因初步分析:由于斷層位置偏向2-1081巷道,原留設斷層煤柱40m實(shí)際減少至22-25 m左右,2#煤層(上盤(pán))與太灰(下盤(pán))層間距減少至20m,加之礦壓大、水壓大,開(kāi)鑿擾動(dòng),造成巷道底鼓變形、頂板錨索斷裂,導致斷層滯后出水。

工作面出水后,從12月4日BK8水文觀(guān)測孔監測K2水位下降,后水文孔水位呈緩慢下降狀態(tài),O2水文觀(guān)測孔BK7水位沒(méi)有明顯變化。

排水系統:

1、2-1081排水系統:

2-1081返掘巷安裝2臺120kw、流量320 m3/h的潛水泵和2臺75kw、流量150 m3/h的潛水泵,連接4趟6寸排水管路直接排至中央水倉。工作面已形成900m3/h的排水能力。

2、礦井排水系統:

中央水泵房總排水能力2000m3 /h。安裝 5臺離心泵,分別為:MD280-65*8(3臺),電機功率710KW;MD500-57*9(2臺),電機功率1400KW,排水能力1000m3 /h;同時(shí)礦井建設有應急強排水系統,安裝2臺BQ550—536/14—1400/w-s潛水泵,排水能力1000m3 /h,5臺離心泵和2臺潛水泵分別與325排水管路(3趟)、273管路(2趟)并聯(lián),排水管路經(jīng)副井筒排至地面,中央水倉設有內、中、外三個(gè)倉,水倉總容量為6000m3。

四、事故點(diǎn)評

本次事故教訓深刻,充分暴露出本礦在對防治水透水前預兆的重視程度不夠,事故教訓值得我們深刻反醒。主要有以下幾個(gè)方面的問(wèn)題:

1、“有掘必探”管理制度的落實(shí)不到位,不能?chē)栏癜凑仗椒潘?a class="insidelink" target="_blank" title="煤礦設計說(shuō)明">設計要求進(jìn)行探放水,致使斷層發(fā)生偏移,留設煤柱減小時(shí),不能及時(shí)探清斷層偏移情況。在沿斷層走向布置工作面時(shí),必須加強探放水工作落實(shí),同時(shí),每隔50m垂直斷層方向布置一個(gè)鉆孔,及時(shí)掌握斷層走向情況,在斷層走向發(fā)生偏移時(shí),立即重新計算煤柱留設,并按正常煤柱的1.5倍進(jìn)行留設。

2、對防治水透水前預兆的重視程度不夠。在工作面發(fā)生明顯的透水前預兆時(shí),必須立即停止作業(yè)地點(diǎn)的采掘活動(dòng),并組織專(zhuān)人查清發(fā)生透水預兆的原因,待徹底查清透水預兆發(fā)生的原因后方可恢復生產(chǎn)。