鐵煤小康礦“8.24”頂板事故案例分析
一、事故經(jīng)過(guò):2005年8月24日零點(diǎn)班,掘三隊郭××小班接班后,在S2S4運順752米二條膠帶輸送機頭處進(jìn)行翻棚作業(yè)。對茬的兩側新棚間距3.08米,兩茬間頂部已經(jīng)貫通,里側茬棚梁距頂板高1.5米,用木拌接頂,外側茬棚梁距頂板0.4米。兩茬間采取錨桿臨時(shí)支護,打了17根錨桿。根據現場(chǎng)情況準備用兩根4米圓木搭在新棚上然后用木垛接頂。1時(shí)開(kāi)始剎頂工作,在搭設第二根正頂圓木時(shí),頂板掉塊打傷王××頭部,王××撤出后,其他人員繼續作業(yè)。1時(shí)30分班長(cháng)郭××發(fā)現頂板掉渣,立即大喊撤人,正在作業(yè)的四名工人迅速撤離,隨即頂板冒落,當時(shí)煙塵較大,班長(cháng)郭××問(wèn)人都出來(lái)沒(méi),里側有人說(shuō)“出來(lái)了”,等一會(huì )頂板基本穩定后,準備打頂部錨桿時(shí),發(fā)現趙××不見(jiàn)了,大家開(kāi)始找人,在扒開(kāi)關(guān)處時(shí)發(fā)現靴子,于1時(shí)48分將其扒出,發(fā)現人已窒息死亡。
二、事故原因:
1、巷道變形嚴重,頂板圍巖松動(dòng)圈擴大,頂板錨桿失效造成掉頂,是事故的直接原因。
2、掉頂事故發(fā)生后,沒(méi)有認真清點(diǎn)人員,沒(méi)有及早發(fā)現趙××被埋住,是事故發(fā)生的重要原因。
3、頂板監護人員班長(cháng)郭××,沒(méi)有及早發(fā)現掉頂預兆,對頂板監護不力是事故的間接原因。
4、第一次頂板掉塊傷人后沒(méi)有引起現場(chǎng)施工人員的足夠重視,也沒(méi)有采取有效措施,是導致事故發(fā)生的間接原因。
5、趙××安全防范意識不強,在從事剎頂工作時(shí),沒(méi)有預先選擇好撤退路線(xiàn),是事故的間接原因。
6、措施規定對頭翻修相距3米停一頭施工,規定距離近,導致兩翻棚茬間掉通,造成頂板壓力集中,是事故的另一原因。
7、安檢員現場(chǎng)檢查工作不到位,沒(méi)有發(fā)揮安全檢查作用。
三、防范措施:
1、在以后翻修施工時(shí),不允許對茬相向翻修,只允許同向翻修,開(kāi)茬位置要充嚴充實(shí),剎好幫頂,不留隱患。
2、加強職工安全教育,增強職工安全意識。嚴格執行事故搶險救援預案,認真執行人員清點(diǎn)制度。
3、加強職工安全培訓,提高職工技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì),增強隱患排查和事故預防能力。
4、施工地點(diǎn)發(fā)生險情時(shí),停止作業(yè),嚴格執行報告制度,制定安全有效措施,由礦安排專(zhuān)人負責組織施工。
5、加強班組長(cháng)管理,對班組長(cháng)重新進(jìn)行一次考核,選用安全意識強,素質(zhì)好,業(yè)務(wù)精人員擔任班組長(cháng)工作。
6、加強安檢隊伍管理,提高安檢人員業(yè)務(wù)素質(zhì),增強責任心,充分發(fā)揮安全監督檢查作用。