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“2013.8.30”3206切眼工作面瓦斯報警事故案例分析

“2013.8.30”3206切眼工作面瓦斯報警事故案例分析

3206回風(fēng)順槽切眼工作面屬上山掘進(jìn)(易造成瓦斯積聚),采用掘進(jìn)機割煤,瓦斯涌出量大(通風(fēng)區8月24日實(shí)測瓦斯含量為8.012m3/t)。開(kāi)拓隊在未申請科室開(kāi)工驗收條件下,受生產(chǎn)技術(shù)科安排,于8月29日早班開(kāi)口,采用擴散通風(fēng),當班掘進(jìn)1排,中班掘進(jìn)1排,8月30日掘進(jìn)2排,累計進(jìn)尺4米;三班掘進(jìn)均未開(kāi)啟風(fēng)機,隨不斷推進(jìn),工作面瓦斯不斷升高。

2013年8月30日零點(diǎn)班,開(kāi)拓隊根據生產(chǎn)任務(wù)安排繼續進(jìn)行3206回風(fēng)順槽切眼工作面掘進(jìn)作業(yè),4時(shí)51分17秒,當掘進(jìn)完當班第二排進(jìn)行支護作業(yè)時(shí),工作面瓦斯傳感器發(fā)生報警,持續時(shí)間56秒,最大濃度值達1.095%;5時(shí)08分46秒,工作面回風(fēng)流瓦斯傳感器發(fā)生報警,持續時(shí)間46秒,最大濃度值達1.575%;發(fā)生瓦斯報警后,開(kāi)拓隊當班跟班隊長(cháng)索安軍、班長(cháng)索五生命令工人停止工作面一切作業(yè),由通風(fēng)區瓦檢員劉凱進(jìn)行瓦斯實(shí)際測定,經(jīng)測定工作面及回風(fēng)流瓦斯濃度均下降至0.5%以下后,恢復支護作業(yè)(未向前掘進(jìn))。7時(shí)21分35秒,工作面正進(jìn)行頂板錨索支護時(shí),工作面瓦斯傳感器再次發(fā)生報警,持續時(shí)間57秒,最大濃度值達1.005%。

事故原因:

(一)直接原因

1、3206回風(fēng)順槽切眼工作面瓦斯涌出量大(8月24日通風(fēng)區實(shí)測瓦斯含量為8.012m3/t),開(kāi)拓隊安全意識差,在未經(jīng)各科室驗收情況下私自開(kāi)口,采用掘進(jìn)機割煤,擴散通風(fēng),未開(kāi)啟風(fēng)機,違規冒險作業(yè),導致瓦斯超限報警,是本次事故發(fā)生的直接原因之一;

2、生產(chǎn)技術(shù)科安排開(kāi)拓隊開(kāi)口,未組織進(jìn)行開(kāi)工驗收,且未在調度會(huì )或電話(huà)通知各職能科室,使其在不具備開(kāi)口條件下私自作業(yè),屬違章指揮,是本次事故發(fā)生的直接原因之一。

(二)間接原因

1、通風(fēng)區在該工作面每班有瓦檢員現場(chǎng)檢查瓦斯,未及時(shí)制止違規作業(yè),未將工作面通風(fēng)及瓦斯情況匯報,通風(fēng)區對該工作面管理不到位,未對工作面供風(fēng)采取任何措施及安排,是本次事故發(fā)生的間接原因之一;

2、督查科在該工作面每班有安檢員現場(chǎng)監督檢查,未及時(shí)制止違規作業(yè),未將工作面開(kāi)口作業(yè)及供風(fēng)、瓦斯情況進(jìn)行匯報,督查科監管不到位,是本次事故發(fā)生的間接原因之一。

防范措施

1、各掘進(jìn)隊組必須提高安全意識,新開(kāi)口作業(yè)必須認真履行開(kāi)工驗收程序,經(jīng)各職能科室對現場(chǎng)驗收合格、具備開(kāi)口條件后方可組織掘進(jìn);

2、各掘進(jìn)隊組在工作面不具備作業(yè)條件或安全環(huán)境不明情況下,必須執行匯報程序,請示相關(guān)職能科室指導安排,嚴禁違規冒險作業(yè);

3、各職能科室要嚴格職能分管工作,做好隊組監管本質(zhì)工作,嚴禁私自違章指揮及推脫責任,使監管處于盲區,防范工人冒險違規作業(yè);

4、井下所有人員必須加強對瓦斯的敏感性,提高防瓦斯的意識,克服麻痹、消極、淡化心理,按照高標準、嚴管理的工作作風(fēng)將瓦斯管理工作做實(shí)做好。