綜采隊“2013.9.21”3207工作面采煤機滑靴事故案例分析
綜采隊“2013.9.21”3207工作面采煤機滑靴事故案例分析
2013年9月21日夜班,3207工作面跟班隊長(cháng)李成兵、班長(cháng)韓振亮組織工人正?;夭勺鳂I(yè),3時(shí)18分,當采煤機從機尾往機頭割煤至10#支架位置時(shí),因工作面機頭漂起,1#—10#架段刮板機坡度大,采煤機無(wú)法上坡。為割透機頭,跟班隊長(cháng)李成兵、班長(cháng)韓振梁組織采煤機司機陳志祥、武丙安兩人開(kāi)動(dòng)采煤機向機頭方向割煤,因10#支架處刮板機彎曲弧度大,且采煤機速度快,致使采煤機右滑靴損壞破裂(蹩壞采煤機右滑鞋)。當班跟班隊長(cháng)李成兵確認滑靴破裂后,向調度室和隊值班室匯報現場(chǎng)情況,安排工人摘掉采煤機下滾筒離合器,將采煤機離合送上緩慢開(kāi)至機尾110架處,等待早班從井上下滑鞋進(jìn)行更換,當班夜班自3時(shí)18分停止割煤。
9月21日早班,綜采隊從地面下滑鞋到工作面進(jìn)行更換(該滑鞋為先前使用過(guò)程中損壞后維修過(guò)的滑鞋),機電隊長(cháng)張存仁組織工人進(jìn)行更換,于9月22日夜班0時(shí)25分更換完成。
9月22日夜班,當班跟班隊長(cháng)李成兵、班長(cháng)韓振亮組織工人到工作面后,先進(jìn)行機頭臥底作業(yè),滑鞋更換完成后,0時(shí)25分,組織工人開(kāi)始由110#架位置向機尾方向割煤,1時(shí)25分,當割煤至129架時(shí),采煤機出現故障,無(wú)法移動(dòng),跟班隊長(cháng)李成兵、班長(cháng)韓振亮及時(shí)與采煤機司機陳志祥、武丙安兩人一同進(jìn)行故障排查,經(jīng)檢查發(fā)現新更換的滑鞋再次損壞破裂,且固定銷(xiāo)卡住刮板鏈,導致大鏈斷。向地面值班室及調度室匯報后停止作業(yè),等待更換。
9月23日夜班將維修的滑鞋再次入井進(jìn)行更換,于9月23日早班更換完成,9月23日中班,3207工作面恢復正常生產(chǎn)。此次事故共影響生產(chǎn)43小時(shí)(檢修班除外)。
事故原因:
(一)直接原因
1、3207工作面機頭漂起,1#—10#架段刮板機坡度大,采煤機無(wú)法爬坡時(shí),強行割煤,導致蹩壞采煤機右滑鞋,是事故發(fā)生的直接原因;
2、新更換的滑鞋行走齒輪表面齒禿,齒合不好,摩擦系數大,設備損壞大,且工作面刮板不平直,采煤機司機操作不當,導致再次損壞,也是事故延伸的直接原因。
(二)間接原因
1、3207工作面機頭漂起已一段時(shí)間,綜采隊無(wú)專(zhuān)項措施,對采煤機割機頭時(shí)速度、運行條件要求等未進(jìn)行詳細安排,導致?lián)p壞,是事故發(fā)生的間接原因;
2、新更換滑鞋維修返礦未進(jìn)行安全檢驗和驗收(無(wú)驗收報告),存在質(zhì)量缺陷仍下井使用,導致?lián)p壞,也是事故發(fā)生的間接原因。
防范措施:
1、加強3207工作面控制,正確操作,保持工作面“三平一直”。
2、綜采隊加強特殊條件下回采管理,對特殊環(huán)境安排到位、措施保證到位,監督職工規范作業(yè),杜絕違章,有效避免事故發(fā)生。
3、機電科嚴格履行設備維修安全檢驗和驗收程序,對維修質(zhì)量把關(guān),確保設備能正常使用。
4、各職能科室加強3207工作面監管,積極檢查和指導職工正確作業(yè),保證工作面正?;夭勺鳂I(yè)。